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发烟硫酸外逸三氧化硫的回收及处理

2021-06-10袁俊智王新民李昆洋吴稳柱董立伟

硫酸工业 2021年3期
关键词:净化系统铜业烟酸

袁俊智,王新民,李昆洋,吴稳柱,董立伟

(包头华鼎铜业发展有限公司,内蒙古包头014010)

包头华鼎铜业发展有限公司(以下简称华鼎铜业)于2019年建成1套w(H2SO4)104.5%(游离SO3质量分数20%)、150 kt/a发烟硫酸生产线。装置建成后一次试车成功,达标达产。但生产现场、销售发烟硫酸灌装槽车现场会有外逸的SO3,SO3气体会与大气中的水蒸气结合,形成非常细小的酸滴,继而形成硫酸雾,严重污染环境[1-3]。

1 发烟硫酸生产工艺及白雾产生原因

华鼎铜业生产游离SO3质量分数为20%~21%的发烟硫酸,即w(H2SO4)104.5%或w(H2SO4)105.5%硫酸。其生产工艺为:将w(H2SO4)98%硫酸输送到循环槽,由循环槽打入烟酸塔吸收SO3,酸浓度达标后转入中间槽储存,调配浓度,再转运至高位槽或烟酸储罐,由地下槽泵或成品酸储罐送入计量槽灌装外售。

发烟硫酸极易挥发,由于灌装发运时不能完全密封,因而会出现白雾。加上生产现场管线交错复杂,连接管口和管线接口多,酸循环槽和酸冷却器共3台循环酸泵有40多个泄漏点,泄漏最严重的是2台循环酸泵顺着轴串烟泄漏。输酸管线共计250 m,输送过程的法兰连接处泄漏、管堵塞泄漏,成品发烟硫酸装车现场未设计SO3外逸收集处理装置,造成装车现场SO3外逸,污染环境。为此,华鼎铜业决定采取措施,切断污染源,保证生产销售正常进行。

2 处理方案

2.1 生产现场SO3收集处理

经现场检查测试,输送发烟硫酸管线连接处存在泄漏点,改用硬聚四氟乙烯垫片更换法兰,垫片上缠生料带安装回原位,拧紧螺栓便无泄漏。循环酸泵和产品输运泵沿转轴泄漏烟气,加密封环密封住静动连接点,供应商可提供密封环烟酸泵,也可就地加工安装。随酸量增加烟酸循环槽与调浓中间槽SO3量和气压均有变化,需将两槽SO3烟气引流回收,从而解决生产现场SO3外逸问题。循环槽规格为φ2 950 mm×6 600 mm,中间槽规格为φ3 000 mm×6 000 mm,SO3挥发面积达31 m2,经测算,挥发量约15 m3/h。

华鼎铜业考虑以下3种处理方法:

1)方案一:采用w(H2SO4)93%硫酸吸收后排空。配吸收塔及除雾器,以不污染生产现场为标准,处理后尾气现场排空。

2)方案二:将烟酸中的SO3强制封堵在发烟硫酸循环槽与发烟硫酸浓度调配中间槽内,安装全自控监视压力表。超压时自动排气减压去主系统一吸塔。维修设备时抽出槽内SO3气体去地下酸槽洗涤回收,气体去脱硫尾气处理后,达到国家排放指标要求再排空。

3)方案三:发烟硫酸循环槽与发烟硫酸浓度调配中间槽加装接口,安装监视压力表和调节阀门,并接1根DN150管进一吸塔,使烟酸循环槽、烟酸浓度调配槽与进一吸塔的气管线压力均等,当烟酸循环槽与烟酸浓度调配槽内SO3超压时,SO3气体自然向一吸塔内流动。

经比较,华鼎铜业认为第三种方案投资少,发烟硫酸循环槽与发烟硫酸浓度调配中间槽内SO3可全部回收,污染环境问题得以根治。但其缺点是:发烟硫酸循环槽、发烟硫酸浓度调配中间槽与进一吸塔输气管线等压,SO3烟气进一吸塔靠等压状态下气流带动,当生产系统异常或临时停车时,发烟硫酸循环槽与发烟硫酸浓度调配中间槽内的SO3流向一吸塔吸收后进入脱硫系统,增加脱硫系统处理负荷。经试验,发烟硫酸循环槽、发烟硫酸浓度调配中间槽的SO3气量非常少,对脱硫系统造成影响很小。且该方法投资省,能彻底回收SO3,实用性强。

发烟硫酸生产工艺流程图1。

图1 发烟硫酸生产工艺流程

2.2 装车销售发烟硫酸现场SO3的回收处理

发烟硫酸装车时将放酸管插入槽车里,再开阀门放酸,放酸过程若超过1 h,从放酸管和槽车储罐里外逸的SO3就挥发到空气中,吸收空气里的水分结成白雾,污染环境。

华鼎铜业考虑采取以下处理方法:

1)放酸管增加自动式带盖卡扣,使放酸管与运酸槽车不泄漏。该方法在拆取放酸管盖卡扣时会有大量SO3外逸。放酸工手动取盖卡扣时间长,有安全风险,而且不能解决其他SO3外逸点。

2)负压收集处理法。①现场收集SO3处理后尾气除雾排空;②现场处理SO3后尾气进入脱硫系统或制酸净化系统。

装车现场外逸的SO3吸收空气中的水分形成酸雾,酸雾不能被w(H2SO4)98%硫酸或w(H2SO4)93%硫酸吸收,即使在吸收塔出口处设置除雾器也不能保证达标排放,因而吸收处理SO3后尾气进入脱硫系统或净化系统较为稳妥。

尾气是进入净化系统还是进入脱硫系统,需确认处理气体走向,进脱硫系统的制酸尾气有18 kPa余压,装车现场处理SO3风机等设备阻力约 5.6 kPa,总阻力约 24 kPa,选用压头大于 24 kPa 的风机,尾气才能进入脱硫系统,该方案的电耗将从3.5元/h增加到17.5元/h,不经济。若尾气进入制酸的净化系统,净化系统内呈负压,这时可采用SO2风机,选择风机时只需考虑克服装酸现场设备阻力即可。

经分析,华鼎铜业决定装车外逸SO3收集与处理方案中采用收集处理后尾气送制酸净化系统。

发烟硫酸装车现场收集处理SO3工艺流程见图2。

图2 发烟硫酸装车现场收集处理SO3工艺流程

3 设备选择

发烟硫酸外逸SO3的回收及处理系统的设备选择范围不广,且材质要求较高。华鼎铜业要求以满足工艺为前提,兼顾节能减排、吸收新技术来选择设备。按要求对系统主要设备进行核算,以便接近实际使用情况,发挥设备能力。

3.1 SO3混合气量及系统阻力

1)生产现场的气量约15 m3/h,SO2风机余量较大,阻力约 900 Pa,SO2风机升压 46 kPa,有余量,克服阻力无问题。

2)装车管口为DN200,抽气管口DN150,其他3个口为DN100,管线总长250 m,13个弯头。经测算气量约为4 400 m3/h;压降方面,管线弯头3 800 Pa,吸收塔装填规整填料高 4 m,压降 1 500 Pa,故总压降5 300 Pa,考虑到不确定因素,增加4%,风机升压按 5 500 Pa 选配。

3.2 设备选型

1)管线材质为 316L,规格φ108 mm×4 mm与φ159 mm×4 mm,阀门材质为 316L,规格有DN100和DN150两种,耐腐蚀带喇叭口钢丝软管1节。管材总长约250 m,生产现场管线材质为316L,规格为φ159 mm×4 mm,管材长 80 m。压力表3支,DN150阀门1个。

2)引风机叶轮和机壳材质为316L,流量4 400 m3/h,升压 5 500 Pa,配电机10 kW。

3)吸收塔材质为316L,规格为内径φ1 200 mm×6 000 mm,空塔气速 1 m/s。规整填料高度4 000 mm,丝网除沫器φ1 100 mm×200 mm一层。采用w(H2SO4)93% 硫酸吸收,喷淋酸量 18 m3/h,分酸器φ1 100 mm,小孔流速1.15 m/s。

4)循环酸泵流量为60 m3/h,扬程27 m,利用原地下槽w(H2SO4)93%硫酸输送泵,多余酸量回流。

5)为节约投资,采用1台风机、3支压力表、2台雷达液位计,连接到库区围堰外集中控制,地下槽采用表尺液位计,定时检查控制液位。

6)其他设备有w(H2SO4)93%硫酸循环槽、w(H2SO4)105%硫酸转运槽,这些是发烟硫酸装置中的设备。

4 整改效果

4.1 装酸现场改善

华鼎铜业按照GB 50184—2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》进行施工。2020年3月12日试运行,生产现场运行平稳,泵及各连接口无SO3外逸。灌装运酸槽车有6台,计发烟硫酸180 t,现场无白雾,无气味,烟酸装运环境得以改善。在烟酸装车发运现场收集处理后的SO3混合气,经检测,颗粒物 (ρ)为 8 mg/m3,ρ(SO2) 为 10 mg/m3,ρ(NOx)为 30 mg/m3,酸雾 (ρ)低于 10 mg/m3,未测出氟化物和氯化氢,达到GB 25467—2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》排放要求。这个结果证明:将处理后尾气导入制酸净化系统措施正确。验收结果令公司满意,自发烟硫酸生产以来困扰装车发运现场SO3污染环境现象得到根治,改善了装车周围环境。

5 结语

治理发烟硫酸外逸SO3不仅产生社会效益,减少SO3对人体影响,而且取得经济效益。经测算,生产现场回收SO3气体15 m3/h,全年最低可回收w(H2SO4)100%硫酸198 t;销售现场外销发烟硫酸150 kt/a,装车时间 5 405 h,现场回收 SO3气体约4.4 m3/h,全年回收 w(H2SO4)100% 硫酸 85 t。以上两项合计,回收w(H2SO4)100%硫酸283 t/a,扣除运行费用1.9万元/a,至少增加效益2万元/a。

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