回转窑循环水系统优化改造
2021-08-25肖瑞伟
肖瑞伟
(江西铜业集团有限公司 贵溪冶炼厂, 江西 贵溪 335424)
1 引言
贵冶一车间铜阳极泥处理采用回转窑硫酸化焙烧工艺[1],现有5台回转窑,每台回转窑配置3台(HTB-SZ-125型)耐酸水环密封式真空泵和汽水分离器,用于提供回转窑的负压。在生产过程中,时常会存在汽水分离器汽、水分离不畅,真空泵循环水出液受阻、断流等现象,严重影响了真空泵的使用寿命和负压。为此,必须对原有的循环水系统进行改造,以保证回转窑的生产稳定性和作业率。
2 工艺简介
贵冶一车间回转窑真空泵密封水一直采用重复循环利用的方式(因此也被称为循环水)。真空泵通过循环水在泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气,经汽水分离器将循环水排出,排出的循环水经循环水管道流入循环水低位槽,再使用输送泵将低位槽的循环水输送至循环水高位槽,最后再经循环水管道流入真空泵,形成重复循环利用[2]。工艺流程见图1。
图1 工艺流程图
3 影响循环水系统堵塞的因素分析
3.1 循环水管道直径小
现回转窑循环水管道为PVC管道[3],直径为φ150mm。回转窑在满负荷生产时,需开启10台真空泵,通过现场取样、测量计算,每台真空泵循环水流速约为4.32m3/h,循环水液量大,基本达到循环水出水管的排水上限,导致汽水分离器内的循环水未能顺利排出,真空泵出液受阻。
3.2 循环水中粗硒富集多
在真空泵运行过程中,由于回转窑焙烧烟气还原吸收不完全,会将少量的硒带入循环水中[4]。随着循环水长周期、不间断的使用,粗硒在循环水低位槽、循环水管道内不断富集,堵塞真空泵、汽水分离器以及循环水管道,造成真空泵憋压、断流,导致真空泵无法正常运行,给回转窑的生产带来巨大影响。
4 优化改造
4.1 优化循环水管道
由于原有的PVC循环水管道直径小,而析出的硒颗粒小且粘性大,易粘结循环水管道,造成循环水管道排水能力不足,不能满足日常生产。
为此,通过与钛、PVC、钢衬PE、四氟等不同材质的管道比对,最终研制出一种光洁度高、耐腐性好、硬度好的新型复合PE管道[5],管道直径由原先φ150mm增大至φ200mm,抵制了循环水中析出的硒粘结性强的特点,避免管道堵塞,确保真空泵循环水的畅通性,消除了硒堵塞循环水管道的隐患,见图2。同时,在1#-3#回转窑循环水出水总管之间新增一台输送泵,加快循环水流速,最大限度的保证循环水管排水通畅,见图3。
图2 新型复合 PE 管道
图3 循环水输送泵
4.2 创新一种减少循环水内粗硒的方法
因循环水低位槽中富集的粗硒多,利用5#回转窑粗硒输送泵,在其进口处对接一根软管直通循环水低位槽底部,定期鼓风用泵将低位槽底部粗硒排出,切实减少了循环水中的粗硒量,解决了真空泵、循环水管道易堵塞问题[6],见图4。
图4 改造后示意图
4.3 自主设计安装便捷式循环系统“排污口”
为了更加安全、便捷的对密闭的循环系统内沉积的硒进行清理和排放,自主设计安装了循环系统“排污口”,见图5。在真空泵循环水的出口与循环水管道的连接处增设了集观察、清理、排污、出液四个为一体的四通式连接阀,解决了循环管道出现堵塞后需整体拆除检修的问题,有效缩减了检修时间,降低了员工劳动强度。
图5 便捷式循环系统“排污口”
5 结语
回转窑循环水系统优化达到了预期的目标,回转窑的生产稳定性和作业率得到了提高。优化改造后的主要效果有:
(1)优化循环水管道,抵制了循环水中析出的硒粘结性强的特点,避免管道堵塞,确保真空泵循环水的畅通性,消除了硒堵塞循环水管道的隐患。
(2)创新一种减少循环水内粗硒的方法,切实减少了循环水中的粗硒量,解决了真空泵、循环水管道易堵塞问题。
(3)自主设计安装便捷式循环系统“排污口”,解决了循环管道出现堵塞后需整体拆除检修的问题,有效缩减了检修时间,降低了员工劳动强度。