蒸馏装置减压深拔问题分析及对策①
2020-04-30涂连涛
涂连涛
中国石油独山子石化分公司
中国石油独山子石化炼油厂(以下简称独山子石化)1 000×104t/a常减压蒸馏装置由中国石化洛阳工程公司设计,减压系统引进壳牌(Shell)公司减压工艺包,减顶采取3级抽真空[1]。减压炉炉管逐级扩径,使常压渣油充分汽化,吸收足够的热量。减压塔设置4段Mellapak填料,回流取热采取空塔喷淋技术,降低塔的压降。设计减压炉出口温度436 ℃,进料段温度415 ℃,汽化段压力(A)2.5 kPa,塔顶压力(A)1.2 kPa,设计减压渣油切割点575 ℃。
蒸馏装置总拔出深度通常采用减压渣油的切割点表示。需要强调的是,减压渣油的切割点不是减压渣油的初馏点,而是指减压渣油收率对应于原油实沸点蒸馏曲线上的温度[2]。国外减压渣油切割点标准设计是565 ℃,只有减压渣油切割点超过565 ℃才称为深拔[3]。美国KBC公司的原油深度切割技术使减压渣油切割点达到607~621 ℃[4]。减压深拔技术的关键为高温低压,具体可归纳为以下几点:
(1) 较高的减压炉出口温度和汽化率。
(2) 低压降、低温降的转油线。
(3) 塔顶高真空度。
(4) 填料层低压降。
(5) 高效的气液分布器。
2015年以来,受中哈管道原油资源平衡和成品油市场影响,独山子石化原油加工负荷逐步从90%降至70%,且原油性质逐步变重,原油密度(20 ℃)从830 kg/m3升至845 kg/m3,中哈管道输送的原油从以哈油为主转变为以俄油为主。哈油>540 ℃馏分收率为13.8%,俄油>540 ℃馏分收率为20.9%,蒸馏装置加工俄油比例上升后,蜡油收率降低。近年来,国内成品油市场消费结构变化,汽油消费量快速增长,柴油消费量增长缓慢,消费柴汽比持续下降,催化裂化装置保持高负荷生产,对蜡油原料的需求上升。为适应市场需求,独山子石化开展降低柴汽比工作,蒸馏装置实施减压深拔,提高蜡油收率。从2016年底开始,蒸馏装置开始实施减压深拔,减压炉出口温度逐步从418 ℃提至424 ℃,减三线回流量逐步从145 t/h降至120 t/h。
1 减压深拔存在问题分析
独山子石化1 000×104t/a常减压蒸馏装置减压深拔存在的问题及分析如下:
(1) 洗涤油泵抽空。洗涤油泵(P-204A、B)有大小两台泵,P-204A为小泵,必需气蚀余量NPSHr为3.6 m;P-204B为大泵,必需气蚀余量NPSHr为4.8 m。2017年,洗涤油泵出现抽空现象,且大泵比小泵更容易抽空,为防止泵抽空,必须控制泵出口流量,洗涤油罐被迫满罐操作,增加泵入口压头。洗涤油罐(V-204)满罐操作时,罐顶压力(A)在2.5~70 kPa波动,波动范围较大。根据洗涤段结构判断,洗涤油罐满罐操作时,罐顶压力波动大的原因是:洗涤油进入洗涤油罐气相返塔线,气相线内洗涤油高度变化,导致洗涤油罐罐顶压力变化。此时,罐顶压力指示的实际为该处液体静压+汽化段压力,当洗涤油液位未达到罐顶测压点时,显示的压力是汽化段压力(A)2.5 kPa,当洗涤油液位达到V-204气相返塔口时,V-204罐顶与气相返塔口高度差为10 m,洗涤油在该处温度下的密度为715 kg/m3,根据高度核算,液体静压见式(1)。
p=ρgh
=715 kg/m3×9.8 m/s2×10 m/1 000
=70 kPa
(1)
式中:p为液体静压,kPa;ρ为液体密度,kg/m3;g为重力加速度,m/s2;h为液体高度,m。
液体静压加上2.5 kPa的气相压力,则罐顶压力为72.5 kPa,与压力波动上限70 kPa很接近。减压塔洗涤段流程见图1。
(2) 洗涤段填料结焦严重。2015年蒸馏装置检修开工后至2019年大检修停工前,洗涤段填料层压降由0.15 kPa逐步升至0.45 kPa,反映填料层逐步结焦的趋势。2019年大修时发现:减三线回流过滤器丝网破损,减压塔内减三线回流主管、分配管油泥较多,越靠近主管末端,油泥越多,见图2(a),减三线回流部分喷嘴堵塞。减压塔洗涤段共6层Mellapak填料,从上至下填料结焦逐步加重,1~2层结焦较少,3~4层结焦加重,喷头下方的焦粉少而喷淋间隙区域的焦粉较多,5~6层结焦最严重,见图2(b),喷头下方较干净的区域也很少。洗涤油集油槽内焦粉、碎焦块较多,见图2(c),洗涤油抽出口焦粉、碎焦块较多,见图2(d)。
从大检修时的检查情况判断,洗涤油泵出现抽空的原因为:洗涤油填料层结焦,结焦物落入洗涤油抽出槽,导致洗涤油抽出口堵塞,流道变窄。
洗涤油填料层上的“焦”有两种存在形式,第1种为焦粉,第2种为亮黑色的结焦区。焦粉一方面来源于气相携带的减压炉、转油线等部位剥离的焦粉;另一方面,洗涤油集油槽的焦粉随洗涤油返回至减压炉入口,然后回到减压塔,部分焦粉在减压塔内随油品汽化进入洗涤段填料层。
为了分析洗涤段填料层结焦的原因,对各填料层结焦情况进行对比分析。从洗涤段第3层填料开始,喷头下方较干净的区域逐步减少,并在喷淋间隙出现亮黑色的结焦区,颜色比焦粉亮,类似于沥青状附着在填料的波纹板上,硬度高。判断该处填料润湿不足,产生高温干区,导致沥青质结焦。洗涤段第4层填料的亮黑色结焦区(见图3红圈内)明显增多,主要分布在喷淋间隙区域。检查填料内部发现,亮黑色生焦区并非只存在于填料层表面,而是贯穿于整个填料层,亮黑色结焦区的焦粉附着量高于其他区域。洗涤段第5层填料亮黑色结焦区继续增加,相应的焦粉含量也随之增加。洗涤段第6层填料结焦情况与第5层相近,但喷头下方圆形的干净区域几乎消失,焦粉分布相对均匀。
2019年大修时的洗涤段填料层总体结焦情况比2015年大修时更为严重,且该大修周期内填料运行4年,而在2015年大修时填料共运行6年。
亮黑色结焦区主要分布于3~6层,纵向呈锥型或圆台型,贯穿于整个填料层,判断结焦与本周期加工负荷较低及减压深拔有关。2015年大修后,蒸馏装置加工负荷从90%降至70%,导致减压塔进料量降低,进而导致洗涤段内回流量减少。2016年底,开始减压深拔后,减三线回流量逐步从145 t/h降至120 t/h,虽然洗涤段填料润湿量满足壳牌(Shell)公司所给的下限值,但与下限值非常接近,且润湿量计算每月进行1次,并不能保证润湿量总是高于下限值。内回流量和减三线回流量下降导致洗涤段喷淋密度降低,喷淋间隙区域扩大,这对洗涤段第1~2层填料的影响不大(因第1~2层内回流量较高,可弥补喷淋不足的影响),但第3~6层内回流量小,会导致第3~6层填料局部润湿量不足,造成局部结焦。减三线回流部分喷嘴堵塞,则喷头下方的结焦情况将更加严重。填料层表面结焦会导致下方缺乏喷淋,加剧下方填料的结焦。洗涤段填料润湿量计算公式见式(2)。
qV(WO)=(qm(DWO)-qm(SR in DWO))/ρ(DWO)
(2)
式中:qV(WO)为填料底部的清洁洗油润湿量,m3/h;qm(DWO)为去加热炉的洗涤油循环流量,kg/h;qm(SR in DWO)为循环洗涤油中减压渣油的量,kg/h;ρ(DWO)为洗涤油的密度,kg/m3。
qm(SR in DWO)=qm(DWO)×(w(DWO)-
w(HVGO))/(w(SR)-
w(HVGO))
(3)
式中:w(x)为质量分数,x是DWO(洗涤油)、HVGO(蜡油Ⅱ)及SR(减压渣油),μg/g。
(3) 减压炉烟气中SO2含量超标。设计减顶瓦斯胺液脱硫后进减压炉燃烧,减顶瓦斯有机硫含量高,但胺液脱硫无法脱除有机硫。蒸馏装置原油中硫质量分数设计值为0.62%,自2017年3月起,原油中硫质量分数逐步从0.5%升至0.85%,最高为0.995%,导致减顶瓦斯脱硫后总硫质量浓度升至约3 500 mg/m3。其中,H2S质量浓度只有约5 mg/m3,其余全部为硫醇、硫醚等有机硫。实施减压深拔时,减压塔进料温度高,渣油裂解反应加剧,导致减顶瓦斯量上升,其中携带的有机硫含量随之增加。根据操作经验,当减压炉出口温度高于424 ℃时,会导致减压炉烟气中SO2质量浓度超过50 mg/m3,不能满足GB 31570-2015《石油炼制工业污染物排放标准》的要求。
2 减缓洗涤段填料层结焦速率的措施
减压塔洗涤段填料层结焦是影响蒸馏装置长周期运行的关键因素,为确保蒸馏装置运行周期达到5年,根据上述对洗涤段填料层结焦原因的分析,制定以下措施,减缓洗涤段填料层结焦速率:
(1) 大修时对洗涤段填料进行全部更换,并确保填料安装质量。
(2) 对洗涤段减三线回流主管、分配管进行清理,更换全部喷头。
(3) 定期对减三线回流过滤器进行检查清理,注意检查过滤器滤网,及时更换有破损的滤网。
(4) 严格按照壳牌(Shell)公司给出的限制值控制洗涤段填料润湿量,并保持一定的安全裕量。每周对洗涤段填料润湿量进行计算,原油性质发生大幅变化时也要对洗涤段填料润湿量进行计算。
(5) 提高常压拔出率,有利于降低减压塔压降,从而提高汽化段真空度,在拔出率相同的情况下,可降低减压炉出口温度,减缓沥青质的结焦趋势。在相同的温度条件下,当压力(A)低于2.66 kPa时,压力每降低0.13 kPa,汽化率约增加0.5%~0.7%,与温度升高2 ℃的作用相当[3]。
2019年9月大修结束,蒸馏装置开工正常,洗涤油罐液位降至60%,洗涤油泵运行正常,减压塔洗涤段填料层压降由检修前的0.45 kPa恢复至0.14 kPa。填料层结焦是长期缓慢发生的,日常操作时需密切关注填料层压降变化趋势,将填料层压降作为装置长周期运行监控参数。发现压降异常上升,及时分析原因,并对操作进行优化调整,确保装置长周期运行。
3 减顶瓦斯脱硫增加柴油吸收措施
为解决减顶瓦斯胺液脱硫无法脱除有机硫、减压深拔造成减压炉烟气SO2排放超标的问题,借鉴VOC治理技术中利用低温柴油吸收有机硫的原理,委托设计院进行研究,将原有减顶瓦斯胺液脱硫塔(C-202)改为柴油吸收塔,利用蒸馏装置混合柴油(约35 ℃)作为吸收剂,吸收减顶瓦斯中的有机硫。2018年经论证该方法可行,开始进行设计工作。2019年4月-5月实施改造,减顶瓦斯脱硫改造流程见图4,虚线框内为新增的减顶瓦斯分液罐(V-217)。
2019年5月底,投用柴油吸收塔,投用后对操作进行调整,投用前后数据对比见表1。
柴油吸收塔投用后,经操作调整,减顶瓦斯总硫脱除率逐渐好转,吸收后的柴油中硫质量分数明显上升。由表1可知:
表1 柴油吸收塔投用前后数据对比柴油吸收剂量/(t·h-1) 柴油吸收剂温度/℃ 脱后减顶瓦斯中ρ(总硫)/(mg·m-3)总硫脱除率/%吸收前柴油中w(硫)/%吸收后柴油中w(硫)/%减压炉烟气中ρ(SO2)/(mg·m-3) 投用前 3 47934.20工况1 5372 15438工况2 7351 662520.442 0.585 10.14工况3 9.529401880.455 0.588 1.99工况4 9.5361 1106810.32
(1) 柴油吸收剂流量从5 t/h提至7 t/h,柴油吸收剂温度从37 ℃降至35 ℃,减顶瓦斯总硫脱除率从38%升至52%。
(2) 柴油吸收剂流量从7 t/h提至9.5 t/h,柴油吸收剂温度从35 ℃降至29 ℃,减顶瓦斯总硫脱除率从52%升至88%。
(3) 为验证柴油吸收剂温度对吸收效果的影响,将柴油吸收剂温度从29 ℃升至36 ℃,减顶瓦斯总硫脱除率从88%降至68%。
综上所述,柴油吸收剂流量和温度均会影响减顶瓦斯总硫脱除效果。在柴油温度相同的情况下,每增加1 t/h柴油,总硫脱除率提高约6.6百分点;在柴油流量相同的情况下,柴油温度每降低1 ℃,总硫脱除率提高约2.9百分点。目前,减压炉出口温度424 ℃,C-202柴油吸收剂流量7 t/h,柴油温度35 ℃,可保证减压炉排放烟气中SO2质量浓度满足环保要求。根据减压深拔的需要,可继续提高减压炉出口温度。
4 结论
减压塔洗涤段中下部填料层存在喷淋间隙,形成高温干区,引起沥青质结焦,表面结焦进一步加剧下方填料结焦,导致填料层从上至下结焦逐步加重。分析填料层结焦严重的原因如下:
(1) 2015年大修后,蒸馏装置加工负荷下降,导致减压塔洗涤段内回流量减少。
(2) 2016年底开始减压深拔后,减三线回流量降低。
(3) 减三线回流部分喷嘴堵塞。
以上因素导致填料层润湿量下降,喷淋间隙区域扩大,加剧了填料层的结焦。填料层的焦粉、碎焦块被回流液带入洗涤油集油槽,造成集油槽内焦粉、碎焦块沉积,导致焦粉、碎焦块堵塞洗涤油抽出口,使流道变窄,进而导致洗涤油泵出现抽空现象。根据洗涤段填料层结焦原因分析,制定了减缓填料层结焦速率的措施。2019年9月,装置检修开工后,洗涤油罐液位降至正常液位,洗涤油泵运行正常,减压塔洗涤段填料层压降恢复正常。日常操作时,将洗涤段填料层压降作为装置长周期运行监控参数,发现异常及时进行操作调整。
实施减压深拔时,减压塔进料温度高,渣油裂解反应加剧,造成减顶瓦斯量上升,导致减压炉烟气中SO2排放超标。为此,减顶瓦斯脱硫系统增加了柴油吸收措施,该措施有效降低了减顶瓦斯中有机硫和总硫含量,顺利实现了减压炉烟气达标排放,为进一步减压深拔创造了条件。