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棒线轧钢工艺技术创新及优化改造

2021-01-22谈群峰

山西冶金 2020年6期
关键词:孔型轧件轧钢

谈群峰

(山东钢铁股份有限公司莱芜分公司,山东 济南271104)

棒线轧钢属于一种小规格钢,此种类型的钢在投产之后,由于需要投入大量成本,成本低且产量无法释放,再加上质量不能得到保证,因此没有市场。这种轧钢生产之后最突出的问题是轧机料型控制难度很大,而且成品精度很低,孔型通用性能差,需要频繁更换,导卫结构不够合理、材质强度低等特征导致此钢在生产之后,没有市场还消耗了大量材料。为提高产品质量,为企业发展创造出合理的品牌,改造生产工艺,有很现实的必要。

1 棒线轧钢生产工艺

某企业生产棒线轧钢,生产线产品规格为D20~80 mm,生产中使用的机械设备有粗轧机、预精轧、精轧机、减定径机组成,机组之间设置事故碎断剪刀,在减定径机组设置了在线测径仪器。中棒使用半连轧工艺制作,其中粗轧、中轧使用脱头轧制,预精轧机组之间设置了活套加强机组的灵活性,还能实现无张力轧制。减定径机组使用西门子奥钢预应力轧机,材质为WC等高耐磨材质。根据生产需要,安排不同的方式进行生产,其中根据多个工艺生产的具体情况,使用不同的生产工艺,具体的生产工艺按照标准化来进行[1]。

2 棒线轧钢工艺技术创新及优化改造

2.1 孔型改造

由于孔型生产过程当中,通用性能差,改造孔型有很大的必要性。在本次的研究当中,棒线旧孔型为西门子奥钢设计,这种设计在一定程度上识别系统性能强,因此通用性能差的缺陷也非常明显。再加上没有明显的规格组距导致需要更换大量的孔型。机芯准备工作大,在等待更换的过程当中不能作业,耽误大量时间的同时作业效率低下。而且在生产过程当中料型尺寸调整难度比较大,成本质量不够稳定,不适合多规格、小订单的需求。

针对孔型的改造,在棒线轧钢当中,针对D20~80 mm的设计规格,优化设计参数,将参数系统最大程度进行优化,在设计上,分别设计中度、高度精轧8个延伸孔型,在成品上新增加18个新孔型,组距设计为3个。经过参数的优化之后新孔型的通用性得到增强,在生产过程当中每一次只需要变化相应道次的轧件、成品孔,就能够完成生产,减少了复杂设规格的更换以及减少了等待的时间,更换时间大约为30 min以上。在本次改造当中,按照改造之前的132套机芯进行改造生产,在改造之后完成相应的任务量,只需要65套,机芯装配降低。一般改造之后的旧孔型,部分孔型能够经过后道次再次挪用。孔型在改造之后成品的尺寸稳定控制在国际一组的公差范围内,能够满足所有高精度汽车用户对型钢的需求。另外还能够满足小订单、多规格的需求,能够按需生产。孔型改造之后能够运用在国内和国外POMINI轧机生产当中,尺寸控制处于精准水平状态。

2.2 连轧导卫改造

在这之前开始对导卫系统进行优化改造,从而满足中棒线高精度尺寸的生产。在改造之后使用立式机架进口导卫系统,将滑动导卫系统全部改造成滚动导卫,其中预精轧后滚动导卫是使用双排轮导卫,从而增加轧机件的扶持力度,减少倒钢风险,提高轧机制作的稳定性。改造之后的新型轧机,根据轧机件的料型、强度、现场作业环境等等进行设计,比旧导卫更耐用更实用,尺寸的精度也得到了大大地提升。

1)水平轧机进口导卫从原本的滑动式改成滚动式之后,能够减少导卫插件导致的滑伤以及能够防止轧件头部的弯曲,从而降低对下道次导卫造成的冲击保证料型的稳定,还可以避免倒钢[2]。

2)高速区立式机架进口导卫在改造之后,成为双排轮滚动导卫,可以增加导卫对轧件的扶持例,提高强度和精度,能够控制生产的成本。

3)导卫开口度在调整之后,方式改变,从原本单边偏心轮调整方式转变为双边同时调整的方式,能够在线根据实际料型进行调整,不需要停机就可以进行调整。

4)立式轧机2 V、4 V可以将滑动导卫改造成滚动导卫,改造之后的料型更稳定。

5)减定径之间部分组件的机架间距非常短,很容易发生抖动,产生竹节钢。经过改造,将22 V出口滑动导卫改成滚动导卫,之后轧件通过机架、通过滚轮夹持续扎件来杜绝机架之间的抖动的问题。

6)为适应不同断面的变化,在料型变化的情况下不需要更换机架或者是导卫。将相关导卫在的参数优化之后设计成通用型导卫,能够有效提升生产效率。在改造的时候,仅仅是简单调整机架料型和导卫的开口度就能够完成相关的生产,实现大断面转换,这样节约的时间大约为30 min以上。

7)改变滚动导卫的润滑方式,将传统的润滑方式改变成为油气润滑、干油润滑等方式,从而使用导卫润滑系统适应已经改造完成的系统。

8)加大导卫喇叭口尺寸位置从而方便轧件可以顺利进入下一个道次,避免出现堆钢的现象。为了适应组距改造的变化,减少更换导卫的时间、频率,导卫插件按照三个组距进行设计。在改造穿水管前导卫之后的新导卫,可以夹持轧件穿过水管内壁,可以避免轧件抖动,在传水管内产生划伤缺陷。

2.3 冷剪剪切改造

轧件尺寸剪切改造环节,需要提前通过疏料导板将每一组需要剪切的材料头部放置整齐,导入到冷剪切入口位置,旧疏导板的结构不合理,槽口是之口,在钢材进入的时候很容易受到撞击,不能顺利导入到其中去,需要人工干预。在收钢的时候需要多个人员进行配合作业,使用撬棍等工具辅助完成作业。这个环节消耗了大量人力和劳力,而且劳动强度高。在改造之后冷剪剪切效果得到了保证。另外由于旧疏料导槽很浅导致材料在其中能够相互干扰,严重影响剪切效率,制约了生产能力的提高。

图1 疏料装置(文中未提)

图2 疏料装置与刀座、刀片示意图(文中未提)

针对这个环节的设计,设计人员使用了一种方便棒材,该棒材在进入冷剪剪切疏料装置之后,能够都不经过升降装置和人工干预直接进入到冷剪剪切,降低了人工劳动量。新型疏导装置固定在刀座上,可以将疏料装置和刀座一起实现离线更换。

1)改造之后的疏料盗版槽口改成倾斜角度,方便钢头部自动进入到槽口内。

2)缩短疏料板从而提高强度,防止在钢头尾弯曲的时候在梳料导槽内被憋住[3]。

3)改造之后疏料导板和刀座固定在一起,节省了在线更换疏料导板的时间,能够实现离线更换,增加生产作业的时间。

4)为了减少后端位置椭圆变形的现象,将疏料板的槽口直径比剪切规格增大5~7 mm。

5)增大疏料导板槽口的深度,可以防止不同导槽当中棒材的相互干扰,从而影响到梳子导板进钢。

3 结论

棒线轧钢工艺技术创新优化改造之后产品质量得到明显提升,产品的生产效率和生产之类得到保证,投入市场之后得到了认可,获得一定经济效益。

经过对棒线轧钢生产工艺设备进行改造,通过孔型优化和导卫改造等,进行工艺改造设计之后,产能得到大幅度提升,生产成本得到控制,最终实现了高产能、高可空性,从而满足市场用户的需求,适应时代发展的需要。

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