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浅谈一次盐水除硝系统优化改造

2018-12-01天辰化工有限公司石河子市832000席学君

石河子科技 2018年2期
关键词:列管冷量硫酸根

(天辰化工有限公司,石河子市,832000) 席学君

新疆天辰化工有限公司于2006年12月30日获批的120万t/a联合化工项目是新疆维吾尔自治区和兵团的重点项目,该项目一期40万t/a PVC、30万t/a烧碱及其配套装置已于2007年11月顺利投产,在40万t/aPVC项目建设中,一次盐水从天津威德泰科石化科技发展有限公司(以下简称“天津威德”)引进纳滤膜法脱除硫酸根技术,该工艺采用脱氯淡盐水作为原料液,脱氯淡盐水通过膜分离后成为两部分:一部分为硫酸根含量较低的渗透液,进入化盐系统;另一部分为硫酸根含量较高的浓缩液,进入冷冻脱硝单元,离心出的结晶体包装外售,整个工艺做到了盐水循环利用,废液排放为零的目的,从源头上杜绝了对环境的污染。

天辰化工一次盐水除硝经过多年的平稳运行,随着回收盐水处理量的增加,膜等关键设备开始老化,冷冻系统换热效率逐渐降低,除硝能力逐渐下降,能耗增加,生产管线易结,设备损耗增大,现有设备处理量有限,浓缩液回收利用不完全,容易造成生产损失,外排盐水会造成环境污染,因以上情况,为了提高系统脱硝能力,计划对冷冻系统进行技术改造。

1 改造前除硝工艺流程

回收盐水经膜装置分离后为渗透液和浓缩液两部分,渗透液经板式换热器换热后打回配水罐返回生产系统;经过滤元件逐级过滤后的浓缩液进入浓硝罐,浓缩液贮槽内盐水经浓硝泵打出,经过换热器(由低硝液储罐部分低温低硝盐水降温)后进入盐水兑卤槽,然后经结晶给料泵打出,经过经4#、5#列管换热器(冷量由-20℃盐水提供)循环运行,将温度降至10~20℃范围之内,部分送入沉降器,低硝液通过溢流进入低硝罐,然后通过低硝盐水泵输出,经列管换热器循环冷却(冷量由-20℃水提供),大量低硝液进入沉降器循环运行,当温度降至-5~10℃左右时部分低硝液通过板式换热器进入配水系统,此时沉降器中结晶析出带结晶水的硫酸钠,然后带有大量结晶体的浆料经过离心机离心处理,离心母液进入溢流槽内,带结晶水的硫酸钠送往元明粉厂区进行后序处理,工艺流程图见图1。

图1 一次盐水除硝冷冻系统工艺流程图

2 膜法除硝冷冻系统的主要特征

在膜法-冷冻系统除硝过程中,冷冻系统是关键控制过程之一,冷冻的效果直接影响芒硝的脱出效果。淡盐水中主要成分为氯化钠和硫酸钠,在长期低温运行过程中,氯化钠会逐渐析出结晶,造成设备管线堵塞,影响处理能力和换热效率,因此,控制盐水温度在合适的区间对冷冻系统的平稳运行至关重要,沉降器温度一般控制在-8℃左右。

冷冻过程消耗大量冷量,合理利用冷量可以降低能耗、节约成本。在低硝液送往化盐岗位前与浓硝液换热,离心母液水回低硝罐,减少冷量损失。

3 运行中存在的问题

3.1 工艺配管存在的问题

原有生产系统中兑卤槽浓硝液经过结晶给料泵加压进入4#、5#列管换热,一部分进入沉降器,另一部分回到兑卤槽循环,出列管进沉降器的温度一般控制在9~10℃,兑卤槽温度控制在15℃,由于出列管到兑卤槽的管道弯头较多(12个),管道中扬程损失太大,致使浓硝压力和流量减小,当温度较低时,容易导致浓硝结晶堵塞列管和管道,需要人工倒换备用列管或者冲洗管线,造成操作复杂化,指标难以控制。

3.2 设备存在的问题

4#、5#列管浓缩液换热面积小,换热效果不明显,浓硝盐水在回收到8m3/h以上,兑卤槽温度高进入沉降器的温度就迅速上升,沉降器温度要维持在-8℃,必须控制兑卤槽的温度,兑卤槽的温度为15℃,但实际运行中温度大于25℃,由于前系统中膜装置的要求温度在45℃,即浓硝温度在45℃,-20℃的冷冻盐水和温度较高浓硝液直接接触,由于温差过大,列管易结晶,结晶后用温度高(50~60℃)的热水冲洗,对列管造成损伤,也加大了现场员工的工作量,还损失很大一部分冷量。

4 改造方案

4.1 工艺管线改造

为了增大管道的流量和压力,控制4#、5#列管的出口温度在9~10℃,兑卤槽温度在-8℃左右,根据现场配管情况,优化现场管线,减少出列管到兑卤槽的弯头,由原来的12个减少到现在的6个,减少弯头带来的压力损失。

4.2 设备运行改造

借鉴国内同行业成功经验,选择适合本厂生产的冷冻工艺流程,我们首先在浓硝泵出口增加两台板式换热器(一开一备),冷却介质采用循环水,将浓硝液从45℃降到35℃的浓硝液后进入兑卤槽,为了降低浓缩液的温度,我们选择以板式换热器(由低硝液换热)和4#、5#列管换热器结合的方式,将原有的2台板式换热器架设到兑卤槽循环管线,对兑卤槽的浓硝进行循环降温,发挥了浓硝循环和低硝循环同时运行的优势,这样进入兑卤槽的温度就控制在10℃左右,使兑卤槽的整体温度能够控制在范围内,从而提高回收效率。

通过计算可知天辰化工在年产45万吨PVC时,需要处理浓硝盐水总量为20m3/h,采用的冷却介质为循环水,根据我厂夏天循环水进口温度大约28℃,出口温度设定为33℃,将浓硝盐水由最高的45℃降低到30℃,计算新增板换换热面积。

通过能量横算解得所需的面积为17.4m2,按1.3安全系数放大后,归正的传热面积为23m2,新增换热器A/B采用并联形式,浓缩液循环换热器前后必须加装压力表,方便操作人员及时了解换热器的使用情况,当压差超过0.15MPa时,切换到备用设备上,停下的设备进行维修,这样可以实现连续进料。

5 项目实施效果及效益分析

5.1 实施效果

实施前,由于冷冻效果不佳,过滤盐水硫酸根含量基本保持在4.0g/L以上,最低值仅为3.5g/L,在原盐质量情况不是很好的情况下,系统内硫酸根富集到一定浓度时会对离子膜造成严重影响。改造前过滤盐水硫酸根趋势如图2。

自除硝装置项目实施后,过滤盐水硫酸根最低值为2.0g/L,再经过1年的运行,膜透过液硫酸根的质量浓度基本维持在2.0~3.5g/L,系统内硫酸根含量下降约1.0g/L。除硝效果有了明显提高,有效地保证了盐水质量和离子膜使用寿命,改造后过滤盐水硫酸根趋势如图3。

图2 改造前过滤盐水硫酸根趋势

图3 改造后过滤盐水硫酸根趋势

5.2 经济效益

除硝冷冻系统冷量由氟利昂制冷工艺提供,通过-17℃盐水给冷冻系统供冷,项目实施前螺杆机3大1小4台全部运行(大螺杆机功率为220kW,小螺杆机125kW),总耗能为785kW。通过技术优化改造,有效降低了冷量损失,换热器效率大幅提高,运行3台(2大1小)螺杆机就能满足冷量供应,按每年运行355d计算,可节约:220×24×355×0.41=76.85(万元/a)。

6 结语

电解法制取烧碱所用的原盐中含有一定量的硫酸根,随着原盐的溶解会带入生产系统,离子膜本身的特性无法将硫酸根带出,会在生产系统中富积,达到一定浓度的硫酸根会直接影响到电解槽的寿命、电耗及电流效率,本次除硝装置改造后,系统硫酸根含量下降明显,且稳定,节能效果显著,该技术可幅度降低膜法除硝冷冻系统的能耗,对实现企业节能减耗,清洁生产有积极的意义,可在氯碱行业内推广应用,另外本技术的成果,是节能降耗新思路的体现,对其他化工领域节能降耗提供了很好的参考作用,具有积极的借鉴意义与很大的推广价值,社会和环境效益显著。

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