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加氢反应器堆焊层裂纹的修复

2019-06-03张军

中国设备工程 2019年9期
关键词:补焊堆焊焊条

张军

(中海石油舟山石化有限公司机械动力部,浙江 舟山 061025)

某石化馏份油加氢装置安装有1台加氢改质反应器,该反应器于2008年3月投用,2010年5月装置大修,反应器首次压检,未发现堆焊层裂纹缺陷,安全等级评定为3级;2013年5月装置大修,反应器第2次压检,检验发现反应器顶部分配盘支撑圈下部手工堆焊处存在11处裂纹,10处较浅裂纹打磨、补焊耐蚀层后消除,1处裂纹深入过渡层但未到基层,补焊中随焊随裂、缺陷不断扩大,未再处理,安全等级评定为4级、监护运行;2015年10月装置大修,反应器第3次压检,检验发现反应器顶部分配盘支撑圈上、下部手工堆焊处存在8处裂纹(其中1处裂纹为2013年遗留),8处裂纹返修全部消除,安全等级评定为3级;2018年10月装置大修,反应器第4次压检,对2015年返修的8处裂纹进行检查,未发现再裂。

1 反应器技术参数

反应器设计压力10.4MPa,设计温度450℃,主体材质2.25Cr-1Mo,堆焊层材质TP309L+TP347,筒体厚度116+6.5mm,封头厚度65+6.5mm。

2 堆焊层裂纹情况

2015年反应器压检发现顶部分配盘支撑圈上下部手工堆焊处存在8处裂纹,其中1处裂纹位于支撑圈上部、7处裂纹位于支撑圈下部(其中1处裂纹为2013年遗留),经打磨消除裂纹,打磨最深处6mm左右,用硫酸铜溶液检测,未到达基层。图1为典型堆焊层裂纹缺陷图。

3 堆焊层裂纹修复

(1)打磨前消氢。由于反应器为在役设备,运行过程中介质中的氢可能进入母材,故须先对缺陷返修区域进行消氢处理,消氢方式为电加热,消氢处理恒温温度为350℃土20℃,保温时间12h。

图1 典型堆焊层裂纹缺陷

(2)着色标记。消氢处理降至常温后对裂纹区域再次进行着色检测,完成缺陷标记。

(3)缺陷去除。a)对标记缺陷部位采用电动铣刀打磨去除,打磨过程控制进刀量,每次去除深度≯0.5mm,以防局部过热(温度≯100℃),必要时打磨部位淋水降温;b)对缺陷去除后部位进行100%PT,I级合格。

(4)不同深度缺陷的处理方法。

a)打磨深度≤l.5mm,不予补焊;b)1.5mm<打磨深度≤4.0mm,用Avesta347 φ3.2焊条补焊;c)4.0mm<打磨深度≤12.0mm,用Avesta309L φ3.2焊条(过渡层)+Avesta347 φ3.2焊条(耐蚀层)补焊;过渡层焊至离堆焊层表面3~3.5mm处,余下的进行耐蚀层焊接。

(5)缺陷修复工艺。a)返修采用焊条电弧焊,堆焊层焊条为Avesta309L、Avesta347,直径φ3.2;b)补焊用焊条使用前进行烘焙,烘焙后放置在专用的保温桶内,桶内焊条放置时间不得超过4h,超过放置时间必须重新烘焙;c)焊接采用短弧操作,并严格控制道间温度;d)过渡层焊前预热,焊前预热及道间温度150~200℃,当返修深度>5mm时,焊后立即进行消氢处理,消氢处理恒温温度为350℃土20℃,保温时间2h;当返修深度≤5mm时,不必进行消氢处理;过渡层焊后应测量距离表面的高度并根据实际情况进行修整,为了保证面层的有效厚度,应打磨至距离表面3~3.5mm;e)耐蚀层堆焊采用Avesta347焊条,焊前不需预热,焊接道间温度≤100℃;f)焊接时注意收弧处的质量,收弧时应将熔池填满;g)耐蚀层焊缝余高控制在≤1.5mm,且与周围堆焊层打磨成圆滑过渡;h)焊接工艺参数(表1)。

表1

(6)返修焊缝检测。a)过渡层焊缝焊后24h进行外观检查和100%PT检测,按JB/T4730标准 Ⅰ级为合格,合格后方可进行耐蚀层的焊接;b)对耐蚀层焊缝进行外观检查和100%UT+100%PT检测,按JB/T4730标准Ⅰ级为合格。

(7)铁素体检测。全部堆焊完毕后,在焊态下对耐蚀层进行铁素体数测定,每处至少测6个读数,以铁素体数3~10FN为合格。

(8)焊接热处理。①打磨前消氢。对缺陷部位及四周不少于200mm区域进行消氢处理。为了保证消氢效果,采用履带式工装加热器,在筒体内侧对返修区域进行局部消氢,将返修区域均匀加热至350±20℃,保温12h,同时筒体外侧设置保温棉,棉厚60mm,保温区域为对应的加热区及加热区以外不少于200mm,以减少温度梯度。焊件保温期间,加热区内最高与最低温度之差不易大于20℃;降温至200℃后,可在静止空气中冷却。内侧加热时,必须保证每块加热器至少设置1个测温点。②过渡层焊后消氢。过渡层返修完毕后,立即进行350±20℃,保温2h的焊后消氢处理,方案同上。③预热及道间温度控制。过渡层焊前进行预热,焊前预热及道间温度控制150~200℃。预热采用打磨前消氢处理相同的方案,返修焊接时间较长时,热处理配合道间温度控制,将加热器设置到返修对应位置的筒体外侧,采用接触式测温仪测温配合焊接进行道间温度控制。

4 结语

(1)反应器顶部分配盘支撑圈上下部手工堆焊处频繁出现的裂纹,经打磨均能发现夹杂、密集气孔等缺陷源,说明手工堆焊埋藏缺陷诱发了堆焊层裂纹的形成。众多源发于堆焊层的裂纹没有一处扩展至铬钼钢基层,说明加氢反应器堆焊层裂纹一般不会向铬钼钢基层扩展。

(2)该返修方案经设备3年运行检验,证明是行之有效的。反应器堆焊层裂纹可能还会出现,但掌握了缺陷处理的手段就能做到有备无患。

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