铜冶炼烟气制酸系统扩能改造
2021-06-10于明飞初长青唐甜甜孙立民
于明飞,初长青,唐甜甜,孙立民
(山东恒邦冶炼股份有限公司,山东烟台264109)
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称恒邦股份)于2016年筹建1套氰化尾渣处理装置,并配套了1套450 kt/a的硫酸生产装置。项目于2018年投产运行,截至2020年5月,公司湿法冶金氰化尾渣已全部处理完毕。为了符合国家的产能及节能减排政策,提高公司经济效益,恒邦股份将现有装置进行了扩能改造,并将配套硫酸装置升级至500 kt/a,笔者对硫酸装置扩能改造情况进行总结。
1 改造前装置运行情况
制酸系统采用技术先进、经验成熟的绝热蒸发、稀酸冷却净化、二转二吸制酸工艺。净化工序选择绝热蒸发、稀酸冷却流程,利用稀酸板式换热器移走系统热量,具体流程为:一级高效洗涤器—气体冷却塔—二级高效洗涤器—一级导电玻璃钢电除雾器—二级导电玻璃钢电除雾器。转化工序设计采用了ⅢⅠ-ⅣⅡ、“3+1”两次转化换热工艺流程。干吸工序采用低位、高效、泵后冷却流程。循环酸系统按干吸塔—循环槽—循环泵—板式换热器—干吸塔进行循环。制酸尾气脱硫选择双氧水吸收脱硫工艺,吸收液返回干吸工序作为补水,减少清水用量,尾气直接经烟囱外排。
1.1 烟气量及组成
干燥塔入口烟气量及组成见表1。
1.2 存在的问题
该制酸系统自2018年10月投产至2020年5月扩能改造以来共发现以下问题:
表1 干燥塔入口烟气量及组成
1)氰化尾渣已处理完毕,原系统拟用来处理复杂金精矿和铜精矿,根据设计部门的核算,原有的熔炼烟气管路(φ1 620 mm)直径过小,烟气管路阻力过大,阻力达到了2 500 Pa左右,严重增加了转化风机负荷。
2)二级高效洗涤器作用发挥不理想,塔直径小,动力波洗涤器喷头投入使用后系统阻力降升高,阻力达到1 500 Pa左右,气速过快,烟气在塔内停留时间短,达不到降温除尘的效果。烟气中大量砷被带入电除雾器以及转化风机,砷在电除雾器内结垢,导致电除雾器除雾效果不好,砷进入转化风机,将风机叶轮包裹,造成风机运转不正常,电耗增多。
3)一吸塔和二吸塔原本使用的是陶瓷散堆填料,在运行过程中因烟气和循环酸冲击,散堆填料会产生大量碎屑,堵塞填料空隙,造成烟气流动阻力降较大,在系统运行一段时间后,阻力降继续缓慢升高,影响装置的生产能力。因该套制酸系统制酸烟气为熔炼炉烟气和脱杂炉烟气,受脱杂炉生产周期影响,烟气量及浓度不稳定,当脱杂炉进行筛炉操作时,一吸塔阻力降一般都在4 kPa 左右,二吸塔阻力降在2 500 Pa左右,转化风机只能被动增加负荷,装置能耗提高。
4)一吸塔循环酸泵循环量不足,当脱杂炉进行筛炉操作时,烟气二氧化硫浓度高,当φ(SO2)超过9.5%后,就会出现冒烟的情况,这时需通过开大补氧孔,降低二氧化硫浓度,但如此操作烟气量就会升高,为了保证系统足够的负压,只能提高转化风机的频率,导致系统的能耗增加。
5)日常停车检修时,针对转化催化剂进行取样化验,发现催化剂粉化严重,且因砷大量后移,催化剂砷中毒严重,一段催化剂结块严重,脱杂炉筛炉操作时,仅一段催化剂阻力降大约在5 kPa左右。
2 扩能改造简述
针对系统运行以来发现的问题,技术人员从更换熔炼烟气管路、更换二级高效洗涤塔、更换一吸塔和二吸塔填料、更换一吸塔循环泵、更换转化催化剂5个方面入手,对系统进行了扩能改造。
2.1 更换主烟气管路
根据提产后熔炼系统投矿量由85 t/h提升至95 t/h,S质量分数25%计算,主烟气管路加粗至φ2 020 mm,并且在熔炼电收尘器出口增加沉降室,减轻电收尘器出口管路积灰问题,对降低系统阻力起到了较好的作用,扩能改造投产以来,原电除尘器出口到动力波洗涤器阻力降在同等负荷下在2 500 Pa,改造后降低到700 Pa左右,阻力降下降1 800 Pa左右,改造前熔炼分支烟气调节阀是全开状态,扩能扩能改造后需通过阀门来调整平衡熔炼炉与脱杂炉的负压。
2.2 更换二级高效洗涤塔
将原二级高效洗涤器拆除,更换为填料塔,并且对主风机前纤维除雾器滤芯进行更换,减轻了电雾除器的负荷。从电除雾器积砷情况和风机出口检测砷含量来看,风机出口ρ(As)一般在1.2~1.5 mg/m3。
2.3 更换一吸塔和二吸塔填料
根据考察,陶瓷波纹板规整填料具有比表面积大、压降低的特点,当介质流经填料时,能垂直地从上到下进行流动,不会改变烟气的流动方向,烟气阻力小,且烟气分布更均匀,吸收效果较好,另外填料在塔内呈有序堆积,填料不易破损,不会堵塞填料空隙,填料孔隙率大,提高了烟气流动速率,降低阻力降。
在选用了150Y和250Y陶瓷波纹板规整填料后,从运行效果来看,当脱杂炉进行筛炉操作时,一吸塔阻力降降低约2 500 Pa、二吸塔阻力降降低约1 500 Pa;转化风机负荷由扩能改造前95%降低至84%,统计95 t/h投矿量下的系统电费消耗由原 250 000 kWh/d 降到 220 000 kWh/d 左右,降低30 000 kWh/d,可降低电费 590 万元 /a左右。
2.4 更换一吸塔循环泵
原一吸塔循环泵为1 200 m3/h,扩能改造将循环泵更换为1 500 m3/h,从5个月的运行状况来看,更换后φ(SO2)可以提升至11%,没有冒烟的现象,效果比较显著。
2.5 更换转化催化剂
原转化器一段上部的异型梅花铯催化剂全部更换为新催化剂,一段下部以及二段和三段催化剂进行筛分和部分旧催化剂淘汰后,补充了接近40%的新S101异型梅花催化剂,四段上部S108异型梅花催化剂更换一部分为异型梅花铯催化剂,下部筛分后补充一部分S108异型梅花催化剂。同时各段在更换及筛分后另外各增添10%,使催化剂的总装填量满足500 kt/a硫酸生产装置的要求。
催化剂装填方案见表2。
表2 500 kt/a硫酸生产装置转化催化剂装填方案
3 改造后装置运行技术指标
扩能改造后装置运行技术指标见表3。
表3 扩能改造后装置运行技术指标
4 系统存在的问题及下步计划
4.1 存在问题
1)系统自扩能改造投产后,转化率一直维持在99.5%~99.7%,未能达到预期效果,双氧水消耗量没有得到有效减少。经检查发现:因催化剂表面烟气量波动,转化器二段和三段进口位置的催化剂被吹至远端,转化器内催化剂呈波浪状分布,导致烟气分布不均,有“短路”的现象。
2)干燥塔填料仍为散堆填料,受烟气中氟的影响,干燥塔阻力降仍然较大。
3)系统改造完成投产运行一段时间后发现,一级动力波洗涤器喷头压力由刚投产时的100 kPa左右降至50~60 kPa,经过分析发现是因为熔炼炉投矿砷含量提高,大量砷在净化工序被去除,导致一级动力波洗涤器内污酸中砷含量较高,固含量提高,稀酸密度增大,导致一级动力波循环泵扬程损失较大,当污酸经过板式换热器降温后到达动力波洗涤器喷头时压力不足。
4.2 下步计划
1)针对催化剂问题,利用日常检修时间,将转化器二段和三段催化剂摊平,并在催化剂层上方增加316L钢丝网,然后钢丝网上方铺设60 mm瓷球,压住催化剂层。
2)重点做好一级动力波洗涤器喷头的压力控制工作,增加净化压滤机处理量和排污次数,及时将砷排出系统,同时备料车间注意配矿时原料的砷含量,在收砷系统未投产时及时调整原料,保证系统稳定运行。
3)对风机出口每天进行砷、氟的检测,出现指标异常及时查找原因。
4)做好电除雾器的运行维护,每班进行冲刷,保证电除雾器送电正常。
5)对风机前纤维除雾器每月进行滤芯部分更换,保证除尘效率。
6)硅酸钠根据稀酸氟的化验数据以及风机出口的氟含量进行添加,降低氟对催化剂和干吸塔填料的影响,为下一步更换干燥塔填料做好准备工作。
5 结语
恒邦股份通过更换熔炼烟气管路、更换二级高效洗涤塔、更换一吸塔和二吸塔填料、更换一吸塔循环泵、更换转化催化剂5个方面成功将450 kt/a硫酸装置升级为500 kt/a,经过5个月的运行证明:此次扩能改造是成功的,不仅系统得到了有效的提产,而且硫酸生产成本由原来的84元/t降低至75元/t。在生产过程中仍然需要技术人员和生产人员不断发现问题,摸索最佳工艺路线和工艺参数,进而发挥装置的最大生产能力,为公司不断创造效益。