2012款奔驰S350燃油表故障
2021-07-10中鑫之宝赵玉宾
◆文/中鑫之宝 赵玉宾
故障现象
一辆2012款奔驰S350,搭载274型发动机,VIN码为WDDNG5HB2BA******,行驶里程为200 000km。据车主反映,该车加满油后,燃油表指针有时指示在零位,有时正常,且无故障规律可循。
故障诊断与排除
接车后,首先验证故障现象。启动发动机后观察燃油表指针,指示在大约3/4的位置,询问车主得知与油箱中的实际油量基本相符合,此时故障并未出现。
连接诊断电脑读取相关故障码,在后部多功能模组(后SAM)中存储有故障码:9020-部件B4/2(燃油表传感器,右半燃油箱)的信号不在有效范围内(图1)。
图1 后部多功能模组中的故障码
该车的油位传感器连接在后SAM控制单元中,由后SAM检测左右两侧油位传感器的信号变化并通过CAN网络传递给仪表控制单元。清除故障码后外出试车,无异常现象出现。拆开后排座椅找到左右两侧油位传感器信号线,并连接示波器测量其信号电压变化波形(图2)。
从图2可以看出:油位传感器信号是频率约为25Hz的脉动电压信号,油位传感器为滑动变阻器,阻值越大,脉动电压的幅值越大。红色波形的幅值较大,而蓝色波形的幅值较低,说明此时左侧油位传感器的阻值比右侧油位传感器的阻值大。虽然此时油表指示正常,但蓝色波形在高电平时存在跳动现象,显然右侧油位传感器的信号处在“亚健康”状态。
图2 故障车油位传感器电压波形
继续测试,无意间发现发动机在每次启动后,右侧油位传感器的信号波形出现了比较明显的跳跃,接连5、6次启动发动机后右侧信号电压波形都变成了一条直线(图3)。
图3 故障车右侧油位传感器波形异常
右侧油位传感器的信号由跳动变成持续0输出,导致该故障的可能原因有:右侧燃油传感器故障、后SAM故障、线束及其他故障。拔掉左侧汽油滤芯处大插头测得如图4所示的波形图。
图4 断开汽油滤芯处插头后的波形
由于车辆故障时只报了右侧油位传感器的故障,断开汽油滤芯处插头后,左右两侧的信号电压变化一致且没有出现上述波形跳动现象,频繁启动波形也无异常变化,排除了后SAM及后SAM到汽油滤芯处插头的线束故障。
检查油位传感器,并查询维修资料,得到如图5所示的检测标准。从图5中可以看出:正常情况下,油位传感器的阻值在50~990Ω之间变化,加满油时电阻在50~52Ω之间;空油箱时电阻在990~995Ω之间。断开插头测量右侧油位传感器的电阻值为132Ω,在标准范围之内。反复多次启动发动机并晃动车辆,阻值基本没有变化,因此可排除右侧油位传感器故障。至此,怀疑油箱内部到右侧油位传感器的线束可能存在搭铁现象。
图5 维修资料中的油位传感器标准值
拆开左侧汽油滤芯,并仔细检查其到右侧油位传感器的线束,发现图6所示导线存在磨损现象。修复破损的导线后,该车故障被彻底排除。
图6 故障车上破损的导线
维修小结
在本案例中,故障车采用的是铁质油箱,但油箱本身不与车身搭铁。故障车的故障点是右侧油位传感器线束破损,导致其信号线与油箱的安全线(该线在外部与车身搭铁)通过铁质油箱形成了短路,进而使右侧油位传感器的信号电压拉低至0。图7为故障车型油位指示系统工作原理简图,当拔掉外部汽油滤芯插头后,油位传感器的搭铁线被断掉,此时测量右侧油位传感器的阻值就会显示正常。
图7 故障车型油位指示系统工作原理简图
专家点评任贺新
在本案例中,作者的检测思路清晰,并能合理使用示波器进行故障分析,值得称赞!发动机控制电脑给燃油油位传感器发送的是周期40ms、频率25Hz的脉动电压信号,这无疑给维修增加了难度,普通数字万用表的刷新速度仅为2~3次/秒,如果用它测量信号电压,只能得到电压的平均值,很难据此准确判断故障。示波器能辅助检查此类故障,因为它的刷新速度超过每秒百万次,能实时显示信号电压,让你直观地看到电压的变化情况。作者通过对比两侧油浮子的电压波形快速锁定了故障点,其中“拔掉汽油滤芯处大插头”的操作,巧妙地排除了后SAM以及后SAM到汽油滤芯插头处的线束问题,这充分体现了作者的智慧。这款奔驰车的油浮子连接到后部车身模块,再通过CAN总线传递给组合仪表,而不是直接连到仪表上,体现了汽车设计的“就近原则”,这样能减少线路长度,便于布线。另外,这款油浮子只有两个针脚,说明在控制单元内部存在上拉电阻,这样才能通过电压检测油位变化。通过本案例可以看出,汽车维修人员一定要及时“充电”,掌握新技术的变化点,方能应对千变万化的故障。