APP下载

35CrMo钢水淬与油淬工艺对比

2020-11-23张喆

金属加工(热加工) 2020年10期
关键词:棒料棒材淬火

张喆

新程(沈阳)电力设备有限公司 辽宁沈阳 110000

35CrMo钢作为我公司零部件的常用材质钢,调质处理时常采用油冷或水淬油冷两种方式。多用炉生产线投产后,设备无法完成水淬油冷工艺。油淬工件(尤其是未进行表面加工的轧材棒料)存在硬度偏低、达不到图样要求的问题,要进行返工二次淬火。这不仅对于零部件的使用性能造成影响,同时也增加了生产成本,造成不必要的损失。经分析,硬度偏低原因主要是由于冷却速度不足造成的。查阅相关资料及其他热处理厂的生产经验[1],35CrMo钢棒材可由盐水冷却提高冷却速度。由于我公司以前35CrMo钢棒材生产中未进行过水淬,因此要试验35CrMo钢棒材水淬和油淬方式,对比力学性能,进而决定35CrMo钢棒材水淬是否实施生产。

1 试验方案确定

(1)试验材料 试验材料为我公司生产用35CrMo钢棒材(φ60mm),化学成分见表1。

(2)试验仪器设备 试验设备用多用炉生产线,如图1所示。试验仪器使用洛氏硬度计和CMT8202微机控制电子万能试验机。

(3)试验方法 试验分为两个部分:比较两种淬火方式的淬硬层深度;对于两种淬火方式的试样进行拉伸试验,比较抗拉强度和伸长率。

图1 多用炉生产线

2 试验过程与结果分析

2.1 淬硬层深

以φ60mm棒料为试验样,进行油淬和水淬。

(1)油淬工艺 淬火860℃,保温45min,油冷至150℃;回火200℃,保温180min,空冷至室温。

(2)水淬工艺 淬火860℃,保温45min,水冷至150℃;回火200℃,保温180min,空冷至室温。

处理后的试样表面没有淬火裂纹。加工表面检测硬度,由表面到心部,每隔2.5mm测量硬度,如图2所示。硬度结果见表2。从表2中可以看出,水淬后的硬度高,而且淬硬层较深。

图2 淬硬层硬度检测

表1 35CrMo钢棒材化学成分(质量分析) (%)

表2 淬硬层硬度

2.2 力学性能比较

将35CrMo钢棒料经过油淬处理和水淬处理,通过调节回火温度使其硬度达到28~30HRC。

(1)油淬工艺 淬火860℃,保温45min,油冷至150℃;回火520℃,保温90min,空冷至室温,工艺曲线如图3所示。

(2)水淬工艺 淬火860℃,保温45min,水冷至150℃;回火580℃,保温90min,空冷至室温,工艺曲线如图4所示。

图3 油淬工艺曲线

图4 水淬工艺曲线

将试棒加工成拉伸试样,做拉伸试验,结果见表3。从表3中可以看出,水淬后强度较高,韧性相对较低,总体相差不大。

表3 力学性能

2.3 结果分析

从上面的试验结果中可得出:由于水淬冷却速度较快,淬硬层较深,硬度较高,因此在同样表面硬度的情况下,抗拉强度明显提高,但伸长率下降,这样可以解决35CrMo钢材质棒料油淬后硬度不足的问题。

3 效益分析

部分35CrMo钢零部件改为水淬,不仅可以达到生产要求,减少返工率,还可以节约成本和生产费用。

节省电费=返工处理电费(设备功率×年生产炉次×返工率×电价)+现有工艺节省电费(设备功率×节省时间×年生产炉次×电价)=(209×1.5+78×3)×120(全年35CrMo钢生产炉次约120炉)×10%×1.2+91(清洗机功率)×0.5×120×1.2元=14436元。

节省工时费用=(节省时间+返工时间)×操作人数×年生产炉次×工时单价=(0.5+4.5×10%)×2×120×8.571元=1954元。

节省材料费用=(每炉淬火油损耗+清洗液损耗)×全年生产炉次=(50+20)×120元=8400元。

每年合计约24790元。

4 结束语

35CrMo钢棒料可以用水淬代替油淬,不仅硬度能够达到要求,对综合力学性能影响不大,而且大大减少了返工率,提高了劳动效率,节约了生产成本。同时较低的淬火温度以及杜绝了该材料油冷淬火过程产生的油烟,带来了较好经济效益,具有节能减排的优势。

猜你喜欢

棒料棒材淬火
昆玉棒材轧制产线提速增效工艺改进措施
实战“淬火”
连杆脱碳原因分析及预防
棒材车间集中监控系统优化及应用
提高棒材定尺率生产实践
车床自动送料机构的棒料振动变形分析
淬火的目的
淬火
易损棒料高速柔和交接关键技术参数分析与优化
TC17钛合金超大规格棒材的制备