宁钢2#烧结环冷余热回收利用实践
2020-04-24钱惠明
钱惠明
(宁波钢铁有限公司,浙江宁波 315800)
前言
在钢铁生产各工序中,烧结工序的能耗约占全部工序的10%左右,仅次于高炉。从烧结机机尾卸出的烧结矿温度范围一般为500~750 ℃,甚至800 ℃,其显热约占烧结工序总能耗的35%~45%。热烧结矿在冷却过程中蕴含在固体中的热能变为废气显热,废气温度随环冷机部位的不同在120~450 ℃之间变化,其显热量约占总热耗的30%,相当于400~600 MJ/t 烧结矿的热量被环冷机废气带走。对此部分余热进行回收利用具有很大的社会效益和经济效益。
自20 世纪90 年代初宝钢从日本成套引进烧结环冷余热回收装置以来,烧结环冷余热回收利用技术经过近30年的发展,经科研人员的认真研究和工程设计人员的精心实践,已经趋于精益求精的阶段。烧结环冷余热回收技术主要有:热风点火,用作保温炉的助燃空气,用于预热混合料,热风烧结,余热锅炉生产蒸汽等。应用最为普遍的是将烧结环冷烟气引入余热锅炉生产蒸汽。本文主要介绍宁钢2#烧结环冷余热回收利用实践,为后续烧结环冷余热回收提供借鉴和参考。
1 余热资源分析
烟气余热是指被考察体系排出的烟气,可释放的高于环境温度的热量和低位发热量,在进行烟气余热回收设计时,首先需要对系统的余热资源进行仔细分析,余热资源分析需要考虑以下几种因素:热负荷的稳定性,烟气温度和流量的确定,烟气成分,场地条件[1]。
宁波钢铁2#烧结设置1 台430 m2烧结机,对应配置1台470 m2环冷机对烧结矿进行冷却。烧结系统工艺参数如下:
有效面积:430 m2;
作业率:97%;
成品矿产能:550 t/h(65%产能);
料层厚度:~750 mm;
环冷鼓风机数量:5台;
环冷鼓风机全压:4500 Pa;
环冷鼓风机电功率:1000 kW;
环冷鼓风机:565000 m3/h。
经现场实测,宁钢2#环冷落料温度约为517~578 ℃,环冷机高温段1~7 轴风箱处平均温度仅为250 ℃,最高约为280 ℃。
本项目烟气为烧结环冷烟气,热负荷稳定性较好,烟气温度偏低,基本在250~280 ℃,烟气主要成分为空气,环冷机漏风较为严重,烟气温度有待于提高,场地条件不太理想,没有足够的预留场地新建余热锅炉。
2 工艺方案
2.1 环冷密封
由于环冷机漏风较为严重,烟气温度有待于提高,必须对环冷机高温段进行密封,目标值:经环冷密封后将烟气温度提高至320~330 ℃。
(1)环冷门型罩改造
对环冷机高温段的门型罩进行改造,并设置一定的倾斜角度,有利于烟气的收集和流动。门型罩外部设硅酸铝保温材料,减少门型罩外表面的散热。门型罩内设置内部隔断,将高温段和低温段分开,避免高温烟气和低温烟气混合,以提高高温段的烟气温度。
(2)环冷机台车栏板与门型密封罩之间的密封改造
密封罩与台车栏板之间的密封采用镀锌板外加硅橡胶板密封,台车栏板上增加密封面,门型罩上焊接楔铁座,镀锌板及密封橡胶板外设置压板,用楔铁固定,楔铁焊接铰链固定在门型罩上。热风罩与台车之间密封采用金属密封,在热风罩下部安装一圈密封片,密封片的下端与斜面接触,工作时密封片在原滑道斜面上滑动,实现密封。
(3)台车下密封改造和三角梁密封
台车下侧密封采用动密封+静密封结构形式,密封板采用硅橡胶材质,动、静密封板固定均采用压板。三角梁密封板采用硅橡胶材质,胶板用螺栓固定在小栏板的角钢框上。
2.2 烟气系统
据有关文献介绍:在烧结矿温度为700 ℃,层厚1650 mm,介质初温120 ℃的条件下,余热利用最适宜取用烟气量为700~750 m3/t烧结矿,在此情况下,带入冷却机的烧结矿显热的回收率较大[2]。本项目由于烧结产能只有设计产能的65%,平均产量550 t/h,烟气温度较低,按文献推荐烟气量取值势必造成烟气量取用过大,从而造成烟气温度下降,故烟气量按推荐烟气量的50%~70%取用,即18 万~28万m3/h。
本项目由于场地限制,余热回收装置采用机上布置,即余热锅炉钢结构柱跨在环冷机两侧,余热锅炉布置在环冷机上方。取风口设置在6~7 轴之间,烟气自环冷机引出口引出后直接进入余热锅炉,余热锅炉烟气下进上出,环冷机烟气余热回收采用烟气再循环系统。机上布置的方式减少了烟气的输送距离,从而大大减少了烟气输送过程中的温降和阻力损失。烟气系统流程图详见图1。
从高温段烟罩引出DN3000 烟气管道,引出管上设置高温烟气电动蝶阀,经过阀门后,烟气直接进入余热锅炉,收集的烟气量为180000~280000 m3/h。经余热锅炉吸收热量后,排出140 ℃左右的热风,再经循环风机增压后通过DN2200 烟气管道鼓入环冷机下部混凝土风道中,冷却环冷烧结矿,从而提高环冷机高温段烟气的温度。在原有排气筒上设置烟气放散阀,当余热锅炉系统发生故障时,两处放散阀开启,烟气引出管电动蝶阀关闭,烟气直接排放至大气,环冷机按现有生产情况组织生产。
为了保证余热回收系统不影响烧结矿终点冷却温度,在循环风机进口挡板前设置烟气混风管道,上设电动风门。在烧结机利用系数较高,产能较高以及夏季气温较高时,可调节回风烟气的温度,满足烧结矿冷却至皮带输送机时温度,也可避免环冷余热锅炉发生缺水情况。
循环风机出口同时设有电动蝶阀,以防在循环风机尚未启动而环冷机冷却风机开启时风机发生反转,并可防止检修风机时,避免受环冷机热风的影响。
余热锅炉烟气总阻力在额定工况下≤800 Pa,最大工况下≤1200 Pa。设计排烟温度:140 ℃。
2.3 汽水系统
余热锅炉采用立式自然循环双压锅炉,烟气自下而上通过余热锅炉。为了增大换热面积,强化换热效果,受热面全部采用螺旋螺旋翅片管结构,材料20(GB3087),管壁厚≥3 mm,翅片材料为08Al。
余热锅炉本体由中压过热器、集汽集箱、减温器、中压汽包、中压蒸发器I、中压蒸发器II、中压省煤器、低压汽包及除氧头、除氧蒸发器、锅炉钢架、平台扶梯、防雨棚等组成。锅炉蒸汽额定参数为2.1 MPa,260 ℃;运行参数为:1.0 MPa,260 ℃。锅炉采用模块化结构,各模块叠加后支承在框架梁上,考虑模块多次搬运强度,汽包及除氧器支承在顶部梁上。
图1 烟气系统流程图
中压汽包设计压力2.3 MPa,运行压力1.0 MPa,中压汽包筒体由Q245R 钢板卷制而成。锅筒内汽水分离元件为波形板和孔板组合分离器。低压汽包设计压力0.5 MPa,运行压力0.4 MPa,低压汽包由汽包筒体和除氧头组成,低压汽包筒体由Q245R 钢板卷制而成。除氧头除氧能力30 t/h,除氧头采用立式、喷雾淋水盘式除氧器,由喷嘴、淋水结构等内件及外壳构成的脱氧装置,除氧器出水含氧量≤15 μg/L,除氧水箱容积V=15 m3,在中压汽包内经单级分离装置分离出来小部分饱和蒸汽,引入除氧器,对凝结水进行加热、除氧。
减温器采用旋涡文丘里式(带水容室的文丘里式、多孔喷管式)喷水减温器。
3 主要设备基本参数
本环冷余热回收项目主要设备为余热锅炉,其基本参数详见表1。
表1 余热锅炉基本技术参数
4 实施效果
本项目于2019 年7 月投产运行,投产后运行稳定,通过增加环冷密封减少了环冷机漏风率,烟气温度提高到320~350 ℃。余热锅炉运行工况压力1.0 MPa,在烟气量Q=18 万m3/h,烟气温度320 ℃工况下,余热锅炉平均产汽量,中压蒸汽(1.0 MPa,260 ℃)13 t/h,低压蒸汽(0.4 MPa 饱和蒸汽)3 t/h。所产蒸汽并入余能电厂蒸汽管网。
5 结论
宁钢2#烧结环冷余热利用,通过改造环冷门型罩,增设环冷密封等措施,减少了环冷机的漏风,提高了环冷机余热回收的烟气温度,本项目采用自然循环双压余热锅炉机上布置,占地小,结构简单紧凑,能降低热损失和阻力损失, 提高余热锅炉的产汽量和出口蒸汽温度,大幅度提高烧结环冷机废气的热能利用率。