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两种转炉作业模式的理论及实践对比

2019-11-12乐安胜

中国有色冶金 2019年5期
关键词:热态计算结果品位

乐安胜

(大冶有色金属集团控股有限公司, 湖北 黄石 435005)

0 引言

转炉工业应用已有百多年历史,是被普遍采用的成熟技术,目前国内铜锍的吹炼大多数采用卧式侧吹转炉。但转炉生产为间断性作业,烟气量波动、炉口漏风、烟气泄漏等问题难以解决。随着熔炼和精炼技术的发展与完善,转炉吹炼成为制约铜冶炼厂洁净生产的突出矛盾。每家铜锍冶炼厂都有几台转炉同时作业,不同数量的作业转炉组合构成了不同的作业模式,不同的转炉作业模式会产生不同的生产技术指标[1-4]。本文对大冶有色冶炼厂转炉生产系统进行了4H3B和4H2B两种作业模式的生产技术指标的理论和实践对比。

1 大冶有色转炉系统简介

大冶有色冶炼厂转炉系统为5台P- S转炉,熔炼部分提供铜锍品位为56%左右,由三台高压风机提供风源,并混入一定量的氧气进行吹炼,产生98%的粗铜进入精炼炉再进一步除杂。产生的转炉渣输送到渣场进行缓冷,物料的转运主要用6 m3的钢包,采用4H3B不完全期交换作业(见下文“转炉作业模式介绍”)。转炉工艺流程见图1,转炉车间主要生产工艺设备见表1。

图1 转炉工艺流程图

2 转炉作业

在铜冶炼过程中,造锍过程是进行铜与部分或绝大部分铁的分离的过程。吹炼就是除去铜锍中的铁和硫以及其他有害杂质。在吹炼过程中,有害杂质进入渣中或烟尘,金、银等贵金属几乎全部富集到粗铜中。

吹炼过程是间歇式的周期性作业,整个过程分为两个阶段。第一个阶段(周期),即造渣期(一般分为S1和S2),铜锍中的FeS与鼓入空气中的O2发生强烈的氧化反应,生成FeO和SO2气体。FeO与加入的石英熔剂进行造渣反应,使铜逐渐升高。当锍中铜升至大约75%,含Fe小于1%时造渣结束。造渣完成后,继续吹炼,即进入第二阶段(周期),也就是造铜期(一般分为B1和B2)。在造铜期,鼓入空气中的O2与Cu2S发生强烈的氧化反应,生成Cu2O和SO2,Cu2O又与未氧化的Cu2S反应生成金属Cu和SO2,直接生成的粗铜含铜98.5%以上时吹炼的第二阶段结束。铜的吹炼第二阶段不加入铜锍、不造渣,以产出粗铜为特征。

表1 转炉车间主要生产工艺设备

3 转炉作业模式介绍

转炉的吹炼制度有三种:单炉吹炼、炉交换吹炼和期交换吹炼。

单炉吹炼一般只有两台转炉,其中一台操作,一台备用,一炉吹炼作业完成后,重新加入铜锍,进行另一炉次吹炼作业。

炉交换吹炼,一般3台转炉,1台备用,两炉交替作业。在2#炉结束全炉吹炼作业后,1#炉立刻进行另一炉次的吹炼作业。但1#炉可在2#炉结束吹炼之前预先加入铜锍。2#炉可以在1#炉投入吹炼作业之后排出粗铜,缩短了停吹时间。

期交换吹炼,一般有3台转炉,1台备用,两台交替作业,在1#炉的S1期与S2期间之间,穿插进行2#炉的B2期吹炼。将排渣、放粗铜、清理风眼等作业安排在另外一台转炉投入送风吹炼之后进行,将加铜锍作业安排在另一台转炉停吹之前进行,仅在两台转炉切换作业时短暂停吹,缩短了停吹。

2HIB是指转炉在做期交换作业,即3台转炉,2台在热态,其中有1台在送风吹炼,1台在冷态维修;2H2B是指转炉在做炉交换作业,即3台转炉,2台在热态,2台同时送风吹炼,1台在冷态维修;3H2B是指转炉在做炉交换作业,即4台转炉,3台在热态,其中任意有2台在同时送风吹炼,1台为冷态维修。当不能严格按照期交换作业时就叫不完全期交换作业[3-5]。

大冶有色冶炼厂目前采用4H3B不完全期交换作业,即5台转炉,4台在热态,其中任意有3台在送风吹炼,1台为热态,1台为冷态维修。采取此作业模式,送风时率低下,硫酸SO2浓度波动较大。经常出现三台炉子同时炉口转出(接铜硫、倒粗铜或者倒渣),大量烟气外漏,转炉低空污染相对较为严重。

为解决环保问题,在确保产量前提下,优化转炉吹炼作业模式。测算采用4H2B不完全期交换作业替代目前转炉作业模式,即5台转炉,4台在热态,其中任意有2台在送风吹炼,2台为热态,1台为冷态维修。为能进行4H2B不完全期交换作业,准备将吹炼铜锍品位按照60%控制。

4 两种作业模式对比分析

原料铜锍有两种理论成分组成,详细情况见表2。本文将从吹炼时间、产量、烟气量、产生热量、能耗和技术经济指标等方面对两种作业模式进行理论对比分析。4H3B采用的铜锍品位为55%;4H2B采用的铜锍品位为60%。

表2 铜锍理论成分 %

4.1 两种作业模式吹炼时间对比

按照现有作业流程一炉铜5包铜锍起吹:加入一包冷料期间换停等待,进行放渣;再进2包铜锍进行吹炼,停风放渣;再进1包铜锍吹炼,停风放渣,并进入B1期;再期间换停等待,最后进入B2期。造渣时间参考式(1),造铜时间参考式(2)。

(1)

(2)

上式中:α、β、γ为参数;a为冷料系数。式(1)中,α=7,β=57.55;γ=0.775;式(2)中,α=8.7,β=-0.001 25,γ=4.866。

55%铜锍比重取4.5 g/cm3,60%铜锍比重取4.7 g/cm3,氧浓度23%,造渣36 000 Nm3/h,造铜38 000 Nm3/h,按照式(1)、式(2)进行计算,结果见表3。

表3 不同品位单炉吹炼时间计算结果 min

根据表3计算结果进行推断,如果在持续均衡供应铜锍的情况下,5台转炉采用4H3B操作模式吹炼55%铜锍,一天可吹炼12炉次;4台转炉采用4H2B操作模式吹炼60%铜锍,一天也可吹炼12炉次。如果按照每小时供应3包铜锍的情况,则5台转炉采用4H3B操作模式吹炼55%铜锍,一天可吹炼9炉次,4台转炉采用4H2B操作模式吹炼60%铜锍,一天可吹炼9炉次。由此可以看出,4台转炉采用4H2B操作模式吹炼60%铜锍,一天可吹炼9炉次。由此可以看出,吹炼能力主要受铜锍供应能力限制,与采用4H3B或者4H2B操作模式没有关系。

4.2 两种作业模式产量对比

条件:按照吹炼94%直收率,每炉铜进8包铜锍,铜包体积均为6 m3。

1)熔炼系统能持续均衡供应铜锍的情况,粗铜产量计算结果见式(3)、式(4)。

4H3B作业模式产量:8×6×4.5×55%×94%×12=1 340 t

(3)

4H2B作业模式产量:8×6×4.7×60%×94%×12=1 526 t

(4)

2)每小时供应3包铜锍的情况,粗铜产量计算结果见式(5)、式(6)。

4H3B作业模式产量:8×6×4.5×55%×94%×9=1 005 t

(5)

4H2B作业模式产量:8×6×4.7×60%×94%×9=1 145 t

(6)

由计算结果可以看出:无论铜锍供应模式如何,4H2B作业模式均比4H3B作业模式增加约14.3%产量。铜硫品位提高,矿铜产量会有所提高。

4.3 两种作业模式烟气对比

铜锍吹炼主要是S的氧化,在造渣期是FeS中的S被氧化,造铜期是Cu2S中的S被氧化[6]。化学反应见式(7)、式(8)。

(7)

(8)

假设造渣期中的S有97%氧化成SO2,7%氧化成SO3;造铜期中的S有90%氧化成SO2,10%氧化成SO3。计算出氧的利用率为97%,氧浓为23%,造渣期风量36 000 m3/h,造铜期风量38 000 m3/h。风量及烟气量中SO2含量计算结果见表4。

表4 不同品位吹炼所需空气量及产生的烟气量中SO2含量

4.4 两种作业模式热量对比

转炉铜锍吹炼是一个自然过程。共分两个周期,即造渣期和造铜期[2]。造渣期主要是FeS的氧化及其造渣放热,造铜期主要是Cu2S的氧化放热,反应式见式(7)、式(8)。

据此可计算出,1 kg的FeS氧化造渣反应可以放出5.85 kJ的热量,1 kg的Cu2S氧化生成金属铜可以放出1.37 kJ的热量,第1周期的反应热要比第2周期的反应热大得多。转炉采用不同品位铜锍吹炼参与反应的FeS和Cu2S的总量也不相同,计算结果见表5。

表5 不同品位铜锍的FeS和Cu2S总量 kg

4H2B模式下,铜硫中参与反应的FeS减少,Cu2S增加,而FeS氧化造渣反应放出热量是Cu2S氧化造铜放出热量的4.3倍,初步计算热量减少了大约5%。

4.5 两种作业模式能耗对比

在4H2B作业模式下,减少一台高压风机的运行,也减少了一台转炉的运行,节约了大量电能。高压风机功率为2 500 kW,其他辅助设备功率也达到300 kW,每天节约电耗约91 200 kW·h。按照每天约1 100 t粗铜产量,生产每吨粗铜能耗减少约61 kW·h。

5 生产实践

在熔炼系统能持续稳定提供铜硫情况下,对两种转炉作业模式实际生产进行对比分析。

5.1 转炉生产情况

两种转炉作业模式下,转炉主要技术指标见表6。

表6 不同转炉作业模式转炉主要技术指标

从表6看出,两种转炉作业模式的生产技术指标与理论分析基本相同,4H3B造渣产生大量热量,为了控制炉内温度,加入冷料较多[5]。

5.2 烟气情况

转炉产生的烟气用于制硫酸,烟气主要技术指标见表7。

表7 不同转炉作业模式烟气主要技术指标

4H2B生产时减少了一台转炉吹炼,烟气量大幅减少。因为生产处于稳定状态,所以烟气中SO2浓度没有较大变化。因为主烟道抽力加强,所以散排烟气随之减少,污酸量和环集烟气量也减少。

6 结论

本文对4H3B和4H2B两种转炉作业模式进行了理论和实际生产的对比分析,得出以下结论。

1) 理论分析方面,4H2B作业模式下转炉吹炼生产的各项指标均优于4H3B。

2) 4H2B相对于4H3B作业模式单炉吹炼时间减少40 min,吹炼矿铜产能有一定提高,两种作业模式的产能主要受制于铜锍的供应。

3) 4H2B作业模式电耗下降约61 kW·h,主要是因为减少了一台环保风机运行和转炉转动频次。

4) 4H2B作业模式烟气量减少18.7%,烟气中SO2浓度变化不大。

5) 4H2B作业模式吹炼产生的热量下降5%,对冷料加入有一定的影响。

6) 因实际生产中受铜锍品位、吹炼风量和漏风等情况影响,4H2B作业模式的技术指标与理论分析结果有一定差距。

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