APP下载

水煤浆提浓对气化装置运行经济性影响的分析

2018-12-07

中氮肥 2018年6期
关键词:水煤浆气化炉气化

李 智

(兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司,山东滕州 277527)

目前,如文献 [1]这类关于水煤浆提浓对气化装置中设备运行情况分析的相关研究较为普遍,如文献 [2]这类关于生产过程优化的文献较多,如文献 [3]、文献 [4]这类对于水煤浆提浓的可行性研究也较多,本文重点探讨水煤浆提浓对气化装置运行经济性的影响。

兖州煤业鄂尔多斯能化荣信化工有限公司(以下简称荣信化工)1800kt/a甲醇装置配套2500t/d级多喷嘴对置式水煤浆气化炉3台,单台气化炉设计投煤量为2088t/d,水煤浆浓度为58%,有效气 (CO+H2)产量为140000 m3/h。生产过程中实际所用原料煤种变更后,混煤的成浆性较差,水煤浆浓度提升将带来添加剂用量的增加;正常生产中荣信化工气化炉所用水煤浆浓度维持在54%~56%,水煤浆粘度维持在400~800Pa·s,气化炉运行稳定。

“九五”期间,兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 (以下简称研究中心)与华东理工大学共同开发了多喷嘴对置式水煤浆气化技术,研究中心用于完善多喷嘴对置式水煤浆气化技术的水煤浆添加剂复配、成浆性研究实验室研究成果已经应用于国内多套水煤浆气化装置。为进一步提升荣信化工气化装置运行的经济性,挖潜增效,研究中心开展了有针性的研究。

1 煤种数据及运行数据

1.1 气化煤种的煤质分析数据

荣信化工气化装置采用的是混煤,其中,转龙湾煤来自伊金霍洛旗布尔台格乡高家塔村境内,赛蒙特煤来自鄂尔多斯赛蒙特尔矿井位于纳林陶亥小煤矿整合改造区内,其混配质量比为转龙湾煤∶赛蒙特煤=8∶2,即混煤中转龙湾煤质量为赛蒙特煤质量的4倍,该混煤难以成浆,实验室研究表明其最高成浆浓度不超过60% (实验室采用不同的添加剂对该混煤的成浆性进行研究,水煤浆浓度最高可达59.5%,但一般经验表明,实验室制得的水煤浆浓度要比实际生产中低1.0%~1.5%;同时,也不能排除现阶段有部分添加剂厂家拥有更好的添加剂配方可使水煤浆浓度提升至60%)。所用煤种的元素分析数据见表1,工业分析数据及灰熔点数据见表2。

生产过程中,荣信化工气化装置所用混煤磨煤级配分析数据为:<40目的为99.89%、<80目的为96.61%、<200目的为72.02%、<325目的为52.98%,该数据与常见的水煤浆级配数据 (<200目的为45%~55%)有一定差异。

表1 气化煤种的元素分析数据 %

表2 气化煤种的工业分析数据及灰熔点数据

1.2 气化装置的运行数据

由于气化煤种变更及空分、甲醇等工段的影响,荣信化工气化装置的实际运行数据与设计数据有一定差异 (见表3)。考虑到煤种数据变化不大,气化装置投煤量波动范围在100%±10%、水煤浆浓度波动范围在58%±2% (文中核算是以56%~60%作为计算基准,但对于煤气化过程而言,同一种炉型,其原料水煤浆浓度变化范围在±3%对计算结果的影响基本可以忽略),碳转化率基本稳定,认为荣信化工气化装置水煤浆浓度在有限范围内的提升对气化流场的影响应该是较小的。燃烧、煤的高温燃烧、残炭转移、激冷等过程,并进行热量平衡计算。图1中,COAL1~COAL3代表煤以及煤热解之后的多种组分物流;O2代表用于燃烧的氧气;WATER代表一次水;GAS1~GAS4代表燃烧过程中的气相混合物;C1~C4代表水系统中的物料,如冲洗密封液、激冷水、渣锁斗冲洗水、黑水;Q1~Q2代表能量的传递过程;R1~R5分别代表热解反应过程、固定碳及挥发分燃烧过程、激冷过程、变换反应过程、甲烷化反应过程。

表3 气化装置设计数据与实际运行数据的对比

图1 气化装置反应模型简图

通常情况下,气化界区水洗塔顶部含水汽合成气数据难以准确计量,一般采用甲醇装置的生产数据作为有效气产量的判据。据甲醇车间生产运行时的相关记录表得出气化装置的平均有效气(CO+H2)产量为6842513m3/d,甲醇产量为3044t/d,即吨甲醇合成气消耗为2247.9m3。

2 气化炉模型

2.1 基础模型

据荣信化工气化装置的特点建立如图1所示的反应模型。模型主要模拟煤的热解、煤的低温

2.2 数据对比

通过AspenPlus软件的模拟计算,得出荣信化工气化炉 (单炉)的相关数据,其与实际生产数据的对比见表4。

表4 气化炉生产数据与模拟计算数据的对比

由表4可以看出,模型的准确性在允许误差范围内。于是据该模型对水煤浆浓度提升至57%、58%、59%、60%时气化炉运行的经济性进行分析。

3 经济性分析

水煤浆浓度提升对气化装置的影响以2个方案进行分析:一个方案是气化炉投煤量 (干基)不变,在这种条件下,水煤浆提浓实际上是进入气化炉的水煤浆总量降低,主要是水量降低,简称为 “降耗方案”;另一个方案是进入气化炉的水煤浆总量不变,在这种条件下,实际上是气化炉投煤量 (干基)增加而水量降低,简称为“增产方案”。

3.1 物料价格数据

3.1.1 基础数据

物料单价是经济性核算的基础,由于生产管控及经营保密等方面的需要,部分实际生产数据省略,以同类型化工厂设计数据予以替代,具体如下。

(1)转龙湾煤煤价370元/t、运费69元/t,赛蒙特煤煤价366元/t、运费74元/t,按照8∶4的质量配比折算,混煤价格为439.2元/t。

(2)公用工程物料中,蒸汽价格120.46元/t、一次水价格6099.13元/kt[荣信化工地处内蒙古达拉特旗,当地严重缺水,工业用水只能采集地表水 (黄河水为主),因此其价格要高于多数工厂]、循环水价格686.79元/kt、脱盐水价格12.58元/t、氧气价格0.33元/m3、动力电价格0.6元/(kW·h)。

3.1.2 经济性核算方式

兖矿集团旗下化工生产单位均拥有统一的内部市场化结算方式,对气化装置而言,有效气的制造成本计算公式为:制造成本=原材料 (含气化原料煤、蒸汽、一次水、循环水、脱盐水、氧气、添加剂、其他) +动力电+职工薪酬+制造费用 (含可控费用、低值易耗品、其他)-副产品 (含蒸汽、硫磺、二氧化碳、其他)产值。对比水煤浆提浓前后的经济效益时,提浓前后不发生较大变化的项目不纳入考量范围,即水煤浆提浓后动力电、职工薪酬、制造费用、副产品产值均不在考量范围内,主要对原材料成本进行考量。

3.1.3 添加剂成本计算

添加剂的吨浆价格采用研究中心研发的其中一种配方的对应价格 (见图2),并经过实验室验证及经济性核算,用于参考计算。

图2 吨浆添加剂价格曲线图

3.2 水煤浆浓度提升的经济性计算

3.2.1 降耗方案

据荣信化工现有装置运行中存在的问题,包括下游甲醇系统负荷接近满负荷、空分装置制氧量受限、高压水煤浆泵运行受制约等,目前不具备增产条件,提高水煤浆浓度的主要目的是优化装置运行。

在维持气化炉投煤量 (干基)不变的前提下,将水煤浆浓度逐步由56.20%提升至60.00%,同时对氧气加入量等进行相应的调整(其中,氧气加入量的调整需考虑炉温、有效气成分、总发气量等因素),以尽可能地产出更多的有效气,提高气化炉运行的经济性。此种条件下AspenPlus软件模拟计算结果如表5所示。

表5 降耗方案 (不同水煤浆浓度)下的模拟计算结果

以2018年3月下旬同地区同行业甲醇价格2500元/t(含税)、甲醇制造成本1604元/t(含税)、利润862元/t为基准,据增产的甲醇量核算水煤浆浓度提升后的年增效益,结果如图3所示。

图3 降耗方案水煤浆提浓与年增效益的关系图

3.2.2 增产方案

增产方案主要是考虑荣信化工二期项目建成投产后对合成气的需求量会增加,在这种未来需求下气化炉的实际运行负荷需要提升。

在维持气化炉进料水煤浆总量不变的前提下,将水煤浆浓度逐步由56.2%提升至60.0%,同时对氧气加入量等进行相应的调整,以尽可能地提升气化炉的运行负荷,提高气化炉运行的经济性。此种条件下AspenPlus软件模拟计算结果如表6所示。

表6 增产方案 (不同水煤浆浓度)下的模拟计算结果

同样,以2018年3月下旬同地区同行业甲醇价格2500元/t(含税)、甲醇制造成本1604元/t(含税)、利润862元/t为基准,据增产的甲醇量核算水煤浆浓度提升后的年增效益,结果如图4所示。

图4 增产方案水煤浆提浓与年增效益的关系图

3.3 添加剂成本在增效额中的占比

伴随着水煤浆浓度的提升,添加剂成本快速上升,添加剂成本在增效额中的占比越来越高(见图5);当水煤浆浓度达到60.0%时,添加剂的成本将占到增效额的78%~90%。

图5 添加剂成本在增效额中的占比

3.4 小 结

由以上2种水煤浆提浓方案对气化炉运行经济性的分析结果来看,荣信化工气化装置水煤浆浓度的提升,可以在不同的运行方式下获得不错的经济效益,具体见图6。第一阶段,研究中心将与荣信化工合作,将水煤浆浓度提升至58.0%,预计增产方案与降耗方案获得的年增效益分别为1668.7万元和624.5万元。

图6 2种方案下水煤浆提浓的经济效益对比

4 结 语

(1)水煤浆浓度的提升可以使气化装置获得不错的经济效益,但实际生产中,由于气化炉的炉型已经确定以及受原料煤源的限制,因此水煤浆浓度提升只能在有限的范围内进行。

(2)添加剂成本对气化装置运行经济性的影响较大,伴随着水煤浆浓度的提升,添加剂成本在增效额中占比逐渐增大;当水煤浆浓度超过60.0%时,荣信化工提升水煤浆浓度已不仅仅是需要解决技术方面的问题,更需要对气化装置运行的经济性重新进行考量。

(3)荣信化工水煤浆浓度提升的2种方案中,增产方案 (提高干基投煤量)所带来的经济效益远高于降耗方案 (维持干基投煤量,仅降低水量)产生的经济效益。

猜你喜欢

水煤浆气化炉气化
中安联合SE-东方炉运行周期创300天(A级)纪录
关于搅拌剪切对水煤浆性能影响的探讨
新型旋风除尘器在秸秆热解气化设备上的应用
试析水煤浆气化装置操作优化技术及其应用
惠生工程与兰石重装达成气化炉采购协议
小型垃圾热解气化焚烧厂碳排放计算
小型LNG气化站预冷方法对比分析
基于数值模拟的水煤浆锅炉SCR脱硝系统流场优化
蚂蚁
壳牌hybrid气化炉压差波动原因分析及其控制措施