碳酸锌矿浸出工艺探究
2019-06-26江少杰曹建成
江少杰,曹建成,王 智
(安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司,安徽 池州 247100)
安徽某锌生产企业在利用次氧化锌生产电锌的过程中,采购了一批性质不明的碳酸锌原生矿,准备加入到主生产系统中使用。为了确保生产系统正常生产,特对该批原料进行了性质探索和生产适应性试验。
1 矿样性质
1.1 原料基本成分
按照取样规范,取缩分后的碳酸锌矿探样5 kg,用制样机磨碎,送样化验,结果如表1所示。
表1 碳酸锌矿化验结果
结果表明,矿样主要金属杂质含量较次氧化锌高,但都在净液处理范围之内,而氟、氯、砷、锑含量较低,可缓解次氧化锌生产电锌过程中的氟、氯、砷、锑的净化脱除问题。
1.2 渣率测算
称取矿粉150 g,用180 g/L 稀硫酸浸出,控制反应温度80 ~90℃,终点pH 值~1.0,过滤后滤渣用热水冲洗2 次,烘干22.2 g,渣率14.8%。
1.3 模拟浸出
1.3.1 酸性浸出
称取矿粉150 g,用适量150 g/L 稀硫酸浆化均匀,继续加稀酸调节pH 值,保持pH 小于2.0,终点pH为2.0,耗酸560 mL,过滤取样分析,结果如表2所示。
表2 浸出液化验结果
1.3.2 中性浸出
量取160 g/L 稀硫酸1 800 mL,加入锰矿粉5 g,缓慢加入碳酸锌矿粉,调节pH 使其保持在2.0 ~2.5,用矿435 g,加次氧化锌15 g,调pH 至5.0,反应1 h,过滤取样分析,结果如表3所示。
表3 浸出液化验结果
结果表明,浸出过程中会有大量气体产生,大量使用可能存在二氧化碳聚积风险,需精确控制碳酸锌和稀酸加料速度;浸出液杂质含量符合预期,与次氧化锌系统差异较大,批量投料需对净化系统做适当工艺调整。
2 浸出条件探索
碳酸锌矿含铅较低,为提高浸出渣品位,可将铁渣与铅渣分离,使用高酸浸出-沉矾除铁工艺,既能提高浸出率,又能将铁渣分离单独处理[1-2]。
2.1 浸出方案1
浸出方案1 流程如图1所示。碳酸锌矿主要从预中和加入,预上清经沉矾后,用次氧化锌调节pH 做中浸,优点是一次浸出充分,浓密机底流压力小,缺点是沉矾流量大,增加蒸汽消耗。
图1 浸出方案1
(1)配制180 g/L 稀硫酸2 L,加入锰矿粉2.5 g,缓慢加入碳酸锌矿粉600 g,浆化均匀,缓慢滴加浓硫酸,保持pH 在2.5,反应2 h,耗浓硫酸约24 mL,终点pH 为2.5 ~3.0;(2)静置澄清,倒出上层清液,底流滴加浓硫酸,保持pH 在0.5,控制温度在85℃,反应2 h,耗浓硫酸约28 mL,终点pH 为0.5 ~1.0;(3)抽滤,滤渣烘干后称重154.3 g,取样化验;(4)滤液返步骤(2)清液,用氧化锌调节pH,使其保持在1.5 ~2.0,耗ZnO 约8 g,取样化验,Zn 为139.33 g/L;(5)将上述溶液加热,温度保持在90 ~95℃,加入碳酸氢钠1 g,碳酸氢铵3 g,反应5 h,溶液变黄色,取样化验;(6)抽滤,滤渣烘干取样化验,滤液用氧化锌调节pH ~5.0,耗ZnO约7 g,取样化验,结果如表4、表5所示。
表4 浸出方案1 化验结果(一)
表5 浸出方案1 化验结果(二)
2.2 浸出方案2
浸出方案2 流程如图2所示。碳酸锌矿主要从中浸加入,底流经预中和二次浸出,经沉矾后,用次氧化锌调节中浸终点pH 值,优点是投料量大,反应相对分散,缺点是浸出液直接到净化工序,杂质不易 控制。
图2 浸出方案2
(1)取180 g/L 稀硫酸1.7 L,缓慢加入碳酸锌矿500 g,浆化均匀,反应2 h,终点pH ~5.0; (2)静置澄清,倒出上层液体,底流加入180 g/L 稀硫酸300 mL,缓慢滴加浓硫酸,保持pH 在1.5 ~2.0,反应2 h,终点pH 为2.0,耗浓硫酸约12 mL; (3)继续滴加浓硫酸,控制pH 在0.5 ~1.0,并保持温度≥85 ℃,反应1 h,耗浓硫酸约7 mL; (4)抽滤,滤渣烘干后称重124.7 g,取样化验;滤液加入锰矿粉2.5 g,用氧化锌调节pH 至2.0,耗ZnO 约10 g;(5)加热,使温度保持在90 ~95℃,加入碳酸氢钠0.5 g,碳酸氢铵1.5 g,反应5 h,抽滤,滤渣烘干,取样化验;(6)将步骤2 液体加热至95℃,保温1 h,溶液变清,并出现悬浮沉淀,抽滤得冻状滤渣,取样化验;(7)将步骤(5)、步骤(6)滤液混合,用氧化锌调节pH ~5.0,耗ZnO 约4 g,取样化验,结果如表6、表7所示。
表6 浸出方案2 化验结果(一)
表7 浸出方案2 化验结果(二)
结果表明,碳酸锌矿含硅量较高,影响沉淀效果,实际生产中可能对浓密机及压滤机造成压力;试验中抽滤渣未进行水洗,各渣样含锌较高,但分析结果显示渣含锌基本都是水溶锌,从性质试验中可以认为实际生产中的滤渣含锌为15%左右;浸出液含Cd 较高,会给净化及镉回收工段处理能力造成压力,但是在能够处理的范围内,可以增加副产品效益;浸出渣不进行水洗时的渣率约25%,水洗后约为15%,渣含Zn约为8%,渣含Pb 约为8%,Ca、Si 含量高。
3 浸出上清液净化电解
各取300 mL 浸出中上清液,化验结果如表8所示。
表8 浸出中上清液化验结果
模拟实际生产过程,将溶液加热到60 ~65℃,加入锌粉0.6 g(2 g/L),反应20 min 后抽滤;过滤后液维持在60 ~65℃,均加入0.45 g(1.5 g/L)锌粉,反应20 min 后抽滤;得到的液体继续加热,使温度保持在90 ~93℃,加入浓度1 g/L 锑盐溶液1 mL,加入锌粉0.9 g(3 g/L),反应60 min 后抽滤;取样化验,结果如表9所示。
表9 抽滤液化验结果
将净化后的溶液调整酸度80 g/L,加两滴骨胶,电流2 A(I=300 A/m2),在电解分析仪上模拟电解锌生产。通电电解24 h,析出锌片表面比较平整致密,无烧板现象。
4 结论
碳酸锌矿可以适量使用,碳酸锌矿原样为块状固体,投料前需进行破碎或球磨,浸出投料粒度要求至少-80 目;碳酸锌矿浸出过程中产生大量的二氧化碳气体,生产中需注意,投料时要做到缓慢均匀;碳酸锌浸出液主要杂质为Cd、Co、Ni、Ge,其中Cd 含量较高,对净化过程影响大,显著增加锌粉消耗,但镉回收副产品的效益更可观;碳酸锌浸出渣率约15%,终渣含Pb 和Zn 均在8%左右,主要成分为Si、Ca,可返回铅系统熔炼进一步回收其中的Pb 和Zn;碳酸锌矿浸出液中含有的可疑杂质少,对电解锌生产造成不良影响的可能性很小,可减少电解锌烧板的 发生。