APP下载

特殊条件下竖井提升对侧翻矸设计

2020-10-26吕芳飞

有色设备 2020年4期
关键词:吊桶出渣提升机

吕芳飞

(金诚信矿业管理股份有限公司, 北京 100070)

0 引言

云南驰宏锌锗股份有限公司会泽铅锌矿位于云南省曲靖市会泽县,地理上位于云贵两省交界线位置,两省分界以牛栏江为界河,矿区处在牛栏江西岸。

拟建新回风竖井位于会泽铅锌矿区小马坪,该竖井井口工业广场的原始地貌属于构造侵蚀高中山间沟谷,场地经人工适度平整,其地面标高在2 410 m左右,相对四周除通往外界的峡谷外,地形较低。

现场踏勘调查发现,工业广场场地周围建有围墙,围墙外侧即当地村民住宅。围墙内有一栋三层砖砌小楼,现为一施工单位项目部。井口位置在小楼西侧,小楼东侧可以作为进出厂区通道。

鉴于场地规模无法再扩大,且场地内现有办公楼、工棚不能拆除,井口位置确定后,在提升机布置在北侧满足不了绳偏角的前提下,提升机只能布置在井口南侧。如果翻矸溜槽设计在提升机同侧,则出渣运输线路为井口—办公楼南—办公楼东—办公楼北—出厂区,卡车需要连续拐弯,在长期的出渣运输过程中极易发生事故。以下设计采用对侧翻矸出渣的方式,不但解决这一问题,还相对优化了工业广场布局,为井筒顺利下掘创造了必要条件。

1 工程概况及工业广场布置

新风井为会泽矿业分公司深部资源持续接替工程新掘回风竖井。井口标高2 411.6 m,井底标高1 584m ,井深827.9 m,井筒净直径Φ=4.5 m。井颈段47.5 m为双层井壁,井身段780.4为单层井壁,壁厚300~350 mm,掘进断面20.43 m2。

井壁分别采用钢筋砼、钢筋钢纤维砼、钢纤维砼和素砼支护,砼强度C30。

现场勘察施工条件,提升机房后墙靠近南侧围墙,保留1 m宽度人行&紧急泄洪通道。两侧稳车群尽量远离井筒中心布置,南侧稳车群前空间作为主要人员、设备、材料进出通道;北侧稳车群前空间作为出渣运输通道。

办公楼南侧场地作为新建办公、生活区,办公区采用两层活动板房以节约空间;东侧沿围墙建设生活区;办公、生活区之间场地作为材料场及机修车间用地。

图1 井口工广示意图

2 凿井设计

2.1 提升系统及稳绞布置

由于井筒深度较深且直径较小,设计采用一套提升系统承担废碴、材料、伞钻提升及人员上下井。提升机选用JKZ- 3.6×3/15.5单滚筒提升机配5 m3吊桶提升,Ⅳg型钢管凿井井架、座钩式自动翻矸,矸石经溜槽落地后ZL- 50B型装载机装自卸卡车运至排碴场排放。

图2 稳绞布置立面图

除两台模板稳车、两台吊盘稳车布置在井口北侧外,其余稳车均布置在南侧,紧靠提升机房布置。

2.2 天轮平台设计

提升天轮直径3 m,提升天轮跨天轮平台中间主梁布置,轴承座布置在天轮平台南侧,悬吊点布置在天轮平台北侧。提升天轮梁采用H500×200- 10×16H型钢加工,垫高710 mm以满足天轮跨过中间主梁的高度要求。

由于中心回转抓岩机需要尽量靠近井筒中心,只能布置在吊桶对侧,设计考虑中心回转抓岩机绳天轮采用与提升天轮共用天轮梁设计,与提升天轮梁一致,采用H500×200- 10×16H型钢加工,垫高710 mm。

其余天轮均按照常规设计完成。

天轮平台的具体布置如图3所示。

图3 天轮平台布置图

2.3 翻矸台布置及翻矸系统

翻矸平台主梁采用H400×300- 10×16H型钢制作,直接座在Ⅳg型凿井井架G15和G16号梁上,采用U型螺栓固定;副梁采用H350×175- 7×11H型钢制作,一头搭接在井架G- 13和G- 17钢管上,U型螺栓固定,一头采用T接固定在主梁上。

翻矸溜槽采用标准5 m3座钩式吊桶溜槽,其余钢梁、铺板、栏杆等安装均采用常规翻矸平台设计。

翻矸平台的布置如图4所示。

图4 翻矸平台布置图

2.4 计划进度

新风井的施工关系到整个会泽铅锌矿深部资源接替系统的建设,因此对整个竖井井筒的施工工期要求较为严格。

在计算月度掘砌成井进度指标时,考虑了以下因素:(1)因为提升高度增加而增加的提升时间。(2)定期安装排水管的时间。(3)井筒涌水量增加而降低施工效率。(4)一个月内不可预见影响系数0.85。(5)正规循环作业率系数:井筒深度在400 m以内为0.9,400 m以后为0.85。

综合上述因素,井筒施工进度指标选取平均月成井为100 m,单个马头门施工工期按6天/个考虑。

3 实际施工情况

3.1 施工进度

受外界因素影响,井筒施工筹备工作至2016年5月底完成后停工。7月底恢复施工后,8、9两月月进尺分别达到96 m和98 m。在后续的施工中,由于断续受村民堵路停工影响,施工进度较慢,但在不受停工影响期间,单纯竖井掘砌施工折合月进度都在100 m以上,实现了施工组织设计的进度要求。

3.2 循环时间

现场掘砌作业循环施工时间统计表明:循环出渣及翻矸时间,与常规提升机、吊桶与翻矸溜槽同侧布置相比,提升运输翻矸时间基本一致,完美实现了提升机与翻矸溜槽相对布置、对侧翻矸设计的初衷。

3.3 存在问题

在翻矸平台向对侧倒渣时,特别是吊桶倒渣完成后提起时,如果翻矸工操作不熟练、与提升机司机配合不到位,偶尔会出现提升钢丝绳跳槽现象。现场发现后,采取了在天轮平台提升天轮前加装限位导向天轮,立即解决了这一问题。

修改后天轮平台布置如图5所示。

图5 天轮平台布置平、立面图

4 结语

(1)采用常规提升、翻矸的施工工艺无法满足现场作业环境的要求时,完全可以采用对侧翻矸来解决施工工艺问题。(2)采用对侧翻矸时,提升、翻矸速度基本不受影响。(3)由于提升天轮需要跨中间梁布置,对天轮平台的布置有一定影响。(4)快速施工时,可以考虑增加限位导向天轮,避免提升钢丝绳调绳。(5)中心回转抓岩机无法尽量靠近吊桶布置,对小直径井筒影响不大。

猜你喜欢

吊桶出渣提升机
自动上料与出渣装置的设计与研究
干熄焦提升机控制系统的改造
PLC技术在煤矿提升机控制系统的应用
十五个吊桶打水
广西乐滩引水工程TBM隧洞出渣方案比选
小断面隧道及其附属大直径深竖井开挖出渣施工技术应用
小断面隧道及其附属大直径深竖井开挖出渣施工技术应用
15只吊桶
矿井提升机调速控制系统探讨
“力”综合测试题