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JN60-6 型焦炉炭化室炉底热修实践

2019-12-26张树友

天津冶金 2019年6期
关键词:炉温焦化厂焦炉

张树友

(天津天铁冶金集团有限公司焦化厂,河北056404)

0 引言

天铁集团焦化厂1#、2#焦炉为JN60-6 型、双联火道、废气循环、焦炉煤气下喷、高炉煤气侧入的复热式焦炉,分别于2012 年、2013 年投产,设计产能120 万t/年,目前全部采用焦炉煤气加热。2018 年4月中旬以来,1#炉4#炭化室多次发生焦饼难推现象,推焦时推焦杆震动异常,给焦化厂正常生产带来极大的困难,后对炭化室炉底进行检查,发现炉底砖破损缺失较多,鉴于炉底砖破损缺失较为严重,常规喷补、焊补等方法难以修复损坏部位,焦化厂决定对4#炭化室炉底砖全部进行更换。

1 修复材料的选型

原焦炉炭化室炉底砖砌筑材料为硅砖,硅砖主要成分为SiO2,SiO2在不同温度下晶型转化如图1所示。在800 ℃以下,硅砖晶型转化点较多,体积膨胀较大。实际生产中,新更换的炉底砖无法按照烘炉时的膨胀规律缓慢升温,需要在几个小时内由几十度升温至1 000 ℃左右,升温速度过快,使硅砖内外膨胀不一致,很容易造成硅砖的破裂。

根据炉底砖所处的环境及生产需要,对比分析各种筑炉材料的特性,最终选择抗急冷急热性能相对较好的高铝砖。高铝砖的理化指标如表1 所示,能够满足炉底用砖的使用要求。

2 生产计划调整及炉温调控

2.1 生产计划调整

(1)4#炭化室在进行修复炉底前设为特殊炉号进行管理。

(2)3#、5#炭化室作为闷炉号进行管理。

(3)2#、6#碳化室结焦时间调整48 h。

(4)其他炉号结焦时间为32 h,不做调整。

(5)4#炭化室附近炉号进行出炉时,可暂停检修作业。

2.2 炉温调控

2.2.1 炉温控制标准

4#炭化室焦炭推空后,不再进行装煤,由3#、5#炭化室进行闷炉。相关炭化室相邻的燃烧室炉温控制标准如表2 所示。

炉头温度:4#、5#燃烧室不低于900 ℃,2#、6#燃烧室不低于1 050 ℃,其余燃烧室不低于1 100 ℃。

图1 SiO2 晶型转化图

表1 高铝砖理化指标

表2 相关炭化室相邻的燃烧室炉温控制标准/℃

计划4#炭化室墙面温度降至850~900 ℃时,开始进行炉底修复。

2.2.2 炉温调控方法

(1)对4#、5#燃烧室对应的煤气支管孔板进行更换,改为小口径的孔板。

(2)每4 h 测量一次4#、5#燃烧室的横排温度,做好记录,根据炉温情况,适当关小加减旋塞的开度,温度无法下降时可将加减旋塞关闭。

(3)对应减少废气开闭器开度,降低吸力。

(4)炉底砖更换期间,每2 h 测量一次4#、5#燃烧室横排温度,实时进行调节。

(5)对除4#、5#燃烧室外的其他燃烧室增加炉温检查频次。

3 炉底砖更换修复操作

3.1 准备工作

(1)工具材料准备:假炉门、搂扒、长铲、短铲、送砖杆、标尺、锤子、切割机、石棉布、硅酸铝棉板、水玻璃等。

(2)4#炭化室推空后,将上升管翻板关闭,防止集气管荒煤气倒流。

(3)准备新炉底砖放置于焦炉抵抗墙处。

3.2 更换修复过程

(1)待炭化室墙面温度降至850~900 ℃时,开始打开炉门,进行炉底砖更换修复。

(2)用硅酸铝棉板封闭炉门(下部留出空隙),以防穿堂风,导致炭化室降温过快,再用硅酸铝棉板粘贴炉门两侧墙面,起到保温作用。

(3)用高压风枪吹扫炉底,将破损面残渣吹扫干净。

(4)炉底吹扫干净后,用风镐、铲子拆除破损的炉底砖并清理炉底周边残渣,使炉底平整光滑。

(5)使用推杆将新砖通过滑道滑动码送到炉内,由内向外码放,保持新砖面平整规范。

(6)炉底砖码放好后砌筑炉口底砖使之牢固,再次吹风清理掉落的石墨残渣。

(7)马上使用调制好的浆料从炭化室两侧向炉内底部浇筑,使炉底浆料保持水平。

(8)完工后对上炉门进行升温。

(9)温度升至1 000 ℃时,摘开两侧炉门并在炉底撒入一些焦粉,用推焦杆推拉炉底2~3 次,测试炉底平整光滑度。

(10)对上炉门继续升温,同时对碳炭化室进行空压密封维护。

(11)打开上升管翻板,炉底砖更换修复完毕。

4 恢复生产与效果检查

4.1 恢复生产

待4#炭化室温度升至1 200 ℃时开始进行装煤,第一次装煤控制装煤量。4#炭化室作为特殊炉号进行管理,第一个结焦时间定为48 h,以后根据炉体状况逐步缩短结焦时间,其他炉号逐步恢复至正常结焦时间。

4.2 效果检查

4#炭化室更换完炉底砖后第一推焦,焦饼成熟良好,推焦电流210 A,检查炉底无异常。持续跟踪4#碳化室推焦及炉底状况,后续推焦电流降低至165 A 左右,炉底无异常。

5 结论

本次炉底砖更换采用高铝砖代替硅砖,增强了砌体在降、升温过程中的抗急冷急热性能。炉底砖更换修复过程中,准备工作充分,加热制度合理,炉温调控及时,没有发生工艺安全事故。整个修复过程安全、快速、方便,炉底砖更换修复后,砖面平整坚固,推焦电流正常,有效解决了推焦困难问题,为同类焦炉炉体热修提供了技术参考。

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