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AQC锅炉进风口技术改造

2018-12-26田文富

中国水泥 2018年12期
关键词:风温冷机进风口

田文富

(黑龙江建筑职业技术学院,哈尔滨 150025)

1 存在问题

黑龙江省某水泥厂一线余热发电投产以来,一直存在窑头锅炉入口风温难以稳定的问题,进而严重影响一线发电机组的发电量,且机组无法长期稳定运行,时常发生因入口风温大幅降低而解炉的事故。究其原因是由于一线熟料生产线建线较早,所使用的冷却机为第三代三段式篦冷机,操作复杂,料层及冷却效果难以稳定控制,来料较多时风温会急剧上升甚至超限,大料过后需要缓冲的时间较长,风温也会随之降低且提升温度时间较长,极其不利于发电锅炉的运行;此外锅炉的取风位置开在篦冷机二段尾部,正是篦冷机中温区的末端,且该部位物料的行进速度最难控制,当篦冷机三段料少时该处物料会迅速进入三段,造成入炉风温一降再降直至解炉。经不断优化操作参数,管理人员蹲点指导操作,虽有所改善但未达到预期效果。后来考虑将锅炉取风口挪至一段高温区靠近窑门罩处(见图1),但此做法可能会影响窑系统的稳定运行,甚至会降低熟料产质量,最终将锅炉取风口改至篦冷机一段末端,经实际运行验证效果明显。

2 改造方案及效果

公司利用限产保价停窑的机会进行技术改造,在篦冷机一段高温区贴近窑门罩处开口,将热风向上引至窑头平台,再引至原锅炉进风管道入口阀门上方进行连接(见图2)。使用过程中通过调整原锅炉入口阀门开度,控制锅炉在新旧两个入口的进风量,实现稳定锅炉入口风温的目的。

改造后,投产使用效果良好,既提高了发电量也没有影响窑系统的稳定运行,唯一美中不足就是入煤磨风温有所下降,造成煤磨产量下降。煤磨运行时间由改造前每天可以停磨一次,变成改造后每三天可以停磨一次,致使工序电耗有所增加,但仍可谓是一次成功的改造。

改造后锅炉入口风温从之前的平均380℃提高到现在的平均420℃,升高40℃,日发电量提高30 000kWh,提升效果十分明显;相对入窑二次风温下降了近100℃,但并不影响熟料的产质量,系统各工艺参数、质量指标完成情况与改造前对比无明显差异,甚至有所提高。

3 经济效益

项目投资总额合计约34.38万元(见表1)。每年新增效益合计:175.88万元。

表1 改造项目投资明细

(1)按每年净运转6个月180d,每天新增发电量30 000kWh,每kWh电纯利润0.38元计算,每年新增效益2 052 000元;

(2)每年新增管道维修费用,按每年更换管道耐磨材料30%计算,每年需要维修费用48 000元;

(3)每年新增煤磨电耗费用,按每三天少停煤磨4h计,每小时耗电1 800kWh,电费0.57元/kWh,每年增加耗电费用246 240元;

(4)扣除新增费用后,每年新增效益1 757 760元;

每年经济效益为141.5(175.88-34.38)万元。

综上所述,通过发电AQC锅炉进风口技术改造,企业每年获得141.5万元经济效益。

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