焦炉推焦车电气自动控制系统研究
2020-09-10朱志娟王黎黎郎丽杰
朱志娟 王黎黎 郎丽杰
摘要:焦炉推焦车电气系统在一些工厂中是非常重要的应用,如果自动控制系统出现障碍,会对焦炉的正常生产带来比较明显的负面影响,不利于经济效益的增加。因此,应重视焦炉推焦车电气自动控制系统的相关内容,针对现有情况,进一步改造系统的功能,降低推焦车电气系统的故障率,提升設备的自动化水平。
关键词:推焦车;电控系统;改造设计;应用
一、推焦车基本生产操作和电气系统简介
(一)推焦车基本生产操作
在焦炉生产中,推焦车是重要设备,在实际生产的过程中,需要重视应推炉号,在确定之后,开始进行对位操作。将“三大车”——装煤车、熄焦车和拦焦车联系在一起,在该炉号前准确对位,在之后等待其他机车的指令,若出现允推指令,推焦车可以开始工作,穿越取门台车,将炉门摘开,在炉膛中伸进推焦杆,然后推出红焦,整个过程应连续自然,不得出现中断,以免影响施工效果。在推出红焦后,再次通过取门台车,进行后续的挂门操作,装煤车开始工作,装煤操作完成后,小炉门由推焦车再次打开,平煤操作随即进行。
(二)推焦车电气系统简介
在电机驱动中,作为大型机电一体化设备,推焦车具有关键性应用,动力电源达到了380V,提供对象是专用滑线。在生产的过程中,电气设备控制着整个操作,电机、无触点开关、限位开关等相互合作,共同完成走行、摘门、挂门、推焦、平煤等机动步骤。由于需要完成比较复杂的操作,整个流程环节涉及的步骤较多,因此,各种各样的电气设备存在于推焦车上,具有一定的复杂性。
二、推焦车电气系统存在的问题
(一)机械震动造成的无触点开关损坏
在控制推焦车电气系统的时候,可控硅无触点开关是主要的操作部件,在实际生产中,需要根据状况进行灵活调整,推焦车轨道往往是不平整的。在这种情况下,在往来行走的过程中,推焦车可能会出现上下颠簸现象,或者在推焦时,会引发轻微震动现象,带来的损坏是电气线路不能正常使用,无触点开关内部出现断裂等,在停电状态下,机车无法正常运行,最终不利于生产的正常进行。
(二)接触器损坏
在以往工作中,对于速度的控制,推焦和平煤机构的方式比较落后,主要采用串电阻调速的方法,效率比较低下,不利于快速完成生产工作。为了适应时代需求,进一步提高工作性能,加快生产效率,往往选择较小的电阻值,缩小推焦车在推焦和平煤过程中的档位速度差,维持在一个相对平稳的区间内。但是,这种调速方式具有比较明显的弊端,在推焦杆或平煤杆操作结束的时候,停止阶段,制动工作只能采取反接方式进行,对工作带来了一定的困难。推焦杆和平煤杆较重,惯性较大,在操作时候,反接方式的制动操作相对频繁,遇到较大的电流,在冲击作用下,会严重损坏接触器,进而毁坏电机和减速机齿轮。如果出现了这样的情况,不仅会消耗备件,增加设备维修成本,还会影响生产的正常进行,降低施工效益。
(三)难以准确对位
推焦车走行机构由电机提供动力,通过减速机和传动轴将动力传递至走行轮,使机车可以在轨道上往来行走。推焦车走行机构电气控制方式为无触点开关控制,走行速度为恒速。由于机车行驶速度较快且为恒速,在生产中需要停车对位时,在巨大的惯性作用下使得机车常常来回晃动难以准确对位,给生产带来了很多麻烦,难以适应现代化生产的要求。并且由于机车启停很频繁,惯性也很大,因而也容易造成无触点开关和机械齿轮的损坏。
三、推焦车电气自动控制系统的改造方案
上文分析到,在机械震动频繁状态下,加上大电流的冲击,可控无触点开关会出现损坏,影响电气自动控制系统的正常使用,因此,在改造的过程中,无触点开关需要被取代,经分析研究,采用继电器、断路器和接触器组合,能够达到比较理想的效果。在选用电气器材的时候,应保证均为进口ABB产品,使系统的可靠性得到保障,增强系统的完备性和顺畅性。
针对不同机构的特性,在控制电气系统的时候,可以采用变频器,使用变频电机代替电机,保证机车在行走的过程中,启动和停止都是软性的,降低人工操作控制的频率,这样能够减少开关的启停操作,降低无触点开关和机械齿轮等部件的损害,设备不容易出现故障,一方面便利了启停操作,一方面延长了设备的使用寿命,使设备能够长久高效运行,同时还能减少后期的维修保养工作。在车辆的惯性作用下,对位往往出现误差,准确性大大降低,可以采取分档的方式控制机车行走问题,不仅能够减少生产事故,提高生产的安全性,还能确保生产的快速高效进行,提高生产效率,按期完成生产任务。
在推焦车上,限位开关不存在于杆和平煤杆上,在实际生产过程中,推焦杆很容易发生脱位现象,掉到焦炉里,影响设备的正常运行。针对这种情况,应全面改进推焦车推焦和平煤系统,提高其自动化程度,一般采用的是可编程逻辑控制器(PLC)、绝对值旋转编码器和涡流制动器,在检测机动车位移的时候,利用编码器产生的位置码,PLC分析译码之后,经过全面细致的运算,发出相应的控制信号,并按照最科学的方式,采取保护输出的方式,实现整个过程的顺利完成。
在改造自动化控制系统的时候,强电往往由弱电控制,人工机械操作由系统控制代替,尽可能减少人为的干预,减少不必要的失误,改造采取以弱电控制强电,以系统控制取代人工机械操作的方式,减少了人为操作可能出现的失误。在实际推焦生产中,自动控制系统设置的运行区间较多,相对比较全面,包括推焦杆前减、后减、前停、后停、炉前微速、炉前暂停等,保障整个推焦工作的顺利进行。当推焦杆执行某项操作的时候,在特定位置,控制信号由自动控制系统发出,对推焦杆的运行进行适度控制,同时将电子式限位开关安装在推焦杆和平煤杆上,增强系统的完整性,能够更加可靠的运行。
四、改造应用效果
针对推焦车电气自动控制系统的实际情况,在实际改造的过程中,能够对各个方面进行对应性的完善,有效控制推焦车走行、推焦、平煤等生产环节。通过全方位的改进,进一步完善了电气控制系统的自动化程度,能够更加稳定的运行,推焦车的工作效率大大提升。同时,各类设备的故障率降低,生产过程更加安全,减少了事故的发生数量,人员的工作强度也相应降低,提高了操作的准确性,生产的整个过程更加科学化与高效化。
五、结束语
综上所述,焦炉生产比较复杂,涉及较多的环节,推焦车是生产过程中必不可少的设备,由于各种因素的影响,会出现不同程度的障碍,影响生产工作的顺利进行。其中,电气自动控制系统的改造刻不容缓,必须结合实际情况,全面了解推焦车的工作状况,对电气系统的整体特征进行把握,在有效连接各个环节的基础上,进行相应的技术改造,提高系统整体的应用性,减少以往出现的各项问题,保障设备的良好运行。
参考文献:
[1]张紫瑞,孙桓五,向瑾,邵琪.考虑双因素耦合的焦炉推焦设备振动机理研究[J].机械设计与制造.2018(07):33-34.