多功能井筒清洁器在渤海油田分支水平井应用
2020-02-27
(中海石油(中国)有限公司 天津分公司,天津 300459)①
渤海油田A区块是典型的高含水油田,综合含水率95.7%,高含水问题已逐渐成为低产低效井和关停井的首因[1-8]。A1H井于2013-09投产,目前含水高达97.8%,日产油8.5 m3/d,累计产油5.5×104m3,预测剩余可采储量3.0×104m3。为了治理低产低效井,进一步挖掘油田潜力,设计采用分支水平井技术对A1H井在原井眼保留的基础上进行侧钻,后期实现新井眼与老井眼的轮采。侧钻井A1H1井是渤海油田首口分支水平井,采用贝克四级分支井技术[9-16],通过壁挂器和分支井眼导向器、主井眼导向器的配合实现分支井眼或主井眼的连通与隔离[17-19],壁挂器和分支井眼导向器缩径最小内径154.15 mm(6.069 英寸),充填防砂管柱下入间隙小(114.3 mm复合优质筛管+152.4 mm顶部封隔器)、难度大,对刮管洗井质量和井筒清洁要求高,常规刮管洗井管柱和工艺难以满足作业要求[20-21]。
为确保A1H1井刮管洗井质量,降低防砂管柱下入风险,在刮管洗井作业中采用MTWF多功能井筒清洁器。介绍了多功能井筒清洁器的结构、工作原理、适用工况以及在A1H1井的应用效果。多功能井筒清洁器在分支水平井A1H1井刮管洗井作业中的应用,实现了一趟钻完成刮管洗井和碎屑收集的效果,提高了井筒清洁程度,有效降低了防砂管柱下入风险,保障了该井充填防砂作业的顺利实施,为渤海油田分支水平井防砂完井提供了经验。
1 MTWF多功能井筒清洁器
1.1 结构
MTWF(Multi-Task Wellbore Filter)多功能井筒清洁器从上往下依次由上部流道、毛刷总成、旁通孔、破裂盘、碎屑回收腔、筛缝过滤器、观察孔和扶正器组成,其结构如图1所示。该工具可通过上部Baker专用毛刷和下部筛缝过滤器实现一趟下钻,同时刮管和收集碎屑。
1—上部流道;2—毛刷总成;3—旁通孔;4—破裂盘;5—碎屑回收腔;6—筛缝过滤器;7—观察孔;8—扶正器。
1.2 工作原理
多功能井筒清洁器在下入和起出井筒时,有2种工作状态。
1) 下入时的工作状态。
下入时,毛刷总成在套管内壁摩擦力的作用下上行,下方的3个旁通孔露出(如图2所示),井筒流体经旁通口进入,从上部流道流出,具有较大的流通通道,可以避免压活塞情况的出现,方便管柱快速下入。
图2 下入状态时旁通孔打开状态
2) 起出时的工作状态。
多功能井筒清洁器在刮管起钻过程中,毛刷总成在套管内壁摩擦力作用下下行,旁通孔关闭(如图3所示),毛刷清洁套管内壁,毛刷将环空基本封住,环空的流体智能通过毛刷总成上部的流道进入清洁器内部,流经碎屑回收腔,从下部本体上的筛缝过滤器流出回到下部环空,此时从套管内壁刮下来的碎屑杂物便被收集在碎屑回收腔中,随着起钻被带出井筒,达到清洁井筒的目的。若多功能清洁器碎屑回收腔收集满或者筛网过滤器被堵塞时,可通过环空加压4.55 MPa,压碎破裂盘,建立新的流体流通通道,避免起钻过程中出现拔活塞的现象。起出井筒后,打开下部的观察孔,倒出碎屑回收腔中的碎屑。
图3 起出状态时旁通孔关闭状态
1.3 适用工况
多功能井筒清洁器主要用于完井刮管洗井作业过程中,实现一趟钻刮管和碎屑收集。主要应用于对井筒清洁程度要求较高的井。
1) 井斜40°及以上的大位移井、大斜度井。
2) 井筒间隙小、防砂管柱下入风险较大的井。
3) 在环空难以提高返速的井。
4) 泥浆携砂能力不足的井。
5) 大部分的深水井。
2 现场应用情况
2.1 A1H1井概况
A1H1井是在原井眼A1H井基础上侧钻的分支水平井,侧钻的目的是为了治理低产低效井,进一步挖掘油田潜力。A1H1井分支井眼为152.4 mm(6 英寸)裸眼水平井,在244.5 mm(9英寸)套管开窗作业,侧钻点为1 155 m。一开215.9 mm(8英寸)井眼钻进至1 889 m,下入177.8 mm(7英寸)尾管(N80、29ppf、BTC)至1 880.2 m,尾管挂回接筒顶深1 129.25 m,球座顶深1 832.28 m。二开152.4 mm(6 英寸)裸眼井段1 880.2~2 316 m。井身结构如图4所示。
图4 分支水平井A1H1井井身结构
在分支井眼作业过程中,需采用如图5所示的封隔器将原井眼暂堵,当需要连通主井眼时,通过应力使破裂盘破碎即可。在分支井眼下套管固井时,将壁挂器连接在尾管挂下面,随套管一起下入至分支井眼连接处,后期作业时,将分支井眼导向器插入壁管器内部,上下通过O形圈密封壁管器,导通分支井眼。后期主井眼重入时,起出分支井眼导向器,下入主井眼导向器,导通主井眼。
1—封隔器;2—磨铣延伸筒;3—破裂盘;4—引鞋。
A1H1井分支井眼导向器深度1 144.11~1 153.86 m,最小内通径154.15 mm(6.069 英寸)。A1H1井设计采用152.4 mm(6英寸)裸眼+114.3 mm(4英寸)优质筛管砾石充填防砂完井,下入普通合采生产管柱。顶部封隔器最大外径152.4 mm(6英寸),设计坐封深度为1 814.93 m,顶部封隔器与分支井眼导向器间隙仅0.88 mm,防砂管柱下入风险大,对井筒清洁程度要求较高。
2.2 现场应用与效果
1) 首次刮管洗井及防砂管柱阻卡处理。
A1H1井152.4 mm(6 英寸)裸眼钻井结束后,第1趟刮管洗井管柱为:152.4 mm(6英寸)牙轮钻头(无喷嘴)+变扣+88.9 mm(3英寸)钻杆+177.8 mm(7英寸)套管旋转刮管器+88.9 mm(3英寸)钻杆+变扣+244.5 mm(9英寸)套管旋转刮管器+127 mm(5英寸)钻杆+127 mm(5英寸)加重钻杆。管柱下钻至分支井眼导向器位置,接顶驱,泥浆泵大排量正循环1.07 g/cm3EZFLOW钻井液,循环至无明显固相。继续下钻至1 194 m,泥浆泵大排量正循环钻井液,期间在过电缆封隔器及顶部封隔器坐封位置上下30 m范围内刮管3遍,然后正替烧碱水8 m3+过滤KCL盐水,顶替套管内的钻井液,循环洗井至连续30 min返出液浊度小于70。起钻过程中,在分支井眼导向器位置大排量正循环过滤KCL盐水,冲洗分支井眼导向器和壁挂器。刮管洗井管柱起出后,177.8 mm(7英寸)套管旋转刮管器弹片之间夹带了一块铝合金材质的金属片,怀疑是套管附件。
洗井结束后,组下充填防砂管柱:GPV引鞋+盲管+O-RING SEAL SUB+114.3 mm(4英寸)复合优质筛管+顶部封隔器总成(内管串:Stinger+73.0 mm(2英寸)HYD511冲管+充填总成+封隔器坐封服务工具)+88.9 mm(3英寸)钻杆+变扣+127 mm(5英寸)加重钻杆+127 mm(5英寸)钻杆。防砂管柱在下入过程中在1 640.94 m(顶部封隔器进入分支井眼导向器)、1651.54 m(顶部封隔器出分支井眼导向器)、1 664.66~1 693.02 m及1 705.98、1 730.53 m等多个位置连续遇阻,上下活动管柱,使其通过遇阻点,下钻至1 730.88 m,下放遇阻力30 kN,上提管柱遇卡(大钩载荷50 kN),多次上下活动管柱,无法通过阻卡点,小排量循环憋压明显(泥浆泵正循环1.07 g/cm3过滤盐水,排量200 L/min,泵压1 min持续上涨至7 MPa)。
多种措施尝试解卡未果,就地提前坐封顶部封隔器,下入顶部封隔器回收工具回收防砂管柱。回收防砂管柱起钻至1 155.5 m(顶部封隔器位于壁挂器底端,壁挂器最小内径154.15 mm)遇卡(大钩载荷50 kN),下放管柱遇阻(大钩载荷20 kN),多次上下活动管柱并间歇性开泵正循环冲洗尝试解卡,并下入液压震击器解卡未果,基地决定对顶部封隔器进行套铣和打捞。
2) 再次刮管洗井与MTWF应用效果。
分析第1趟防砂管柱阻卡的原因主要有以下几方面:
①对于该类水平分支井,防砂管柱和分支井眼导向器间隙过小,管柱下入风险本来就高。
②结合首次刮管洗井夹带出铝合金片的现象,井筒清洁程度难以保证,且水平井段井斜大,管柱不居中,进一步加大了防砂管柱下入难度。
③常规水平井刮管洗井管柱及作业难以满足分支水平井井筒清洁要求。
防砂管柱打捞出井后,为了保障后续防砂管柱的顺利下入,再次刮管洗井,采用MTWF多功能井筒清洁器,刮管洗井管柱为:152.4 mm(6英寸)牙轮钻头(无喷嘴)+变扣+88.9 mm(3英寸)钻杆+177.8 mm(7英寸)套管旋转刮管器+88.9 mm(3英寸)钻杆+177.8 mm(7英寸)MTWF多功能井筒清洁器+88.9 mm(3英寸)钻杆+177.8 mm(7英寸)强磁工具+88.9 mm(3英寸)短钻杆+变扣+127 mm(5英寸)钻杆16柱+127 mm(5英寸)加重钻杆+127 mm(5英寸)钻杆。为了保障刮管洗井质量,在下入多功能井筒清洁器的同时,携带强磁工具,吸附井下金属碎屑。在回接筒以上5 m位置、1 240 m等多个位置大排量正循环1.07 g/cm3EZFLOW钻井液,期间在顶部封隔器坐封位置上下30 m范围内刮管3次。正替烧碱水8 m3+过滤KCL盐水,期间 间歇性上下活动管柱,直至连续30 min返出液浊度小于70。刮管洗井管柱起钻至井口,观察多功能井筒清洁器携带出套铣碎片和大块合金块(长8 cm×宽4 cm×厚0.5 cm),采用强磁工具吸附大量的铁屑和小铁片。然后重新组下充填防砂管柱,由于管柱间隙很小,下钻过程中在1 624.12、1 706.06、1 742.34、1 789.63、1 849.96 m等位置有阻挂,通过上下活动钻具均可顺利通过,30.5 h后充填防砂管柱下入到位。应用表明,MTWF多功能井筒清洁器的应用充分保障了刮管洗井质量和井筒清洁程度,为充填防砂管柱的顺利下钻到位创造了有利条件。
3 结论
1) 多功能井筒清洁器有效解决了分支水平井完井洗井难题,保障了刮管洗井质量和井筒清洁程度,为防砂管柱顺利下钻到位创造了有利条件。
2) 作为渤海油田A区块第1口分支水平井,多功能井筒清洁器在A1H1井中的成功应用,为该区块后续分支水平井的完井作业提供了经验和技术储备。
3) 建议针对该类分支水平井在完井作业前可增加一趟通井作业,同时可考虑选用外径更小的顶部封隔器,增大管柱间隙,降低防砂管柱下入风险。