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γ射线测厚仪的原理及维护

2020-07-28温方金况国明

中国电气工程学报 2020年2期
关键词:射线

温方金 况国明

摘要:本文介绍了中厚板行业普遍使用的γ射线测厚仪的原理,总结了多年来的维护经验,具体介绍了射源快门打不开、测量值异常、射源衰减、无法标定等故障的分析、处理过程。

关键词  中厚板;测厚仪;γ射线;测量传感器

1.前言

γ射线测厚仪在中厚板线广泛使用,因其能较好地适应轧机区的恶劣环境,测量稳定、精度高,测量值还作为轧机厚度控制模型的反馈值,对提高轧机控制系统的厚度控制精度发挥重要作用。

2005年,我厂建成了1套3800mm单机架宽厚板轧机,机后配置了一套德国IMS公司的γ射线单点测厚仪。测厚仪运行总体良好,但也出现过射源打不开、元器件损坏、测量偏差大、无法标定等故障。

2 .γ射线测量法原理

射线穿透物质时的衰减规律是射线测厚仪的理论基础。探测器(电离盒)将射线强度的变化转变为易于检测、处理和传输的电量变化Im,当γ射线投射到被测物后,一部分射线为被测物吸收,一部分射线穿过被测物,穿过被测物后的射线强度,在物质成分一定的情况下,和被测物的厚度和密度有关,若被测物的密度已知时,则可根据检测到的射线强度计算出被测物质的厚度。由于钢板温度高,装于轧机后的射线测厚仪还要进行温度补偿,才能得到钢板的冷态厚度。

3.故障处理案例

3.1射源快门打不开

现象:在电脑页面“Gauge Control”上点击“Open”按钮,“Open”按钮不能变黄色(射源打开接近开关没感应到信号)。

处理:检查气源压力是否正常。检查供测厚仪压缩空气管路上的各级气动三联件压力表的压力指示,清洗过滤器,气源压力无异常;检查控制快门开关压缩气的电磁阀,拆下出气口软管,电磁阀得电时出气压力感觉正常;软管重新接好,在安静状态下,人贴近测量车下臂听到微弱的漏气声,判断软管开裂;更换软管(比较麻烦,要拆开射源上方的水冷盖板,必须穿戴好防护服、围脖、手套、眼镜),之后快门开关正常。

考虑到放射安全风险,为了避免同样的故障再次出现,我们已将软管连接改成铜管连接。

3.2厚度测量异常

现象:测量值比实际厚度小几毫米,有时又自动恢复正常。刚开始隔几天出现一次异常,之后越来越频繁,一天几次。

处理:观察电脑页面“Measuring Channels”上的数据,在射源打开、测量车处无轧件时,B1、B2两个通道的MM1值只有8300多,与各自的CS值不符(正常时CS≈MM1/10000-0.01),如图2。

刚开始考慮射源快门没有完全打开,检查相关的压缩空气管路、阀门、压力正常。射源罐及其附属机构、部件也可能存在问题,由于放射危害,这些地方不到万不得已不可能去检查,即使要检查处理也要请有资质的单位人员来实施。通过一些常规检查没找到问题,初步怀疑测量部分不正常。故障状态下,测量高压电源为DC1800多伏、DC24V低压电源均正常。然后,拔掉测量传感器DC24V电源插头,检查、插紧传感器盒内各插件板及连接线,插回电源插头,在电脑上操作打开射源,看到MM1值恢复正常,之后测厚仪投入使用,测量正常。

3.3测量通道报警

现象:测量通道报警有多种情况,其中有一种故障现象,MM1、CZ1都满量程,均为10000mV。

处理:从现象看,测量系统出问题的可能性较大。测量高压电源及低压电源均正常,检查传感器信号线无异常。传感器断电,检查传感器盒内各插件板及连接线,感觉右侧一块小板有些松动,将其插紧,再接上电源插头,过一会儿通道报警消失,数据恢复正常。

针对传感器的类似接触不良故障,我们在盒盖内侧对应位置粘上适当厚度的橡皮,盖上后抵住直立的插件板,插件板松动问题得到根本解决。

3.4射源开关状态信号不正常

现象:电脑画面上,射源“OPEN”、“CLOSE”指示灯同时亮,测厚仪不能使用。

处理:首先我们委托检测机构测量放射线强度,确认射源罐处在关闭状态,然后开始检查处理问题。经检查,发现内循环冷却水皮管漏水,使射源罐部分被淹,罐体执行机构及附着的接近开关、电路板及插头等电气元件浸水。处理好漏水后,将测量车开进工作位置,让浸水部件自然烘干,射源开关指示灯还不正常。经过分析,我们尝试用驱动射源开闭的电磁阀DO数字量输出,并行驱动一个外加的继电器,将继电器的常开、常闭触点信号取代实际的接近开关信号,分别间接反映射源打开、关闭状态,测试成功。测厚仪修复投入正常使用。

3.5预吸收标定失败

为了保证测量精度,测厚仪需定期进行预吸收标定(Preabsorber Standardisation),经过清扫、维修后要即时做标定。标定前,先在射源打开的情况下,观察MM1的值,最好要9350mV以上(最大也要在9750mV以内),否则标定时CS值会小于0.92,而只有CS值>0.92才能标定成功。如果MM1值偏小,要打开传感器盒,调整放大板上对应B1、B2通道的电位器,顺时针调MM1值增大、逆时针调MM1值减小,每次调整要记住旋钮原来的位置。一般电位器调一圈,MM1值变化接近200mV,当MM1值变化不明显时,意味着放大电路接近饱和状态,此时应将旋钮调回原位置。

测厚仪使用十几年后,CS值怎么也调不到0.92以上,预吸收标定总是失败。这是因为射源Cs137半衰期大数是30年,强度大幅下降,传感器信号放大倍数已经到顶了。IMS公司提供了两个解决方案,一是更换射源,二是更换传感器。考虑到射源进口使用需多个部门严格审批,旧射源处置特别困难、费用高昂,我们选择升级更换传感器方案。为此,IMS公司量身定做了新的传感器,更换后,CS值能够调上去了,而且有一定的放大余量以弥补射源的持续衰减。

3.6其它故障分析处理

γ射线测厚仪测量车体的防护至关重要,防护不好会造成一系列后果。我厂的测厚仪就出现过被异常弯曲的钢板撞击过,之后不断地出故障。一是MM1值显著降低、很难调大,检查发现电离盒倾倒,重新复位后才正常;二是B1测量通道MM1值很不稳定,分析可能哪里接触不良,后检查传感器盒,发现信号线焊接处断,重新焊接处理。

测厚仪的点检维护要常态化。有时在检修位MM1值正常,在工作位MM1值下降较多,要检查γ射线发射接收的路径上是否有框架部分阻挡、其它物件阻挡等情况;有时使用一段时间后MM1值突然变小,应检查是否有氧化铁皮掉在射源部位。有一次,有瞬时测量值显示,但没有测量曲线及平均值,检查发现是测厚仪接收到的辊道速度信号为0,这样钢板长度为0,也就不能显示测量曲线及进行统计计算,最后发现是辊道变频器报警,无速度信号输出。

4.结束语

(1)γ射线测厚仪采用活度为50居里的Cs137放射源,属于高放射危险的设备,要有安全可靠的防护设施、及科学细致的检修保养流程。

(2)设备故障常见的有传感器损坏或内部接插件松动,气动管路漏气或气缸、电磁阀等元件损坏,高压电源损坏,电离盒损坏,射源衰减等。

(3)通过观察MM1值的变化情况、及与CS值的对应关系,能比较准确地判断故障的原因及具体部位。

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