焦炉加热制度与NOx排放相关性探讨
2020-03-04崔井良董少英
刘 陆,翟 利,崔井良,董少英
(唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司,河北唐山 063700)
1 概述
唐钢美锦煤化工现有JNX3-70-1型7m焦炉两座,于2014年投产,其主要特征为蓄热室分格、贫煤气和空气下调、贫煤气和空气分段供入、双联火道废气循环的下调式焦炉。具有结构严密、合理、加热均匀、热工效率高、寿命长等优点。设计能力年产 150 万吨焦炭。投产以来一直使用焦炉煤气加热,焦炉烟道废气中NOx排放一直处于较高的水平。为了详细了解焦炉的运行状况及加热废气中污染物排放水平,以便从源头上对污染物进行综合治理,分别针对焦炉加热制度的空气过剩系数、交换时间和标准温度进行不同情况研究,有效控制炼焦烟气污染物NOx浓度,为后续脱硝工艺的稳定运行提供技术基础。
2 现有焦炉工艺问题分析
投产以来,一直使用回炉煤气加热,为保证焦炭成熟均匀,标准温度执行机侧1255℃,焦侧1305℃,空气过剩系数控制在1.30~1.40,机焦侧废气开闭器风门开度皆为52mm,交换时间为30min。
此时对焦炉烟气进行测量分析,1#焦炉烟道废气在O2含量8.14%时,NOx含量为759mg/m3。2#焦炉烟道废气在O2含量8.86%时,NOx含量为728mg/m3。两座焦炉NOx浓度排放平均值为744mg/m3。两座焦炉加热废气的NOx含量远远超过了500mg/m3。NOx含量高的主要原因是焦炉加热使用焦炉煤气。焦炉煤气和空气在高温燃烧条件反应生产NO,而焦炉烟气中NOx主要以NO的形式存在,最初排放的NOx中NO约占95%,NO2为5%左右。但是NO在大气中极易与空气中的氧发生反应,缓慢转化成NOx。研究证明,采用焦炉煤气加热时,燃烧过程产生NO的形成机理主要与焦炉立火道燃烧温度、空气过剩系数有关,焦炉立火道温度达到1300℃即可产生大量NO,而立火道温度越高、空气过剩系数越大,则NO生成浓度越高。
3 解决问题途径
降低焦炉加热废气中NOx含量有下面几个途径。
1)降低标准火道温度:由于采用焦炉煤气加热,这就决定了在使用同样标准温度的情况下,其加热废气中NOx含量会远高于使用高炉煤气加热的焦炉,主要原因在于焦炉煤气加热时的火力比较集中,充分的煤气燃烧导致立火道火焰温度较高,NO生产量较大。因此,在保证焦炭成熟的前提下,尽量控制较低的火道温度。由于有干熄焦系统,因此,焦炭在焦炉炼焦不能过火,可以略微生熟些,但是出焦时,也应符合环保要求。同时从炉温控制方面通过提高炉温三大系数(K均、K横、K炉头)在在0.95以上。特别是提高炉头温度,以此为基础降低标准温度,经过不过实践摸索,标准温度有投产时的机焦侧1255/1305℃调整至1240/1290℃。如表1所示。
表1 不同标准温度对应的烟气NOx浓度
通过表1可以看出,在降低标准温度的同时NOx浓度发生了明显的变化,降低标准温度,使立火道的温度降低,减少了NOx的产生,降低标准温度是降低NOx浓度的措施之一。
2)控制合适的空气过剩系数,控制烟道废气最低的O2含量。所以煤气加热尽量控制O2含量,不断优化空气过剩系数,合理调整废气开闭器风门开度。风门机侧由52mm调整至46mm,焦侧52mm调整至46mm,烟道吸力控制在:机侧185Pa,焦侧195Pa。同时对全炉燃烧情况进行跟踪,对煤气过剩火道适当进行更换小孔板、安插钢筋棍的形式降低煤气量,充分保证炉温均匀。调整后,焦炉空气过剩系数由1.30~1.40降至1.15~1.20使整体烟道系统氧含量由8.5%降至7%左右。如表2所示。
表2 不同风门对应得空气过剩系数
通过表2可以看出,在调节废气盘进风门开度的同时,烟气中O2含量和NOx浓度都相对降低,减少了NOx的产生,因此可以得出烟气O2含量与NOx浓度有所关联。
3)稳定焦炉交换过程,焦炉生产中,由于焦炉烟道气中NOx随焦炉液压交换机的操作周期性波动,往往在交换末期烟气中 NOx波峰瞬时值较大,如果长时间没有交换会造成NOx异常高。煤气交换设备是改变焦炉加热系统气体方向的设备和传动装置。每次交换要经历3个基本过程,即煤气关闭、空废气交换、煤气打开,而废气角轮作为加热系统的主要设备之一,它的运行是否良好,直接影响加热系统能否正常运行。为此通过改进废气角轮及防止废气链条弹跳进行改进。
(1) 对原有废气角轮轴承进行改型,更换适用于径向载荷较大的轴,具有调心性能。
(2)设计安装焦炉废气拉条交换过程角轮和链条跳齿的处理装置,该装置可防止废气拉条阻力过大造成角轮和链条跳齿,杜绝空气废气交换不到位的现象,保证废气系统的正常运行,保证焦炉正常加热。
4)降低焦炉串漏:焦炉串漏越多,废气中的NOx含量增加。主要原因是荒煤气中的NH3进入燃烧系统被氧化为NOx。可降低集气管压力控制值,减少炭化室系统与燃烧室系统压差。根据实践经验,集气管压力由开工投产时的160Pa调整至140Pa,当集压140Pa时即可保证炭化室底部微正压控制,其目的是防止空气由炉外进入炉内,减少焦炉炉体串漏,又可保证焦炭结焦末期焦炭成熟均匀。
5)修改焦炉交换时间,由于采用焦炉煤气加热的焦炉一般交换时间为30min。但是焦炉烟气中的NOx含量随焦炉换向加热周期性波动,烟气中 NOx的波峰和波谷差值较大,波峰瞬时值能够达到800mg/m3。为此由原来每30min交换改为每20min交换,在降低波峰值、提高波谷值的同时,两者的差值越来越小。调整后波峰瞬时值为680mg/m3,降低效果明显。
4 优化效果指标
在周转时间24h的情况下,通过降低标准温度,由原来的1255/1305℃降至1240/1290℃。优化废气盘风门开度控制在机侧46mm,焦侧46mm,分烟道吸力控制在机侧185Pa,焦侧195Pa,空气过剩系数控制在1.15~1.2,烟气氧含量控制在7%左右。交换时间由原来的30min调整至20min,集气管压力由160Pa调至140Pa后。并且稳定了焦炉交换过程,杜绝交换不到位的现象。调整后,焦炭成熟均匀,加热制度稳定,烟气NOx排放浓度降低,实现了降低焦炉烟气NOx的最大优化,构建了新型7m焦炉加热制度。
优化后,使焦炉烟气NOx浓度从根源得到有效控制,由之前的744mg/m3降至522mg/m3。实现了后续脱硝净化的烟气NOx浓度低于 100mg/m3的目标。为同行业实现7m焦炉烟气NOx污染物排放浓度的控制提供借鉴意义。
5 结束语
通过实施优化焦炉加热制度,反复调节废气盘进风门盖板开度,不断校正机焦侧吸力,降低标准温度,稳定焦炉系数。并且改进焦炉交换设备,保证了焦炉的正常交换过程。最终在保证焦炭成熟的情况下,实现了7m焦炉加热制度的最优化,降低了吨焦煤气消耗,符合焦炉精细化管理的生产理念。