APP下载

干化污泥造粒对垃圾焚烧厂协同焚烧的影响研究

2020-03-18冯淋淋王志强

四川环境 2020年1期
关键词:粉状积灰造粒

冯淋淋, 王志强, 白 力

(上海康恒环境股份有限公司,上海 201703)

引 言

近年来,在国家节能减排和积极的财政政策作用下,城镇污水处理得到迅速发展,但是,城镇污水处理过程产生的大量污泥普遍还未得到有效处理处置。对污泥的处置方法主要有填埋、农用堆肥和焚烧几种[1]。E20研究数据显示:目前我国污水处理厂产生的污泥,一半以上是采用卫生填埋的方式进行处置,超过18%的污泥不知去向。卫生填埋虽然在目前还是主要的污泥处置方式,但是这种处置方法不仅可能存在对土壤及地下水等二次污染,而且占地面积大,这也催使了其他处理技术和设备的迅速发展。与其他各种方法相比,焚烧具有占地面积小、处理速度快,减量化程度高及可以回收能量等优点日益受到重视[2~4]。《污水处理厂污泥处理处置最佳可行技术导则》中也指出:污泥干化焚烧是今后我国提倡的方向。

污泥与垃圾焚烧电厂的协同焚烧除具有减容率高、能量回收等优势外,还具有投资少、运行成本低,且污染物排放控制好等特点,在国内得到了广泛的试行推广。因污水厂的污泥经机械脱水后含水率仍约为80%,高含水率的特点给污泥的处置带来了较大困难,为方便其处置需要先将污泥干化[5]。污泥与垃圾焚烧电厂协同焚烧的主要流程是:污水厂脱水污泥(含水率约80%)→湿污泥储存仓→污泥热干化(干化至含水率30%~40%)→干污泥输送→垃圾库干污泥专区储区→污泥抓斗布料→垃圾抓斗上料→垃圾进料斗→焚烧炉焚烧。

上海某垃圾焚烧电厂于 2016 年开始试行掺烧干化污泥,试行以来产生了极好的经济效益及环境效益,但也产生了一系列的问题,主要是:(1)干化后的污泥程粉末状,在运输和投料过程中产生大量的扬尘,给设备和环境带来危害;(2)干化污泥在垃圾库储存及布料过程进入渗滤液系统,使得渗滤液中 SS 升高,造成渗滤液高负荷运行时出水达标受影响;(3)干化污泥进入焚烧炉掺烧后产生的粉尘量增大,造成锅炉结焦积灰较严重;(4)污泥中S含量较高,掺烧后造成烟气中污染物浓度增加,烟气净化达标排放受影响。

为保证焚烧系统长期安全稳定运行,减少干化污泥掺烧对设备及环境带来的危害,在大量的实地考察和现场试验的基础上,该厂对干化后的粉状污泥进行造粒技改,改变干污泥的物理性状,最大限度的减少粉尘进入锅炉,减少烟气中飞灰的携带量。本文研究了干化污泥造粒技改前后垃圾库扬尘、锅炉效率、锅炉温度、飞灰产量、烟气排放指标等方面的变化情况,为污泥协同垃圾焚烧处置提供了运行经验及合理化方案,具有较强的指导意义。

1 干污泥造粒的工艺

干化污泥造粒系统的工艺流程如图1所示。干化污泥储存仓内的污泥首先进入筛分机,去除大颗粒杂质和小铁块后进入暂存仓,仓下设计两路,出口配置电动插板阀,接变频螺旋输送机控制下料制粒的速度,下方设两台造粒机,可同时运行。造粒好的污泥共用一条污泥颗粒输送机,接密闭式污泥转运车输送运至垃圾焚烧厂的垃圾库内。

图1 干化污泥造粒系统的工艺流程图Fig.1 The process flow diagram of dry sludge granulation system

2 污泥造粒前后的运行情况

2.1 造粒前后污泥的性状

该厂污泥热干化设备采用卧式圆盘干化机,干化后的污泥含水率在30%~40%,干化后的污泥呈粉末状,粒径主要分布在1~100μm之间,其中大部分集中在10μm左右,粒度较细,在输送过程中极易造成扬尘现象,如图2(左)所示。干污泥经造粒成型后,颗粒直径5~8mm,长度 30~50mm,如图2(右)所示。

图2 干化污泥造粒前后的性状对比Fig.2 Charater comparison before and after granulation of dry sludge

2.2 垃圾库扬尘的影响

污泥造粒之前,干化污泥在卸料及布料的过程中,均会产生大量的扬尘,不仅严重阻碍了垃圾吊操作人员视线,而且扬尘堆积在垃圾吊及附属设备上,会对钢丝绳等设备造成腐蚀,对电控仪表设备造成短路导致故障频发;同时扬尘还会引起一次风入口滤网的堵塞,需频繁清洗。另外,粉状污泥极易进入渗滤液系统,引起渗沥液管道系统堵塞,处理难度高,环境污染大,工作负荷大,现场情况如图3(左)所示。

污泥造粒后,垃圾库的环境状况得到了极大的改善,一次风吸风口滤网、渗滤液格栅堵塞问题也基本得到了解决,如图3(右)所示。

图3 干化污泥造粒前后垃圾库扬尘的对比Fig.3 Comparison of dust before and after granulation of dry sludge

2.3 锅炉效率的影响

粉末状污泥进入焚烧炉后,在炉排翻动以及一次风扰动的作用下极易扬起,增大了烟气中粉尘的含量,从而加重了锅炉的积灰和结焦。掺烧污泥后,在焚烧炉内壁、一、二烟道水冷壁上容易产生结焦,水平烟道积灰增加。随着积灰结焦的增加,烟气流动阻力增加,更容易使粉尘滞留,发生恶性循环。同时,受热面积灰、结焦的恶化,会降低锅炉换热效率,减少蒸发量,需经常性地进行非常规吹灰作业。图4为掺烧粉状污泥后炉膛内的结焦情况,检修期间清理焦块工作量增加、工期增长、作业难度高、危险性大。

图4 掺烧粉状污泥后炉膛内的结焦情况Fig.4 Coking of the boiler after adding pulverized sludge

该厂3月份掺烧粉状干化污泥,吨垃圾产汽量均值为2.21t,6月份掺烧造粒污泥,吨垃圾产汽均值提高到了2.38t,锅炉效率提高了约7.7%,这间接证明了造粒后锅炉的积灰结焦得到了改善,产汽量对比如图5所示。

图5 干化污泥造粒前后吨垃圾产汽量的对比Fig.5 Comparison of steam yield per ton before and after granulation of dry sludge

2.4 锅炉温度的影响

该厂5月10日~5月24日掺烧粉状干化污泥,掺烧污泥后,一烟道、二烟道、三烟道及三过入口温度上升较快。6月7日开始掺烧造粒后的污泥,锅炉温度整体平稳,上升缓慢。但随着运行时间的延长,锅炉出现严重积灰,于7月5日~6日进行了在线微爆清灰。在此期间锅炉的温度变化曲线见图6。

通过对锅炉温度变化曲线分析,说明污泥造粒可以减轻掺烧对锅炉积灰的影响,但因污泥中的灰分含量高于生活垃圾,所以掺烧污泥对锅炉积灰的影响无法完全根除。

图6 干化污泥造粒前后锅炉温度的对比Fig.6 Comparison of boiler temperature before and after granulation of dry sludge

2.5 烟气净化系统的影响

市政污泥S含量普遍较高,焚烧厂掺烧污泥后极易引起烟气中SO2浓度的升高。该焚烧厂掺烧污泥前消石灰每天的用量为9.71t/d,SO2的排放浓度为0.6mg/m3。3月份掺烧粉状污泥后,消石灰的耗量均值为11.57t/d,相较于未掺烧污泥时消石灰每天的耗量增加了1.86t,耗量增加19.1%。6月污泥造粒后,消石灰的耗量均值为10.54t/d,比造粒前下降了1.03t/d,消石灰耗量减少了了8.9%。干化污泥造粒前后SO2排放量及消石灰耗量的对比见图7和图8。

掺烧粉状污泥不仅增加了消石灰耗量,而且还导致SO2排放浓度上升明显,其浓度为30~40mg/m3,均值为27.99mg/m3。污泥造粒后烟气SO2排放浓度明显下降,维持在0~10mg/m3,均值为5.96mg/m3,有效降低了消石灰的用量及SO2的排放浓度。

图7 干化污泥造粒前后SO2排放量的对比Fig.7 Comparison of SO2 emission before and after granulation of dry sludge

图8 干化污泥造粒前后消石灰用量的对比Fig.8 Comparison of amount of slaked lime before and after granulation of dry sludge

2.6 飞灰产量的影响

掺烧粉状污泥引起烟气中粉尘量的增加,同时污染物浓度升高增加了消石灰的用量,这些方面均会导致尾端烟气净化系统中的飞灰产量增加,增加了飞灰处置成本。图9为干化污泥造粒前后飞灰产量的对比,通过对比可以看出,污泥经造粒入炉后

图9 干化污泥造粒前后飞灰产率的对比Fig.9 Comparison of fly ash yield before and after granulation of dry sludge

飞灰产生量大大减少,单炉飞灰产生量由3 月份的11.3t/d 降低到9.35t/d,飞灰产生率由 2.8%降到 2.3%。

3 结 论

本文以生活垃圾焚烧厂协同掺烧污泥为研究对象,分别对比研究了干化污泥造粒前后的性状,及对垃圾库扬尘、锅炉效率、锅炉温度、烟气净化系统及飞灰产量的影响,得出以下结论:

(1)干化污泥经造粒后,粉状污泥得以成型,颗粒直径5~8mm,长度30~50mm。

(2)干化污泥造粒后有效的避免了运输及垃圾库的扬尘,一次风吸风口滤网、渗滤液格栅堵塞问题基本得以解决。

(3)相较于掺烧粉末状污泥来说,污泥造粒后入炉掺烧,锅炉效率提高了大约7.7%,锅炉升温速率减缓,锅炉积灰结焦有所改善。随着运行时间的增长(约1个月后),烟温仍上涨较快,掺烧污泥的锅炉积灰现象仍较严重。

(4)掺烧污泥后,消石灰耗量增加,烟气中的SO2排放浓度明显升高。将污泥造粒后再掺烧,消石灰用量降低约8.9%,烟气中SO2的排放浓度也得到了有效的控制,飞灰产生率由 2.8%降到 2.3%,飞灰处置费用降低。

综上所述,为了保证焚烧系统长期安全稳定运行,减少干化污泥掺烧对垃圾焚烧设备及系统带来的危害, 建议粉状干化污泥经过造粒之后再送入生活垃圾焚烧厂作协同焚烧。

猜你喜欢

粉状积灰造粒
粉状复合肥防结剂研究进展及应用
造粒方法及设备的研究进展
分散剂对99.8%高纯氧化铝喷雾造粒粉的影响
河南心连心公司10万t/a尿素钢带造粒项目投产
空气预热器蓄热板硫酸氢铵动态积灰模型
管排数对翅片管换热器积灰及压降影响的实验研究
硫酸铵价格走势上扬
基于CFD的建筑陶瓷干法制粉造粒室倾斜率的分析
巴基斯坦制定粉状染发剂等6项化妆品技术法规
江西六国实现磷酸一铵自给自足