絮凝沉淀法处理热轧滤液池废水的絮凝优化研究
2018-12-21贾飞虎贾艳乐
贾飞虎 贾艳乐
(1.邢台市环境监控中心;2.河北省环境监测中心)
邢台市某钢铁厂热轧废水经稀土磁盘分离处理后,对其中的热轧污泥进行磁力压榨时会产生一部分处理难度大、含有高浓度悬浮固体的废水。为此,本研究以该部分废水为原水,在混凝沉淀处理工艺的基础上,通过烧杯试验筛选出经济适用的絮凝剂,进而指导实际生产运行,使经絮凝沉淀处理的废水经过调节池后满足回用要求。研究取得了满意的试验指标,有效降低了生产成本,具有一定的经济效益和环境效益。
1 试验材料及仪器
(1)试验药品为:10%聚合氯化铝,3‰聚丙烯酰胺。
(2)废水水质分析。该研究处理废水水样为热轧废水处理过程中产生的滤液池废水,具有SS高难处理的特点,其具体水质指标见表1。
表1 废水水样水质
(3)试验仪器。浊度仪2100P,哈希DR5000型紫外分光光度计,J6-IA型六联搅拌器,pH值计。
2 试验方法
2.1 絮凝试验方法
取500 mL滤液池废水水样置于烧杯中,加入一定量絮凝剂,置于六联搅拌器上,在120 r/min转速条件下搅拌1 min;在40 r/min转速条件下,慢速搅拌2 min为一个搅拌周期,搅拌完成后静置30 min,取上清液测定SS浓度和浊度[1]。
2.2 絮凝剂投加方案
研究中主要采用的絮凝剂为PAM和PAC,且按投加步骤的不同将絮凝剂投加方案分为4种:①方案1:加2 mL PAC搅拌一个周期后,静置30 min;②方案2:加2 mL PAM搅拌一个周期后,静置30 min;③方案3:加1 mL PAM搅拌一个周期后,再加1 mL PAC搅拌一个周期后静置30 min,④方案4:加1 mL PAC搅拌一个周期后,再加1 mL PAM搅拌一个周期后静置30 min。通过对比试验以确定最佳的投加方案。
3 结果与讨论
3.1 絮凝剂投加方案对SS及浊度去除效果的影响
分别取500 mL废水置于烧杯中,按4种方案进行絮凝试验,比较4种投加方案的SS和浊度的去除效果。絮凝剂投加方案对SS、浊度去除效果的影响见图1。
图1 投加方案对废水处理效果的影响
3.2 PAM投加量对SS及浊度去除效果的影响
各取500 mL废水置于5个烧杯中,再分别加入0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 mL PAM絮凝剂,置于搅拌器上,搅拌处理一个周期后静置30 min,然后对上清液的SS、浊度进行测定,其结果见图2。
图2 PAM投加量对废水处理效果的影响
由图2可见,当PAM的投药量为1.2 mL/L时,絮凝效果最好;随着投药量增大(>1.2 mL/L),PAM的絮凝效果不理想,SS和浊度的去除效果反而降低,其原因在于PAM依靠吸附架桥作用形成絮体,但当絮凝剂投加量过大时,PAM分子缠附在SS表面,造成有效吸附能力的活性点位减少,从而影响PAM的吸附架桥作用,进而导致絮凝过程受阻,SS及浊度的去除效果降低[8];因此,PAM的最佳投加量为1.2 mL/L,此时上清液中残余的SS浓度为27 mg/L,残余的浊度为15.3 NTU。
3.3 PAC投加量对SS及浊度去除效果的影响
各取500 mL废水置于5个烧杯中,先各加入0.6 mLPAM絮凝剂,置于搅拌器上搅拌一个周期,再分别添加0.4、0.8、1.2、1.6、2.0 mL PAC絮凝剂,再搅拌处理一个周期后静置30 min,然后对上清液的SS、浊度进行测定,结果见图3。
由图3可见,当PAC的投加量为3.2 mL/L时,上清液中残余的SS浓度及浊度基本趋于平衡,随着PAC投加量的增加,水质变化不大;而且随着PAC投加量的增加,处理成本增加,沉降速度变慢,而且容易对环境造成二次污染;因此从实际运行出发,选用3.2 mL/L为PAC的最佳投加量。
图3 PAC投加量对废水处理效果的影响
4 结 论
(1)PAC和PAM的复配使用以及不同的投加顺序对SS浓度及浊度的影响比较大,其中最佳的投加方案即为先投加PAM搅拌一个周期后再投加PAC。
(2)通过PAM和PAC的最佳投加量确定试验可知,当先投加1.2 mL/L PAM搅拌处理一个周期后,再投加3.2 mL/L PAC搅拌一个周期,可以取得对SS及浊度良好的处理效果,此时废水上清液中的SS含量为15 mg/L,浊度为7.56 NTU。