大豆油生产工艺优化和降低成本的方法探讨
2021-06-18张力峰九三集团长春大豆科技股份有限公司
□ 张力峰(九三集团长春大豆科技股份有限公司 )
一、降低大豆油加工成本的重要性
大豆油精炼过程中成本的控制和降低,历来是每个油脂生产工厂的头等大事。在激烈的市场竞争中,谁的成本低,谁就掌握了主动权。大豆毛油加工至成品油的工艺过程维护及保证正常的生产运行,都要特别关注产品的质量与成本控制。
在保证大豆成品油质量及设备使用寿命的前提下,即满足生产过程中其必要功能,去除多余功能,优化生产工艺,既降低大豆油生产成本又保证大豆油质量合格。这无疑将是一个很好的办法。众所周知,价格-成本=收益,工艺降成本则是各种降低成本措施中最重要、最有效、最能实现技术上的创新获得收益上的增长的方法。
二、优化生产工艺降成本的基本思想
优化生产工艺降成本就是要在工艺设计上考虑,如何用最经济的、最有效的、工艺结构,最合适的原辅料使用,最有效的过程控制,最简洁的作业方式来实现降低成本。
笔者认为工艺优化降成本,应该围绕着大豆油生产的整个工艺过程,每个关键控制点都要认真分析,寻找优化工艺的突破口。
1.管道的走向是否合理,尽量寻找最佳的途径,选择合理的管径。
2.泵类输送设备的配备是否合适,输送泵的扬程,流量以及电机的配备,尽量控制在合理范围,必要时可采用变频电机。
3.辅料的使用是否在最佳状态。
以上三个具体方向贯穿于整个大豆油的生产工艺过程控制,即从大豆毛油入库至成品油销售,工艺优化降成本是一个持续改进,不断提高的过程。
三、实际案例分析
下面就从优化生产工艺的角度出发。谈谈如何降低大豆油加工成本,并结合长春公司精炼车间具体实例进行分析。
(一)取消不必要的工序或合并工序,采用全新工艺[1]
工艺执行过程中许多工序存在着重复,或者说为了达到同样的目的,起到同样的作用,几个工序的目的与作用是一样的,在这样的情况下可以保留其中的一个,简化工序,节省工时,提高生产效率。[2]
为了保证精炼成品油质量,原有工艺上采用成品油加工合格后,先进入车间成品油暂存罐暂存,再由成品油暂存罐配备的成品油泵输送到成品车间储油罐储存,这样的工艺设计是为了防止初次开机生产过程中,设备运行不稳定,出现不合格成品油直接进入成品车间储油罐。
通过认真论证,精炼车间决定优化成品油加工工艺,降低用电消耗,在每次开机生产伊始,使用原有生产工艺运行,待设备及工艺稳定后,成品油质量稳定后,切换为优化工艺运行,减少一台成品油输送泵的运行,达到节省电量消耗的目的。
通过工艺优化改造,实现停用一台15kw成品油输送泵一台,每年可实现节约用电5万度左右。
根据成品油工艺优化案例为着力点,精炼车间继续工艺技术挖掘,决定对毛油进入车间生产工艺也进行优化。原工艺叙述如下;毛油自成品车间罐区,经成品车间毛油泵输送至精炼车间毛油罐,浸出车间产出毛油同时进入精炼车间毛油罐,再由精炼车间毛油泵输送至精炼车间水化脱胶工段,进行后续的生产加工,直至生产出品质合格的成品油。由于浸出车间产出毛油数量不能完全满足精炼车间生产需求,所以精炼车间生产运行时,一般多采用浸出车间毛油与成品车间毛油同时进入精炼车间毛油罐,使其达到生产加工需要的数量,以保证生产加工的连续性和稳定性。
综上所述,精炼车间生产时,成品罐区毛油泵、浸出车间毛油泵、精炼车间毛油泵都要在连续状态下运行。车间经过认真论证,经过多次试验,通过优化毛油工艺,停止精炼车间毛油泵(22kw)的运行,年可节约用电14万度,达到节省电量消耗的目的。
通过工艺优化改造,浸出车间产出毛油直接进入成品车间毛油罐,再与成品车间毛油罐毛油混合后,经成品车间毛油泵直接输送进入精炼车间生产工艺。成品车间毛油泵为37kw调频电机,可完全满足精炼车间生产需求。工艺优化合理性得到验证后必须及时切换全新工艺,避免不必要的工艺消耗和浪费。即具体情况,具体分析,不能固步自封,墨守成规。
(二)能达到同样效果的前提下,使用价低的工艺辅料
能起到同样效果的前提下,把多种工艺方法进行比较,比较两种或多种工艺辅料成本,成本低的优先使用。
精炼车间油脂加工过程中,火碱是必不可少的辅料之一,毛油精炼过程中,毛油的酸价是确定碱量消耗的必要因素,毛油的酸价多少直接影响碱量消耗的高低。通常都是按照毛油的酸价多少来确定碱量消耗的指标。
精炼车间以往一直使用片状火碱作为主要辅料,由劳务工将片状火碱倾倒至碱液箱中,加水搅拌稀释为38Be浓度碱液,以备车间生产使用。片状火碱含量一般为98%-100.5%,由于加水量的不确定,碱液浓度也是忽高忽低,对车间的消耗指标造成波动。精炼车间经过多方查询,与同行业对比,将片状火碱果断变更为浓度为32%液碱来使用,通过在生产过程中对比,液碱比片碱更加容易调整,碱量消耗更加趋于稳定,这样即降低了采购成本,又节约了劳务费用的支出,而且又规避了片碱投料过程中粉末飞溅,吸入等安全风险。
磷酸也是精炼车间生产必备的辅料,由于磷酸都是塑料桶包装,每次倾到至酸液罐时,桶内都有部分挂壁和残留,车间在现场添加一根塑料水管,将每次倾倒完成的磷酸桶都进行冲刷,这样才不浪费,虽然余量不大,但是经过日积月累,还是可以降低成本。
工艺优化降成本简单来说,就是对原有的工艺流程进行重组或改进,以达到提高运行效率、降低生产成本、实现技术上的先进和经济上的合理,即优于现行工艺的一种操作方法,在工艺细节之处下功夫,找到工艺优化降成本的切入点。
以上是笔者的经验之谈,管窥之见,相信读者能从中得到一点收益。