东风8B 型内燃机车故障分析与检修
2021-01-29谢猛
谢 猛
(中铁十五局集团轨道交通运营公司,河南洛阳 471002)
0 引言
东风8B 型内燃机车是在原东风8 型内燃机车基础上进行提升轴重的设计升级产品,整车结构布局主要包括上、下两部分:上部是车体及安装在车体上的设备;下部两端为走行部、中间为可拆式的燃油箱,燃油箱的前后端设置总风缸,其左、右两侧为蓄电池箱。与东风8 型内燃机车使用情况相比,东风8B 机车换装发动机功率较大、轴重及牵引速度等技术水平有了明显提升,运行可靠性较强,能满足新型重载高速铁路运输各项工作要求。
为降低东风8B 型内燃机车故障频率,尤其是车载发动机故障引起的机车停轮,应注重对发动机故障检修,确保整车完好率及出勤率。
1 排气总管发红故障分析
东风8B 型内燃机车车载发动机型号为16V280ZJA,16 缸V列四冲程涡轮增压发动机,运行功率3680 kW,各缸排气管及排气总管集中在发动机上部。排气总管发红故障,就是柴油机的排气温度较高,已经超出了设计标准允许温升最大限度值(气缸盖出口燃气温度≤520 ℃,增压器涡轮进口燃气温度≤630 ℃),给发动机工作以致行车带来极大安全隐患。此故障最易发生在夏季,一旦发现排气总管发红问题,就需扣车排查处理,极大影响机车使用率,如造成途停更会影响整个区间使用安全和整条线路的调度使用,导致运输指标降低和经济损失。
针对东风8B 型内燃机车排气总管发红故障成因分析:
(1)东风8B 型内燃机车柴油机内的空气流失,无法满足东风8B 型内燃机车柴油机运行要求,显著现象包括通道泄漏、增压器故障、空气滤清器堵塞等[1],造成无法对进入气缸的燃油和空气进行充分性地雾化处理,使东风8B 型内燃机车柴油机的燃烧效果不佳。此情况下如继续使用,就会使其排气温度越来越高,直到超出标准温度最大限度值,引发东风8B 型内燃机车排气总管发红故障。
(2)因气门关闭不严、燃烧室漏气等因素影响,使发动机的燃烧室空气压力降低,喷入燃烧室燃油与空气混合遇到阻碍,在东风8B 型内燃机车持续应用的过程中燃烧不断恶化,也易出现排气总管发红故障情况。
(3)喷油器雾化不良、喷油泵供油流量不足等影响,供油提前角偏差会对气缸中燃油燃烧充分性造成影响,出现东风8B 型内燃机车排气总管发红故障[2]。严重的还会影响到柴油机运行安全性,如未及时发现故障、解决故障,就会引发火灾,造成严重后果。
2 排气总管发红故障检修
结合上述对东风8B 型内燃机车排气总管发红故障原因分析,有目的地开展故障检修工作,主要从进气系统整体性检修、燃油系统检修方面探究。
2.1 进气系统整体性检修
进气系统整体性检修,核心内容包括泄漏、堵塞、增压器故障问题。
(1)泄漏。主要就是对进气系统内部结构检查,尤其是对各部件连接处进行细致的检查,各连接处的法兰垫因为材料、安装工艺、维修人员安装质量造成的密实性问题,最易影响进气系统稳定性,是引发进气系统泄漏的主要影响因素之一。通过专业工作人员对进气系统内部进行全面检查,能够避免进气系统中存在漏气隐患[3]。其中,在进气系统检查的过程中,要确保其处于自负荷状态,能够在启机、关闭交替测试过程中完成进气系统漏气检查工作,准确掌握进气系统泄漏具体位置,以控制进气管道系统密封性为基础前提,再设置进气系统处于满负荷状态,有效消除进气系统泄漏隐患。
(2)堵塞。考虑到进气系统各构件自身质量,依然是以进气系统满负荷为检修条件,如果在检修的过程中不存在堵塞问题,但是故障依然存在,还需先把进气系统中的中冷器进气管道拆下,检查进气系统中的上腔冷却芯散热片表面,可通过清洗、更换等方式,解决进气系统堵塞,避免引发排气总管发红故障。此外,还需对进气系统的中冷器出口温度检査,如果其水温>60 ℃,还需拆解中冷器,检查冷却芯管,选择更换方式,解决中冷器出口堵塞问题。
(3)增压器故障。主要内容是增压器转子转动效果,详细观察压气机工作轮叶片变形程度,是否出现了刮蹭问题。观察增压器喷嘴环与废气涡轮变形程度,是否存在积碳问题。在增压器故障检修环节中,首先,要设置进气系统运行状态,需在静态条件下开展增压器故障检查工作,确保检查结果真实与准确,掌握增压器运行正常或故障状态[4]。其次,对增压器压力值、工作效率等检查,如果压力值、工作效率较低,还需更换构件处理后再进行检修试验,从而避免增压器故障而引发排气总管发红故障。
2.2 燃油系统检修
燃油系统检修主要从喷油器雾化状态、供油提前角两方面探究。
(1)检查喷油器雾化状态:是因为东风8B 型内燃机车已经发生了排气总管发红问题,还需对排气总管发红处的四周喷油器工作状态进行检查,检查核心是喷油器雾化状态,依据检查情况,可选择检修或更换喷油器的方式,再次对排气总管发红处的四周喷油器雾化状态检查。如果在修换后的二次检查过程中仍然存在排气总管发红问题,还需对喷油器解体检查,测定气缸盖底平面伸出量,一般情况下其伸出量控制5.3~5.8 mm,可明确检査喷油泵状态符合系统运行要求,从而解决东风8B 型内燃机车排气总管发红故障。
(2)检查供油提前角:供油提前角对发动机燃油燃烧质量具有非常重要的影响,燃油燃烧效果好坏是确定柴油机工作状态的重要评定指标,燃烧效果不佳也是引发排气总管发红故障的主要影响因素,务必高度重视进行检查。首先,对气缸爆发压力检查,无异常情况后;其次,检查爆发压力是否低于正常值情况,如果低于正常值,还需对喷油泵进行解体处理,并完成下体各构件的尺寸测量工作;最后,准确计算出喷油泵垫片厚度,有依据性地对供油提前角合理调整,从而降低排气总管发红故障率。
3 冷却水系统故障分析
冷却水系统是东风8B 型内燃机车发动机重要组成内容,并对发动机各部位金属结构件及零部件、机油、增压空气温度等有直接性影响,冷却水系统发生故障,就会引发发动机故障乃至整车故障问题[5]。
在机车正常运行过程中,引发冷却水系统故障的原因比较多,如冷却水温度较高、冷却水泄漏、膨胀水箱水位异常下降等因素,都可能引发冷却水系统故障问题,需依据冷却水系统故障原因详细分析,为冷却水系统故障检修提供重要基础条件。
(1)引发冷却水系统故障的因素,主要是双流道铜散热器低、高温温差,在机车运行过程中,冷却水系统会出现低温、高温窜水现象。依据实际情况,工作人员开展实践探究,结合实践探究中所记录的信息数据,如果冷却水系统低、高温信息数据温差≤4 ℃,说明冷却水系统出现了故障问题。
(2)内燃机车内的膨胀水箱,也是引发冷却水系统故障的主要影响因素之一。通常情况下,膨胀水箱是半封闭结构状态,在应用过程中溢水管内的排气管会直接暴露在自然环境中。一旦排气管口出现了堵塞情况,就会使冷却水系统内部压力发生变化,影响柴油机加载运行效果,最终导致膨胀水箱内水位下降,引发冷却水系统故障。
4 冷却水系统故障检修
结合上述对东风8B 型内燃机车冷却水系统故障原因分析,能够了解机车冷却水系统故障问题的主要因素包括两方面,一方面是双流道铜散热器低、高温窜水;另一方面是膨胀水箱故障。针对冷却水系统故障检修,依据具体故障展开分析。
4.1 双流道铜散热器低、高温窜水检修
对双流道铜散热器低、高温窜水检修,首先,需掌握引发此故障的具体原因。如果是单节内部窜水,原因1:水腔隔板锈蚀或焊接不良;原因2:与管板接触处的冷却管破裂或锈蚀;如果是单节安装在集流管上时窜水,原因1:安装散热器时密封垫、集流管低高温水口及散热器单节低高温水口未对正[6];原因2:低、高温侧沟通或隔离薄弱。其次,结合引发双流道铜散热器低、高温窜水现象,控制内燃机车自身质量,督促相关单位在装车运输时,要放平内燃机车,确保其受力均匀。最后,考虑双流道铜散热器单节安装位置,一般情况下是在集流管上部,而在运行中出现窜水情况,需在检修环节中把工作重心放在单节安装孔距、低高温水口间距、相互对齐等部分,建议选用专业胎具。
4.2 膨胀水箱检修
膨胀水箱检修也极其重要,是因为膨胀水箱发生故障,会使水箱中的水溢出。对此,最有效的方法就是在排气口处设置压力调节阀,对东风8B 型内燃机车冷却水系统内部结构适当改造,让膨胀水箱与大气直接相通,能合理解决机车冷却水系统膨胀水箱故障。此外,膨胀水箱故障检查工作也需定期开展,主要是对排气口堵塞情况仔细观察,如果排气口处有水垢、铁锈,还需及时解决排气口堵塞问题,确保机车冷却水系统稳定运行。
5 结语
对东风8B 型内燃机车故障进行分析,主要从排气总管发红故障、冷却水系统故障两方面展开分析,结合具体故障探究原因,掌握引发故障的具体原因后,积极开展机车故障检修工作。同时,还能在检修的过程中掌握机车内部结构,降低故障检修工作难度,通过对故障问题的解决,确保机车有效运行。