某柴油机连杆大端轴瓦失效分析
2020-08-27苏玉马
某柴油机为直列八缸四冲程,单机2 600 kW,该机技术成熟,性能安全可靠。从2004年出厂使用至今,已经运行近5万h,首次出现轴瓦损坏剥落现象,轴瓦及曲柄销损坏的部分情况,如图1、图2所示。
图1 连杆大端上轴瓦局部剥落
图2 曲柄销表面产生凸轮效应区
1 连杆大端轴瓦的润滑方式
连杆大端轴瓦的润滑方式采用液体动压润滑,动压润滑是由摩擦表面的几何形状相对运动,借助液体的动力作用,形成楔形液膜并产生油楔压力以平衡外载荷,在正常运转时,只要供油连续,轴颈就会被由润滑油动力作用而产生的油楔抬起,同时在轴承和轴颈之间形成一定的偏心度,轴颈所受负荷由油楔中产生的油压所平衡,动压润滑原理示意图如图3所示。
图3 动压润滑原理示意图
本船使用的是下轴瓦带油槽的连杆大端轴瓦,由图3知,此时轴瓦的受力最高点由正中间移到两侧。 四冲程柴油机的连杆有时是拉应力,有时是压应力,交替变换。在活塞从上止点(TDC)向下运动的吸气冲程,连杆的下轴瓦受力,其他3个冲程(压缩、做功、排气)都是上轴瓦受力,所以上轴瓦的疲劳强度要大于下轴瓦。而且由于活塞的运动速度是变化的,这就导致往复惯性力的存在,从TDC到下止点(BDC)的过程中,前半行程是加速运动,惯性力向上,后半行程是减速运动,惯性力向下,惯性力使曲柄连杆机构各部件和所有轴承承受周期性的附加载荷,而且惯性力方向交替变化,导致对轴瓦的冲击较大,加快轴承磨损。
2 连杆大端轴瓦的失效分析
由于连杆大端轴瓦的下轴瓦是带油槽的,而磨损的却是对应的上轴瓦,从常规理论分析可能的原因如下。
1)穴蚀,有些表面生成小孔或部分合金层脱落,多发生在油压变化较大时。
2)腐蚀,滑油中含有酸性物质,在轴瓦上产生化学反应,导致合金层脱落。
3)热疲劳,在这种情况下,铝锡合金层将会熔化,与铜分离。
因为脱落的合金层并非整个轴瓦面,而是类似于一条环带,所以以上几点基本都可以排除。而且一般的测量仪器难以测出曲柄销的磨损尺寸变化,基本变化很小,所以容易被忽视,具体分析如下。
1)曲柄销在TDC时,此时吸气冲程开始,活塞向下运动,连杆大端的下轴瓦受力,机油中的坚固悬浮颗粒物导致曲柄销(油槽两侧)严重磨损,从而产生凸轮效应区(在下轴瓦油槽所对应的区域曲柄销凸起),如图4所示。
图4 在TDC状态下,连杆大端下轴瓦受力面
2)曲柄销在BDC(压缩、做功、排气冲程)时,活塞往上运动,上轴瓦受力,连杆大端的上轴瓦与曲柄销的接触面只有凸轮效应区,因为面积较小,这将导致应力过于集中,其后果是轴瓦的变形和合金层的脱落,如图5所示。
图5 在BDC状态下,连杆大端上轴瓦受力面
由此,连杆大端上轴瓦损坏的整个路径为下轴瓦先磨损,产生凸轮效应区,再磨损上轴瓦。
综上所述,轴瓦的磨损脱落是由于机油过脏,颗粒物过多引起的,而且颗粒物过多会延长惯性冲击的时间,更加剧了轴瓦的损坏。
3 检验凸轮效应
1)着色检查。用新的轴瓦涂兰油与曲柄销面接触的方法,观察着色状况,就可以看出曲柄销的磨损状况。
2)透光检查。 用一把双侧直角尺靠在曲柄销上,一侧用光源照射,看看对侧是否有光线露出,就可以粗略判定曲柄销的状况。
3)用树脂材料涂在曲柄销表面,再将树脂取下,通过实验室设备对树脂表面进行分析,可以得到精确的曲柄销表面的几何参数。
4 故障处理的方法
一旦发生上述轴瓦损坏严重的现象,更换轴瓦不是解决问题的根本,因为若中间凸起的环带不消除,轴瓦的中间部分受力,很快就会造成新的轴瓦继续磨损和镀层合金脱落,所以必须对曲柄销进行打磨处理,消除凸轮环带。前面分析已经提到之所以出现此类现象归根结底是机油的问题,所以我们要时刻关注所使用的机油。经常对使用的机油进行分离处理,保持机油的品质;定期按照说明书的要求保养设备,防止外界脏污物进入系统;根据运转时间定期取油样化验,时刻关注机油的状况。
此次找到了轴瓦磨损的根本原因,并进行了处理,庆幸的是曲柄销磨损不严重,只需做表面处理。轮机管理人员平时要特别关注机油的理化指标,以便达到更好地维护设备的目的。
(中海油田服务股份有限公司船舶事业部
湛江作业公司,苏玉马 供稿)