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渤中某井卡钻及处理案例分析

2020-01-15陈波孙永乐罗曼金琳中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司天津300452

化工管理 2020年5期
关键词:排量钻具井口

陈波 孙永乐 罗曼 金琳(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300452)

卡钻是钻井施工过程中力争避免但有时常发生的事故,轻则中断钻井作业、耗时打捞;重则井眼报废且浪费大量的人力、物力和财力[1-5]。由于渤中区块地质的特殊性,渤中某井出现了卡钻事故;在解卡过程中钻具的非正常断裂又进一步增大了处理难度。在各方的共同努力下,最终完成该井的打捞、回填及侧钻等作业,积累了渤中复杂垮塌地层的作业经验,也为类似井提供了技术参考。

1 事故经过

渤中某井是一口注水井,井型为常规定向井,利用模块钻机进行作业。倒划眼起钻至3272.5 米。泵压由10.9 兆帕上涨至16.8兆帕,顶驱蹩停,井口返出减少并逐渐失返;立即反向操作,降排量;多次蹩扭矩下放钻具,钻具恢复转动;缓慢下放钻具寻找泄压点。缓慢上下活动钻具,并尝试变换转速,继续寻找泄压点;期间压力未见明显释放,蹩扭矩现象严重。继续活动钻具寻找泄压点,扭矩较快上涨,逐渐蹩停顶驱;立即蹩扭矩下砸钻具,在中和点顶驱悬重之间多次尝试,未能放活,顶驱蹩停,发生卡钻。

2 事故处理

由于卡钻发生在倒划期间,因此发生卡钻后第一时间反向活动,争取回到倒划过的井眼;如果无法实现,则依照陆地通知,进行大力上提作业,或做好通井套铣等作业准备。鉴于卡点位置与管鞋距离较近,且之前划眼未有异常显示,因此大力上击成功的成功率也将较高。

意外情况:蹩扭矩,在悬重20~90 吨上下活动钻具(中和点悬重90吨),钻具无法恢复转动,井口见微弱返出。接基地通知,蹩扭矩,排量由5冲逐步提高至7冲,在悬重20~90吨活动钻具:上提悬重90吨稳定1分钟,下放到悬重20吨稳定3分钟,钻具无法恢复转动,井口持续有微弱返出。释放顶驱扭矩后,上下活动钻具;缓慢逐步上提至悬重210 吨,稳定1 分钟,悬重突然降低至80 吨,泵压由11.80 兆帕突降至1.54 兆帕。缓慢逐步提高排量至1800升/分钟,阶段性提高转速至60转;期间多次对比之前参数,均有偏差;缓慢下放钻具,遇阻5吨并伴有蹩跳现象;现场初步判断部分井下钻具脱落,起钻检查钻具,发现钻具从微扩眼器以上第5 根5"HWDP 中部断裂。落鱼顶深:3162.79 米;落鱼长度:125.94 米;落鱼:8-1/2"PDC +6-3/4"Xceed+6-3/4"Telescope+6-3/4"NMDC+6-3/4"F/V+6-1/2"(F/J+JAR)+5"HWDP×5+微扩眼器(Φ220mm)+5"HWDP×5。

组合通井钻具组合:8-1/2"Cone-Bit+X/O(430*410)+6-1/2"F/V+6-3/4"DC+8-3/8"STB+6-3/4"DC×2+6-1/2"(F/J+JAR)+5"HWDP×14)下钻;期间进行参数测试,缓慢下放探鱼顶至3161.785米(排量500升/分钟、转速20转/分钟),遇阻2吨,扭矩由15.6 千牛.米上涨至16.11 千牛.米,泵压稳定2.02 兆帕,;大排量循环冲洗鱼顶;裸眼段垫入8方稠浆。

组合套铣钻具:8-1/2"铣鞋+8-1/8"套铣筒×3+顶部接头(FJWP*410)+5"SDP+6-1/2"(F/J+JAR)+X/O+5"HWDP×14。控制速度套铣至3187.70 米,每2 米上下活动钻具一次。起钻至井口,套铣筒无异常,铣鞋铣齿内边缘磨损;更换铣鞋,增加两根套铣筒,组合套铣钻具组合:8-1/2"铣鞋+8-1/8"套铣筒×5+顶部接头(FJWP*410)+5"SDP+6-1/2"(F/J+JAR)+X/O+5"HWDP×14。控制速度套铣至3209.32米,每2米上下活动钻具一次。

组合打捞钻具:8-1/8"卡瓦打捞筒(5-1/2"篮式卡瓦及5-5/8"控制环加密封圈)+5"HWDP+6-1/2"震击器(液压)+X/O+5"HWDP×15。确认抓住落鱼后,以排量200升/分钟,上提钻具150~170 吨,等待液压震击器上击,下放至60 吨震击器复位;重复操作3 次,落鱼钻具累计缓慢上移3.77 米。维持排量800升/分钟,上提钻具至悬重170吨,震击器发生上击,继续上提至220 吨×2 分钟,快速下放钻具至25 吨×2 分钟;在3130.55~3128.04米井段钻具上行缓慢,频繁出现无法放活情况(震击器累计上击104次,下击58次)。维持排量800升/分钟,上提钻具至170吨,震击器第130次上击,继续上提钻具至220吨,悬重稳定后钻具缓慢上移约0.08米;立即快速下放钻具试图通过遇阻点(3136 米),悬重剧烈波动后稳定在70 吨,判断钻具放活;大范围上下活动钻具,下放至最低点,上提悬重以5吨梯度逐步从160 吨增加至185 吨(扩大活动井段)。再次上提钻具,悬重由140吨逐渐降低并稳定至125吨,现场判断提活落鱼;整立柱上下活动3遍至悬重无明显波动,拆、甩整立柱(。本次作业液压震击器累计上击137次,下击93次)。平稳起钻至井口,裸眼段控制起钻速度,落鱼全部出井。

3 事故原因及结论

(1)层位深、地质情况复杂。渤中28-2 南油田群先期开发以明化镇和馆陶组为主,井深集中在3000米以下;本井处于油田边际,开发层位是东营组。除层位明显变化、开发深度大幅增加外,可借鉴的邻井资料缺乏,地质情况复杂。

(2)环空不净。4343米井深与50度井斜,相互作用下易产生环空不净的问题,进而在倒划期间出现,易造成憋卡情况。由出井的MWD内腔状态也印证了上述推断,MWD内部存在大量块状岩屑。

(3)钻具断裂,断绝了震击解卡的可能,同时也增大了卡钻处理难度。本次断裂钻具,理论强度为抗拉3082 千扭,抗扭76.8 千牛.米。解卡过程中,扭矩32.4 千牛.米,最高上提吨位210 吨(正常上提吨位106 吨),低于产品极限能力。钻具断裂导致处理解卡被动,被迫转入套铣作业,极大的增大了处理难度。

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