关于某钢铁联合企业焦气产量影响因素的分析
2021-01-22王万里么颖林闫立强
王万里,么颖林,闫立强,刘 捷
(首钢京唐钢铁联合有限责任公司,河北 唐山063200)
在钢铁产品的生产过程中产生大量的高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气。典型长流程钢铁企业中三种煤气总的资源量达到10 GJ(340 kg)/t钢,约占余热余能总量的68%,占总能耗的50%,在钢铁企业能源平衡中占有十分重要的地位。冶金过程中消耗的煤炭资源有约60%转化为煤气。各钢铁企业高炉、焦炉、转炉三种副产煤气产生量(以标准煤计)之比约为6∶3∶1。
随着该企业规模扩大与发展(将逐步新建高强钢、中厚板等多条产线项目)对于高热值燃气需求量增加,高热值的焦炉煤气将出现用能缺口,对影响焦炉煤气的影响因素进行系统分析,挖掘焦气提产措施,将一定程度上缓解高热值燃气的缺口问题。
1 焦炉煤气产量现状
图1 焦气小时产气量趋势图
由图1可知:2012年—2014年,该公司焦化焦炉煤气的小时输出量总体在17 m3/h左右,2014年—2016年焦化焦炉煤气的输出量逐年下降,2016年均小时焦气产量13.99 m3/h,2016年焦炉煤气小时产气量较2012年—2015年平均下降17.3%、20.3%、18.3%、8.94%。近期小时焦气产量13.76万m3/h。
2 相关影响因素分析
焦化系统焦炉煤气的输出量主要受焦炭产量、结焦时间、配煤挥发分等因素影响。
2.1 吨焦回收量
扣除焦炭产量的影响,用吨焦焦炉煤气回收量表示焦化产焦气能力。
图2 吨焦产气量历年趋势
由图2可知:该公司焦化吨焦焦气回收量2016年较2012年—2015年分别平均下降11.6%、11.1%、8.6%、2.3%,2017年1月吨焦回收量348.7 m3/t,吨焦焦气回收量呈下降趋势,说明剔除产量影响,焦气的输出量仍然呈现下降趋势,需要进一步分析其他影响因素。
2.2 配煤结构变化挥发分比
下页图3可以看出,最近5年配煤中挥发分的比例在下降,2016年配煤的挥发分较2012年—2015年分别平均下降10.4%、7.09%、3.92%、-0.4%,配煤挥发分显著下降是造成焦炉煤气产出减少的又一主要原因;但是2016年较2015年配煤挥发分基本持平,焦炉煤气的输出量却明显下降,需要进一步分析。
图3 配煤挥发分变化情况
2.3 结焦时间
结焦时间越短焦气产量越大。焦炭产量能够反映出结焦时间的长短。
图4 2012年—2016年焦炭产量
由图4可知:焦炭产量2016年较2013年—2015年分别平均下降10.0%、10.4%、6.6%,说明结焦时间逐年延长,尤其是2016年较2015年结焦时间增加后,在配煤挥发分基本持平的情况下,导致了吨焦焦炉煤气回收量下降。
3 数学建模(见图5)
图5 回归模型的等值线图
回归方程:
焦化小时产气量=-58.0+2.63×挥发分+1.91×焦炭产量-0.0630×挥发分×焦炭产量
模型汇总见表1。
表1 模型汇总表
回归模型的预测拟合度达到79.61%,模型可靠。
4 结论
1)在其他条件不变的情况下,焦炉煤气的输出量与焦化生产密切相关,焦炭产量减少,焦炉煤气输出量随之减少。
2)结焦时间对焦炉煤气的输出影响较大,以2016年和2015年对比为例,在配煤挥发分持平的情况下,结焦时间增加6.62%(用焦炭产量折算表示),吨焦焦气回收量减少了8.43 m3/t,按照现在焦炭生产情况影响焦炉煤气输出量3 326 m3/h。
3)配煤结构的改变对焦炉煤气产出有重要影响,配煤的挥发分减少,焦炉煤气输出量大幅减少。
结论:受上述因素影响,导致现阶段焦炉煤气输出量明显下降,可供平衡的焦炉煤气量变少。
5 措施
1)跟踪用户用量,摸清用户用气规律,精细化管理厘清焦气用气途径,做好能源调度平衡。
2)焦炭在高炉生产中起着热源、还原剂和斜柱“骨架”的三大作用,配煤结构的变化对焦炭块度、耐磨性等将产生影响,焦化部结合炼铁工艺要求,优化焦化工艺参数控制,调整原料中焦煤比例和气肥煤比例,提高焦气产量。
3)结合下游工序生产节奏和热值需求情况,合理调配高焦转煤气平衡,挖掘焦气降耗空间。
4)推进天然气引进工作进度,弥补高热值燃料气缺口问题,保证燃气系统平衡,保证各用户生产所需。
6 结语
焦炉煤气作为钢铁企业副产煤气中热值最高的一种,其在保证整个企业能源稳定供给中扮演着举足轻重的角色,深入挖掘影响焦气产量的相关因素,协同做好高气、焦气、转气三种煤气的平衡,是钢铁联合企业实现能源梯级利用,提高能源利用率不懈的追求。