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车辆加速功能失效质量问题解决

2019-04-24孙健

大众汽车 2019年1期
关键词:根本原因轴套节气门

孙健

广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 广东 广州 511434

1 引言

本篇报告从零件质量工程师的角度出发,针对发生的质量问题,以分析思路和步骤为主线,侧重于总结问题解决过程中收获的经验,为提升供应商质量管理提出了自己的一些见解,供大家参考。希望其中的内容能对大家日后的工作起到一定的帮助,也起抛砖引玉的作用。

2 名词定义

2.1 5W1H——将问题的发生过程通过What、When、Where、Who、Which、How的方式进行归类描述,便于一目了然地了解问题。

2.2 FTA——问题定义树。列出所有潜在的影响因素,通过逐一分析排除,直至锁定实际问题影响因素。

2.3 4M1D——针对特定的影响因素,通过Man-人、Machine-机、Material-料、Method-法、Design-设计五方面去进一步分析在哪个环节出现问题。

3 发动机节气门的质量问题解析及管理

此过程运用了质量问题推进七步法的思路和逻辑进行展示。即:课题选定-团队建立-制定行动计划-根本原因查找-对策实施-验证检验-标准化/横展

3.1 课题选定

2018年1月18日在转鼓检测线上发现一例质量问题:挂D档踩下油门后,车辆没有加速反应。即车辆加速功能失效。以下是5W1H的问题描述:

What发生什么车辆加速功能失效When发生时间2018-1-18 Where发生地点转鼓检测线Who发现人员检查员Which发生规律随机发生。共发现1例不良How怎样发生标准:挂D档踩下油门后,车辆可以正常加速实际:挂D档踩下油门后,车辆没有加速反应

3.2 团队建立

问题发生后,组建了问题解决团队,成员包括供应商处的质量管理、生产人员,以及主机厂的SQE供应商质量工程师、零件质量工程师。问题解决由零件质量工程师牵头。

3.3 制定行动计划

团队计划在2018年2月10日前解决该问题,并以此制定出相关的PDCA行动计划。

3.4 根本原因分析

3.4.1 问题发生根本原因分析

3.4.1.1 使用FTA确定问题影响因素

通过分析,确定是零件节气门无法转动导致车辆加速功能失效。

3.4.1.2 4M1D分析

确定影响因素是节气门无法转动后,通过从人、机、料、法、设计五个环节对节气门无法转动进行分析,确认是在“料”的环节出现异常:节气门的轴断裂,导致节气门无法转动。

3.4.1.3 5WHY分析

确认是节气门轴断裂后,我们使用5WHY对“节气门轴断裂”进行分析。通过分析可以得知,节气门轴的断裂是因为轴在安装的过程中受到应力集中导致断裂;而应力集中是因为安装时轴与节气门轴套不同轴。为什么它们会不同轴呢?是由于定位工装上的定位销的松动,使得节气门轴套在工装上没有放置到位造成的。而现有的工装对于这种零件放不到位的情况无法识别和报警。如下图:

第一个为什么:为什么节气门轴断裂?答:因为轴在安装的过程中出现应力集中导致轴断裂

第二个为什么:为什么出现应力集中?答:因为轴在安装的过程中,轴与节气门轴套不同轴

第三个为什么:为什么轴与轴套不同轴?答:因为节气门轴套没有放置到位

第四个为什么:为什么没有放置到位?答:因为工装定位销松动导致,而放置不到位无法被识别

第五个为什么:为什么无法被识别?答:因为现有工装没有监控功能去判断零件是否放置到位

基于以上的分析,我们确定导致该问题发生的根本原因是工装的定位销松动,而松动导致的节气门轴套放置不到位,现有工装无法识别和报警。通过调查,确定缺陷的节气门来自048-18批次。

3.4.2 问题流出根本原因分析

为什么这个问题会流出?我们还是使用5WHY来分析。经过分析,问题的流出是因为轴开裂在供应商处的SOP中并非检查项目而没有得到检查。为什么呢?因为零件检查基准书中未将轴的开裂定义为检查项目。这就是流出的根本原因。

第一个为什么:为什么节气门无法转动的问题会流出?

答:因为节气门无法转动在出厂前未得到检查

第二个为什么:为什么节气门无法转动在出厂前未得到检查?

答:因为检查作业指导书中并没有“节气门无法转动”的检查项目

第三个为什么:为什么检查作业指导书中并没有“节气门无法转动”的检查项目?

答:因为零件品质检查基准书中没有定义要求检查“节气门无法转动”

第四个为什么:为什么零件品质检查基准书中没有定义要求检查“节气门无法转动”?

答:因为PFMEA未识别“节气门无法转动”的失效模式。

3.5 对策实施

3.5.1 实施围堵措施

(1)工厂内所有待发运车辆和未装车发动机排查更换048-18批次的节气门;(2)供应商端将节气门安装工装上松动的定位销调整到正确的位置,并拧紧;(3)库存所有节气门使用X光100%检查是否有节气门轴开裂。

3.5.2 针对发生根本原因实施永久措施

(1)在工装上的定位销处增加传感器,实现过程控制,具备实时监控功能;(2)明确工装的点检频率,每周进行一次点检。

3.5.3 针对流出根本原因实施永久措施

零件品质检查基准书中增加对节气门轴的检测,每天抽检5件零件进行X光检测。

3.6 对策实施后的效果验证

永久对策的实施后持续跟踪3个月,问题未再发,对策效果有效。问题关闭。

3.7 标准化

(1)对供应商处的相关工装明确定义了点检维修的时间和频次;(2)更新零件品质检查基准书和PFMEA,并针对9个零件查找出5个类似的潜在问题。

4 总结

针对质量问题的解决,团队必须要有清晰的思路和明确的行动方向,通过FTA、4M1D、5WHY等专业质量工具的合理运用,才能提高效率,少走弯路,快捷有效地落实控制措施;同时,对于问题的标准化和横展,有助于类似的潜在问题杜绝发生,提升整车质量和商品性,增加产品竞争力。

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