APP下载

关于供油泵压力改变的探讨

2020-11-29张义德

科技与创新 2020年5期
关键词:扬程变频密封

张义德

(山西瑞光热电有限责任公司,山西 晋中030600)

1 概况

大型燃煤机组火力发电厂燃油系统的可靠备用,能有效避免锅炉低负荷及燃烧不稳造成的灭火事故,所以对燃油系统进行优化调整显得尤为重要。其中供油泵在电厂运行中起着机组启动与稳定燃烧的作用,它的稳定运行为机组安全运行提供保障,因此,供油泵的压力调整就成为重要的课题。瑞光热电厂安装有1台亚临界参数煤粉炉,单汽包自然循环、一次再热,平衡通风、固态排渣、全钢构架、紧身封闭,最大连续蒸发量为1065t/h。燃烧器、布置方式为摆动式直流燃烧器、四角切圆布置。炉前油系统运行压力为3.5MPa左右,供油泵由自贡东方过滤设备制造有限责任公司生产,油泵为卧式,油泵型号为65AY50X11,出力为25m3/h,扬程为500~550m,输送介质为0号轻柴油,密封为机械密封,由德国博格曼生产。

2 当前状况

柴油为黄棕色油状液体,有特殊油味;柴油燃烧后会生成一些臭味有机气体,因此,柴油机排放气体有臭味,且易燃、易爆,属危险化学品。柴油大量泄漏可引起火灾,罐内燃烧未及时处理会引发爆炸。人体长期接触会有头痛、头晕、恶心、呕吐等症状。所以,供油泵的机械密封严密至关重要,是保障油泵安全连续运行的基础。

瑞光热电厂设计供油泵运行压力为5~5.5MPa,实际控制运行压力为5.1MPa,最高压力为7MPa,设计炉前油系统运行压力为3.5MPa左右,实际运行压力为3.3~3.5MPa,最高压力为4MPa。目前系统运行后,压力靠#1、#2炉燃油滤网前手动门进行调整。供油泵系统压力分段运行,且供油泵经常憋压运行,极不安全。从机组投产至今,供油泵频繁出现机械密封损坏或漏油的现象,严重影响机组的安全稳定运行。

3 对策及措施

经过调研分析发现,在锅炉燃油系统调试期,为了保证锅炉各层油枪的雾化效果,将炉前供油压力保持在额定水平,确保锅炉各层油枪得到良好的雾化。机组正式投运以后,对燃油系统进行相关试验发现,供油泵降频运行,可有效缓解供油泵振动,有效降低供油泵电耗,燃油系统供油泵机械密封泄漏概率也大大降低,有效地提高了燃油系统的经济性、安全性、可靠性,保证了锅炉低负荷运行时的稳定性。

分析目前供油泵运行情况发现,山西瑞光热电有限责任公司供油泵设计压力偏高,建议更换或调整供油泵参数,将运行压力调整到3.5~4MPa,最高压力为4MPa。

原规范规定流量为25m3/h,扬程为500~550m。变更后流量为25m3/h,扬程为350~400m。不必对电机进行更换,基础不需修改。

方案一:减少供油泵级数,所缺部分由轴套代替,位置取低压端。山西瑞光热电有限责任公司为11级泵。

方案二:缩短叶片直径,减小出力。需厂家重新计算叶片尺寸后更换或加工。

方案三:增加变频装置,更改为变频泵。

4 整改情况

减少供油泵级数,所缺部分由轴套代替,位置取低压端这个方案,需要厂家重新设计,选型并更换,周期长、费用高,与厂家协商后放弃。

厂家重新计算叶片尺寸后返厂进行加工调整,参数为流量25m3/h、扬程为350~400m。到现场安装运行后,设备运行稳定,压力可以依靠回油门进行调整,达到使用要求。根据情况,对剩余2台供油泵进行改造,设备达到使用要求。根据降压后的供油泵运行情况增加变频装置,更改为变频泵可以达到效果。该变频柜为一拖二形式。即#1、#2两台供油泵由同一台变频器控制。改造后原#1供油泵(BOBHG10C)开关(取自输煤PCA段)改为供油泵变频柜电源开关,原#2供油泵(BOBHH10C)电源开关(取自输煤PCB段)改为备用开关。改造后的#1、#2供油泵只能有一台泵变频运行,当其中一台泵(#1泵或#2泵)在变频方式下运行,另一台泵(#2泵或#1泵)只能选择工频方式运行。

操作设备时,先对输煤PC段供油泵变频柜电源(BOBHG10C)开关(原#1供油泵开关)送电,变频柜电源及母线已带电,合上变频柜内带熔断器刀闸QS,合上变频柜内控制电源KK1、电源指示及照明电源KK2、变频柜内散热风扇电源KK3空开,将变频柜后门内刀闸DK切至#1或#2泵;当选择#1泵变频运行时,将其切至#1泵(上方),当选择#2泵变频运行时将其切至#2泵(下方);当#1泵、#2泵均选择工频运行时,将DK刀闸切至隔离位,与#1、#2泵均断开。

5 效果对比

供油泵技术改造在瑞光热电厂1年多的使用过程中,油泵运行稳定,供油泵的机械密封损坏得到了遏制,彻底消除漏油现象,没有出现较大的检修,减少了检修的工作任务,为机组的安全运行打下了良好的基础。改造的主要优点为效果显著、费用少、材料等用量少,值得推广。

6 结论

供油泵在电厂运行过程中属于重要设备,它的安全、经济、稳定运行是保障机组安全稳定运行的基础,结合现场实际情况,得出下结论:供油泵设计压力应与炉前压力相匹配;变频器可实现压力调整,安全稳定。

供油泵经过改造后,提高了燃油系统的运行可靠性,也提高了机组运行的可靠性、安全性,这一改造降低了泄漏的风险,减少了环境污染和安全隐患。如果在电厂建设初期设计时就增设变频器,既能解决压力不匹配的问题,又能起到节能的作用。

猜你喜欢

扬程变频密封
给水泵扬程曲线斜率的研究实践
干冰“爆炸”实验
浅谈变频永磁直驱电动机在空冷岛上的应用前景
高寒条件下空冷岛变频永磁直驱改造及应用
工业电气自动化控制及变频调速技术应用探讨
沥青基防水涂料及密封粘结材料探讨
工业电气自动化控制中变频调速技术应用研究
甜筒托不见了
针对机械密封的理论研究
循环泵节能改造