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矿用MG型采煤机拖缆装置的优化改进

2020-07-07赵莉明

机械管理开发 2020年5期
关键词:拖缆蜗杆夹板

赵莉明

(大同煤矿集团白洞矿业有限公司, 山西 大同 037001)

引言

为了更好地保护井下采煤机电缆,技术人员设计使用拖缆装置的电缆夹板对电缆进行保护,这样采煤机在拖拽电缆时不易受损。但如果拖缆装置由于电缆夹板常常发生偏移、损坏,会导致电缆很容易受损,更换电缆会浪费较多的时间影响生产[1-2]。

大同煤矿集团白洞矿业有限公司8108综采工作面主要采用MG型采煤机进行割煤,采煤机在工作面移动时主要利用拖缆装置实现采煤机电缆移动作用;但是由于受施工环境、传统拖缆装置设计以及操作维护等影响,采煤机在移动割煤时拖缆装置经常出现故障,主要表现在:电缆夹板位移、对接困难、摩擦严重以及损坏率高,不仅降低了采煤机割煤效率,增加设备故障率,而且很容易造成电缆拉断等机电事故;为了彻底解决此问题,白洞矿技术人员对拖缆过载保护装置、转接板以及伸缩臂进行改造,不仅延长了电缆的使用寿命,还大大降低了电缆更换的时间。

1 拖缆装置组成

采煤机电缆比较重,而且是带电拖拽,因此在电缆上安装拖缆装置后,拖缆装置电缆夹板能够避免电缆在拖拽时受到损伤,对电缆起到很好的保护效果。拖缆装置主要由以下部分组成:拖缆链、电缆夹板、转接板、回转装置、拖缆架、定位销。定位销主要是对采煤机背面牵引机构的外部拖缆架与转轴进行固定。当拖缆架与转轴在采煤机的拉拽作用下运转,施工人员要用开口销将转轴与回转套进行固定,且需配套安装拖缆链与回转套,电缆夹板与拖缆链紧密安装,以此来实现对电缆的保护[3-4]。

2 拖缆装置存在问题

1)通过在井下工作面使用拖缆装置以来,发现采煤机拖缆装置存在许多问题,主要集中在电缆夹板会在移动的过程中发生偏移,而且采煤机由于长时间使用,电缆夹板会频繁地与电缆发生挤压、磨损,更换电缆夹板频率较高,同时为了能够确保电缆在电缆槽内稳定拖拽,需要每班安排三名工作人员随机组移动,通过撬棍、手动矫正、铁丝捆扎等方式控制电缆不会跑出电缆槽,一旦工作人员没有及时对电缆进行修正,将会导致电缆直接被拉断,严重时会造成采煤机烧损,给井下造成巨大的安全事故。

2)电缆夹板由于材料的应力强度达不到要求常常发生裂纹或变形;拖缆装置上安装的伸缩臂导轨不能承受较大的拉力,导致电缆拖拽力不够;转动双蜗杆液压回转结构作为驱动力,该结构的操作难度大、结构复杂、维护难度比较大;拖缆装置在拉力较大时没有过载装置进行保护,导致电缆夹板会拉断会变形;电缆夹板没有统一的标准,多种电缆夹板的互换性差,这些都是采煤机电缆拖拽装置存在的问题,若不能很好解决这些问题,将会导致采煤机没有动力源,严重影响井下的正常作业[5]。

3 拖缆装置的改进方案

为了能够使拖拽装置更好地适应井下恶劣的生产环境,技术人员对电缆拖拽装置的转接板、伸缩臂、转动臂、过载保护装置进行升级改造,使电缆能够更好地适应井下恶劣的生产环境。

3.1 对伸缩臂进行升级

伸缩臂作为电缆拖拽装置的主要机构,作用是对电缆槽的电缆进行拖拽。由于伸缩臂导轨使用的材料都为抗拉强度较低的材质,因此在实际生产时常常出现故障。为了能够解决这类问题,技术人员在原来材料的基础上安装一套厚度较厚的T型钢。由于T型钢价格较低,安装便捷,能够适应井下的生产需求;在实际生产时,伸缩臂的拖缆架和导轨有时会发生脱落,技术人员将拖缆架和导轨通过焊接的方式进行连接,同时采用增强筋进行加固;由于井下工作环境较差,伸缩臂的液压缸作为动力源常常出现污染,如果不能及时进行清理将会无法保障油液洁净度,甚至导致监测精度达不到标准要求,升级后技术人员将传感器材质更换为磁质材料,这种材料不会受到周围环境的污染,确保了监测的灵敏度。

3.2 对转动臂进行改进

转动臂主要由拖缆架、驱动器、摇臂装置组成,作用是对电缆的高度进行调节。将转动双蜗杆液压回转结构作为拖缆装置驱动力,操作难度大、结构复杂、维护难度比较大。技术人员将原来的双蜗杆液压回转驱动器更换为SE系列单蜗杆驱动器。单蜗杆驱动器具有功能齐全、结构简单、维护方便的优点;原拖拽装置的连接方式不合理也会造成转动臂损坏,因此技术人员将原来的摇臂与拖缆架连接方式更换为铰接,将原来的拖缆轮与摇臂的连接方式更换为转轴。转动臂在实际生产时采用尼龙材质的缆绳,这种缆绳具有重量较轻,静电性强,符合本质性安全矿井的要求,如图1所示。

图1 优化改进后拖缆装置转动臂结构示意图

3.3 加装过载保护装置

采煤机在运行常常容易发生断电事故,一旦采煤机断电,很容易使电缆夹板卡住,电缆夹板卡住后会产生较大的拉应力,当拉应力大于电缆夹板屈服应力,就会发生电缆夹板断裂事故,严重时会造成人员伤亡。为拖缆装置加装过载保护能够有效避免此类事故。过载保护装置主要由以下部分组成:拖缆架、安全销、滑板、行程开关。卡钉将电缆牢牢地固定在滑板上,随着采煤机的拖拽移动。为了防止跑偏在两侧安装挡板。

3.4 对转接板进行改进

由于煤层厚度不同,各工作面使用的采煤机不同,因此造成电缆夹板形态各异,相互之间互换性较差。为了使各类电缆夹板能够互换,技术人员采用高锰钢材质的转接板作为缓冲压骨架,同时为了防止静电,提高防火性能,转接板外部更换为尼龙,这种连接方式能够确保各类不同的电缆夹板相互使用,增加了电缆夹板的互换性。

4 改进效果

2019年4月,白洞矿对8108工作面采煤机拖缆装置进行优化,截至2019年10月,通过6个月实际应用效果观察发现,对原拖缆装置优化后,大大提高了采煤机拖缆效果,拖缆装置故障率由原来的13%降低至4%以下,不仅提高了采煤机割煤效率,而且全年可减少拖缆装置维修成本费用达8.7万元,保证了工作面安全高效回采,应用成效显著。

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