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冷轧酸连轧线酸洗稳定性研究

2018-10-19王俊伟河钢股份有限公司唐山分公司冷轧薄板厂

数码世界 2018年9期
关键词:酸液降速酸洗

王俊伟 河钢股份有限公司唐山分公司冷轧薄板厂

1 引言

通过对缺陷产生生产情况调查和酸洗机理的研究,确定了影响酸洗表面质量的主要原因:带钢过酸洗造成表面质量不良,严重时在后工序产生黑斑缺陷。针对过酸洗产生机理,既酸液温度过高、酸液浓度过高、酸洗速度过低(停车),分析缺陷产生时对应的生产过程,确认酸洗段运行不稳定是造成缺陷频发的主要原因。通过此课题,每月可降低黑斑缺陷200吨,每年可减少损失50万元。

2 唐钢酸洗线介绍

河钢唐钢冷轧薄板厂一酸轧酸洗生产线,引进了意大利达涅利公司的技术,为三段式连续紊流酸洗生产线,每个酸洗槽长34米,前面设有用于倒车时冲洗带钢的备用漂洗单元,酸槽之间由一套挤干辊隔开。采用盐酸酸洗,新酸液浓度为18%,令设有3个60m 卧式储酸罐分别为3个酸槽供酸,罐与罐间采用级联连接,盐酸通过酸槽与酸罐之间的石墨热交换器加热后注入酸罐。由3#酸罐加入新酸,1#罐排废酸至酸再生,再返回3#酸罐,实现循环。酸洗段后为五段级联式漂洗,第1段漂洗前有预漂洗室,以减少带钢进入漂洗区时酸含量并保持带钢湿润。第4段漂洗室的漂洗压力高于其他各段压力,以便在最后一段漂洗时将带钢彻底漂洗干净。各漂洗室间由一套挤干辊隔开,第5段漂洗室出口有2套挤干辊,以减少进入后面烘干段的水分。漂洗段后为干燥系统,以烘干带钢。干燥过程分2个阶段:第1段使用高压空气气刀吹扫,以清除带钢边部水分。生产线上、下面各安装2片气刀。第2段为热空气干燥气刀充入热空气,工作温度约为130℃,以吸收带钢残留水分。

3 过酸洗缺陷产生机理

出现过酸洗的原因有多方面的:a)酸洗时间长,铁的氧化物和酸反应进行完毕进而腐蚀基体;b)酸液浓度高,铁的氧化物和酸反应速度升高,在反应充分完毕后,带钢还未离开酸槽进而腐蚀基体;c)酸液温度高,反应速度快;d)酸液喷射量大,酸液量充足;e)紊流度大等。

4 酸洗稳定性研究过程

查阅附件,此条酸洗线设计最低酸洗速度为40m/min,我们在未告知作业区的情况下,以40m/min为下限对酸洗速度稳定性进行了四次调查:

班组 实际生产卷数 低于60m/min次数 降速比率丙102 116 113.73%乙75 78 104%丙95 100 105.26%丁80 84 105%

通过调查发现酸洗速度波动极为频繁。

我们对酸洗运行不稳定的可能原因进行了分析:

(1) 操作方面, 主要存在入口上卷存在失误,上卷过程较慢;穿带过程中带头卡在设备内,无法正常穿带等原因。

(2)原料方面,主要存在原料板型不好,例如原料镰刀弯等,造成带钢跑偏;原料宽度偏窄,切边剪区域跑边等原因。

(3) 设备方面,主要存在纠偏故障造成酸洗段瞬间停车或降速;焊机故障导致焊缝质量无法满足要求,重焊;切边剪锛刀等原因。

(4) 规程方面,主要有非标宽度酸轧切边造成酸洗段降速;焊接参数不合理造成焊缝质量无法满足要求等原因。

对这些原因逐一进行确认,发现活套量无法满足酸洗段持续高速运行,是造成酸洗运行不稳定的主要原因。

唐钢冷轧薄板厂经过几次活套超平矫正,入口活套套量较之前取得了一定进步,但60%左右的最大套量仍无法保证酸洗段持续高速稳定运行。

冷轧薄板厂酸轧线承担着为后工序供料的任务,产量压力非常大。操作工操作过程中选择尽快排空入口活套以保证更高的机时产量,由于设备老化等问题,入口活套实际使用套量并不能满足酸洗段持续高速运行,当套量较小时,酸洗工艺段将不得不低速生产或短时间停车,造成带钢出现过酸洗或停车斑缺陷。这些缺陷经过精整退火后会出现黑斑缺陷,对冷轧薄板厂稳定生产造成较大影响,严重影响了合同交期。

因此,在活套量无法完全满足酸洗持续高速运行的情况下,提前降低酸洗段速度,减少活套使用速率,保证入口、中间活套未达到极限套量前,酸洗段提前降速即可满足酸洗段稳定运行。

为保证产量不受影响,通过分析入口速度与活套量的关系,确定降速时间。

稳定运行曲线

通过加入此程序,目前唐钢冷轧薄板厂酸轧线酸洗速度符合率已经达到了95%以上。对应的过酸洗黑斑缺陷明显降低。

5 质量管理

此课题对自动化控制程序进行了修改,纳入自动控制系统。同时通过对固有的宽规格添加酸洗抑制剂、酸洗工艺段停车倒车措施进行标准化检查,以确保酸洗稳定运行措施的实施效果。

6 结语

通过稳定运行研究,解决了唐钢冷轧酸洗运行不稳的情况,降低了废次降的产生。此研究对于设备运行情况较差的酸轧、酸洗线有着很好的借鉴作用。

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