冶炼烟气制酸系统SO2风机联锁保护控制技术
2020-07-21张云鹏
吕 亮,于 跃,张云鹏
(1.云南驰宏锌锗股份有限公司矿冶研究院,云南曲靖 655011;2.呼伦贝尔驰宏矿业有限公司,内蒙古呼伦贝尔 021008)
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司(以下简称驰宏矿业)铅厂冶炼烟气制酸系统分为净化、干吸、转化和尾吸4个工序。该制酸系统用SO2风机为铅冶炼烟气提供动力,如果SO2风机出现故障,会导致整个冶炼烟气制酸系统非计划停车,因此提高SO2风机运行的安全性和可靠性是非常必要的。
驰宏矿业制酸系统SO2风机采用现场PLC联锁保护控制系统(以下简称PLC控制器)。从技术方面来看,单一的联锁保护不足以提升设备的安全性,如果现场PLC联锁保护控制失效,则后果会十分严重。现阶段SO2风机运行过程中,存在现场温度控制仪会发生异常波动、PLC控制器长时间运行可能出现死机导致风机与PLC联锁失效的问题。根据现有设备本体情况,在不追加投资的基础上,增加DCS远程联锁保护控制器是较为理想的方案。
1 SO2风机配置
驰宏矿业铅厂硫酸车间选用1台C1230-1.295/0.836型风机,设计出口压力45 kPa,主轴转速2 950 r/min,流量1 230 m3/min,功率1 120 kW,配套1台YPT560-2-1120kW/10kv型变频电动机、1台HARSVERT系列高速变频器和1台YZ-125AHB型稀油站(1.6 m3);选用SIMATICS7-300型现场PLC控制器。
2 PLC联锁保护控制系统
PLC控制器工作原理示意见图1。
图1 PLC控制器工作原理示意
通过总线卡将现场仪表实际测量到的轴承温度、电机温度、轴承振动速度值、稀油站油压等数据传输到SIEMENS可编程控制器,与给定的报警值进行对比。如果实际数值高于设定值,PLC主控站发出停机指令,则风机停机,对风机起到保护作用。
PLC联锁控制SO2风机硬件示意见图2。
图2 PLC联锁控制SO2风机硬件示意
用现场仪表测量风机和稀油站等设备的温度、压力和轴承振动速度值等参数,当测量值大于设定参数时,现场控制仪的触点动作,控制继电器由“常闭”转为“常开”,控制信号返回PLC控制器后,发出停机指令,风机跳停。
在生产过程中,风机多次出现总线(DP)通讯中断、受外界干扰现场温度控制仪出现异常,测量值不稳定,甚至超过报警值,致使风机停止的情况。2015年,因电磁干扰造成DP通讯中断,现场PLC控制器死机造成联锁失效,导致稀油站正在使用的油泵和备用油泵同时停机,最终酿成风机主轴、轴瓦、前叶轮损毁的重大设备事故。
3 DCS联锁保护控制系统
SO2风机新增DCS联锁保护控制系统(以下简称DCS控制器)为软件联锁,当硬件设备(现场控制柜上的仪表等)发生故障时,软件联锁可起到双重保护作用。DCS控制器对风机前后轴承温度、电机前后轴承温度、电机定子温度、油箱温度、风机前/后轴振动速度值、供油温度和压力进行实时监控,并将数据通过通信传到DCS主控室,实现DCS操作人员远程监测和操控。
DCS控制器测点布置及电气控制原理示意见图3。
图3 DCS控制器测点布置及电气控制原理示意
整个风机控制系统硬件为模块结构,共分为3个控制站:变频转速调节、进风门调节和防喘振阀调节,每个控制站的模块都插在同一底板上。IO模块独立采集数据,并且有一定的数据处理能力;CPU模块通过总线(DP)与各模块进行数据交换。PLC控制器的SIEMENS可编程控制器带有集成的模拟量I/O及PROFIBUS主站接口,带有数据输入、输出及交换的功能,能够满足对处理能力和响应时间较高的场合,在PLC控制器软件上增加DCS控制器,无需改动现场控制柜即可实现双联锁,操作简单。当现场仪表采集的数据通过PLC的I/O接口传至PLC的中央处理器 (CPU) 时,CPU用扫描的方式采集经现场输入装置送来的状态和数据,并存入规定的存储器中,同时诊断电源和PLC内部电路的工作状态和编程过程中的语法错误。一旦出现异常情况时,PLC控制风机停止运行,并通过DP通讯传至DCS上位机。DCS接收数据后,软件联锁启动,风机可在正常保护状态下停机。
联锁控制SO2风机硬件示意见图4。
图4 DCS联锁控制SO2风机硬件示意
在DCS加入软件联锁条件后,当PLC在现场仪表发生意外状况达到PLC联锁条件停机外,实测数据还通过DP通讯传至DCS。DCS接收数据后,软件联锁启动,通过判断稀油站油泵运行信号及油压信号,如两个条件都满足,则风机可在正常保护状态下停机。
4 结语
新增的DCS软件联锁,可以在风机控制柜的电器元器件不可靠的时候,保护风机、电机可靠运行,双重联锁使SO2风机的安全性能得到显著提升,可进一步避免风机事故的发生。同时,新增的DCS软件联锁还可根据工艺要求和风机的实际情况,灵活实施联锁和解锁两种不同的指令,更适用于工业生产实际。