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栾川三道庄钼尾矿中低品位铜综合回收工艺研究及产业化

2018-11-02吴玉洁张燕红赵文雅

中国钼业 2018年5期
关键词:活化剂铜精矿收剂

吴玉洁,张燕红,赵文雅,王 花

(洛阳栾川钼业集团股份有限公司选矿二公司,河南 栾川 471543)

0 引 言

三道庄钼矿原矿含铜0.012%,铜主要为黄铜矿,部分为辉铜矿。由于原矿中铜品位较低,嵌布粒度较细,分布不均匀,导致铜精矿品位偏低,技术复杂,回收难度较大。且铜易在选钼过程中富集,进入钼粗精矿,在钼粗精矿再磨精选过程中,铜矿物被抑制进入精选段尾矿抛掉。随着资源日趋衰竭,从尾矿中综合回收有价资源越来越受到重视。目前众多学者针对钼尾矿的综合利用进行了大量的研究,并取得了一定的成果[1-6]。

早在2008年8月初,选矿二公司就开始对4 500 t/d系统精扫尾矿回收铜进行了初步探索试验。当时,车间钼精选作业抑铜浮钼采用的抑制剂为巯基乙酸钠,初步探索试验结果表明:在未加任何铜活化剂、仅添加丁基黄药捕收剂的情况下,铜的回收率就能达到80%左右。2008~2015年,选矿二公司多次进行实验室试验和三次工业试验,克服技术难关,从极低品位的钼矿中实现了铜的综合回收。本文采用硫酸铜为活化剂,丁基黄药为捕收剂,进行了钼精选尾矿中铜的综合回收浮选试验,以期为钼浮选尾矿中铜的回收利用起到一定的借鉴意义。

1 后期实验室补充试验

1.1 活化种类及用量试验

当浮选中需抑制黄铜矿、辉铜矿等铜矿物时,通常使用硫化物作为铜抑制剂[1-5]。国外一般采用硫氢化钠及氰化钠作为铜抑制剂,硫氢化钠用于铜钼分离及钼精选的前段,而氰化钠用于钼精选的后期。本文中铜在抑铜浮钼流程中被氰化钠抑制。氰化钠通过使CN―吸附在矿物表面,增强矿物的亲水性,阻止矿物表面与捕收剂作用起到抑制作用,因此,需要将其重新活化,提高铜的可浮性。

活化剂种类试验流程采用一次粗选,捕收剂丁基黄药用量为25 g/t,活化剂种类为变量,试验结果见表1。

表1 活化剂种类试验结果

从表1可看出,不添加活化剂时,铜粗精矿的品位为0.528%,回收率为29.4%;添加活化剂后铜粗精矿的品位为1.515%,相对于入选钼精扫尾矿中铜回收率为92.64%。相比之下,当钼生产中使用氰化钠抑铜浮钼时,活化剂硫酸铜用量为 250 g/t,精扫尾矿在添加活化剂之后使铜的回收效果显著提高。

1.2 捕收剂用量试验

捕收剂采用丁基黄药,试验流程采用一次粗选,活化剂硫酸铜用量为 250 g/t,试验结果见表2。

表2 捕收剂用量试验结果

由表2可知,随着捕收剂的用量增加,粗精矿回收率逐渐增大,品位降低,捕收剂用量大于30 g/t时,回收率增幅降低,故捕收剂用量定为30 g/t。

1.3 开路试验

在进行精选次数及扫选次数实验,确定了铜回收为一次粗选、四次精选、二次扫选的后工艺流程,并确定了活化剂药剂种类实验及用量实验后,进行最优条件下的开路试验,试验流程见图1,试验结果见表3。

2 闭路试验

闭路试验硫酸铜用量为250 g/t,丁基黄药用量为30 g/t。最终可获得品位为23.14%、回收率为86.52%的铜精矿,但本次实验中矿循环量过大,因此工业试验中应注意中矿循环的问题。闭路试验流程如图2所示,数质量流程图见图3。

图1 开路试验流程

产品名称产 率/%铜品位/%铜回收率/%铜精矿0.9424.7850.46精中四0.746.6810.71精中三2.751.398.28精中二4.860.616.42精中一14.190.4313.22扫中一12.030.266.78扫中二7.020.0751.14铜尾矿57.470.0242.99合 计100.000.462100.00

图2 硫化铜浮选工艺闭路试验流程图

3 产业化生产实践

3.1 产业化过程

该技术研究分别在2011年和2014年进行了第一次工业实验与第二次工业试验。因为该项目从钼精选尾矿中回收铜矿物,省去了矿山开采、碎矿、磨矿、调浆成本,远低于全国其他铜类矿山。2015年选矿二公司铜精矿产量及生产成本见表4。

图3 硫化铜浮选工艺闭路数质量流程

生产月份8月9月10月11月12月本年累计铜精矿产量(18%)/t149.1276.43109.77133.86115.33469.18铜精矿成本 /(元·t-1)1 373.882 203.731 822.161 462.071 626.771 639.11

3.2 预期经济效益估算

钼精选尾矿产率约为1%左右,选矿二公司原矿日处理量为1.6万t ,根据浓度为8%~15%计算,流量约为80~160 m3/h ,钼粗选作业铜回收率为59%,钼精扫尾矿中铜作业回收率为81%,铜综合回收率为45%~50%,铜精矿品位大于15%~21%,达到冶炼要求。铜金属产量为20 t/月左右。

3.3 经济效益与社会效益

选矿二公司自2015年3月开始进行铜回收产业化,并于当年7月投产。2016年,选矿二公司生产铜精矿1 200 t,铜精矿品位15%~21%,铜综合回收率45%~50%,铜精矿成本约1 600元/t。洛钼集团2016年全年实现铜精矿产量3 896 t,折金属量778.4 t,销售收入2 057万元,净利润1 600万元。2017年实现铜精矿利润约3 000万元,经济效益及社会效益显著。

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