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集输联合站分水器应用改进与效果对比

2019-10-14张磊

科学与财富 2019年13期
关键词:优化改造

张磊

摘 要:联合站高效分水器投入使用解决了油田高含水期原油脱水成本高、效果差的难题,同时简化了生产工艺,保证了外输含水长期稳定,安全平稳高效运行,降低了能耗,节约了生产运行成本。针对目前联合站分水器运行效率低下,导致原油脱水生产波动,生产成本攀升的现状,联合站进行了关于分水器结构及自控的优化改造,降低分水器出油含水及出水含油,提高分水器排砂效果,从而提高生产系统效率,降低下游生产能耗与物耗成本。

关键词:联合站分水器;井排来液;出油含水;优化改造

1应用背景

井排来液分别进站内分离器及高频聚结装置,实现分队计量。其中,高频聚结装置(8#分离器)设有三路进口。联合站分水器出油含水60%-70%,出水含油5000mg/l以上,严重影响下游生产。(1)出油含水高;(2)脱水难:出油液量超过4500m3/d,油罐负荷大、沉降时间缩短,超出一次罐出水能力易造成漂油速度过快;(3)能耗高:加热负荷大,一级加热炉燃气量8400m3/d;(4)出水含油高;(5)脱水难:收油量1200m3/d,含水>70%增加油罐负荷;)6)能耗高:收油加热炉燃气量3600m3/d,收油泵耗电量430kwh/d;(7)出气过油:带液高影响加热炉运行,影响一矿供气质量 冬季易冻堵;(8)出液携沙量大:大罐积沙严重,沉降空间减少;清沙周期短成本高;清沙期间难以保证,交油质量、破乳剂成本升高。

2分水器改造工程

2.1内部结构改造

原分离器结构缺陷:(1)双进口分离器由于偏流影响,双沉降室进液不平衡,分离器沉降空间无法充分利用。(2)排砂工艺过于简单。近年来冲砂池沙量大幅减少,分离器清砂时沙量过大,积沙高度达到1m、斜板下部被油泥砂堵住失去聚结能力,说明分离器无法正常排砂,沉降时间大幅缩短。

改造方案:双进口改为单进口。(1)截断分水器东进口、封盲板。(2)切除原油水室,油室东移,距分水器东端1m处焊接溢油板,溢油板高度3.5m,沉降室底部出水。(3)分水器底部原出油管线截断封盲板;分水器东侧两个排沙口扩径到159mm与377mm,分别用作新的出油与出水口;出水采用筛型集水管;原出水口改为排沙口。(4)在分水器西侧第二个和第四个排沙口上方安装两组新的斜板,斜板底面距分水器底面500mm。

排沙口改造 :(1)5个排沙口直径扩大为850mm ;(2)排沙口下方焊接集沙漏斗,漏斗高600mm ;(3)排沙口正上方加装冲水立管,进水口距分水器底部高度350mm

2.2自控升級改造

2.2.1 原分离器自控缺陷

2.2.2 自控改造方案:自控调节采用PID控制,根据射频导纳界面仪检测的油水界面、双法兰液位计检测的油室液位和分水器运行压力分别调整出水、出油和出气电动阀门的开度,精确控制相关运行参数。沉降室安装双法兰液位计检测气液界面。

3应用效果对比

3.1经济效益

(1)预计分离器出油液量3300m3/d、含水45%,所需有效热能输入(2)出水含油3000mg/l,收油量600m3/d,热负荷与电负荷减小约50%,日节约燃气量1300m3,日节电215kwh(3)一次沉降罐进液量减少1800m3/d,沉降时间延长6h,能够有效提高原油脱水效果(4)分离器及大罐积砂状况得到改善,脱水生产更加平稳,能够减少破乳剂投加量以及清沙费用

3.2社会效益

(1)外输污水含油量降低,缓解了油田回注污水对底层的污染,延长了地面及井下设备使用寿命。 (2)分水器自动化程度大大提升,故障率下降,冲砂工在室内即可完成分水器异常工况的处理,提高了分水器调节精度,减少职工工作量。(3)分水器效率达到油田高效分水器水平,提高联合站生产运行效率,实现节能降耗,利于清洁生产。

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