红外热像技术在避雷器故障检测中的应用
2018-10-10贾达菲李艳鹏梁基重
贾达菲,李艳鹏,梁基重
(国网山西省电力公司电力科学研究院,山西 太原 030001)
0 引言
任何温度高于绝对零度的物体,都会不停地向外辐射红外热能,物体温度越高,辐射的能量越大[1-2]。红外成像技术就是通过检测这种红外辐射能量,从而判断设备表面的温度及温度场的分布。电力设备的故障缺陷往往都伴随着热量的产生,利用红外热像仪测定电力设备表面的温度场,就可以判断电力设备是否存在热故障。此外,红外成像技术具有远距离、非接触、不受电磁干扰等特点[3]。
避雷器作为高压设备过电压防护的重要设备,其安全运行关系到变电站的正常电力供应。红外热像检测是一种有效发现避雷器早期缺陷的检测手段,能避免缺陷发展甚至出现本体爆炸事故。
本文结合实际工作中红外诊断发现3个不同电压等级的避雷器早期发热缺陷案例,给出了避雷器缺陷发热的图谱特征和判断方法。
1 红外热像诊断现场实测
1.1 500 kV避雷器发热缺陷
在某500 kV变电站带电检测过程中,检测发现某500 kV出线避雷器C相上节有两处局部过热点,如图1所示,与相邻部位温差为1.5 K,现场反复测试过程中,最大局部温差达到3.3 K。现场检测人员对异常避雷器及正常相的泄漏电流进行了比对,C相为2.1 mA,A、B相为2 mA,三相对比无明显差别。
图1 某500 kV出线避雷器C相红外热成像图
根据《带电设备红外诊断应用规范》DL/T664—2016,正常避雷器整体为轻微发热,三相温差在0.5~1 K之间,整体或局部过热为异常。检测人员通过红外热像图分析,正常避雷器运行中发热量很小,而且整体均匀发热。该异常避雷器上部存在局部异常发热区域,因为外绝缘污秽形成的一般是径向均匀发热,不是径向局部发热,因而判断为内部阀片受潮引起的局部发热。内部局部受潮会引起沿瓷套内壁或阀片侧面的沿面放电,初期引起局部轻度发热,随着受潮程度的加深其阻性电流也会逐渐增大。
在1周后对该避雷器进行阻性电流测试,发现其全电流和阻性电流都有所增加,全电流已增加到3.67 mA,阻性电流由0.3 mA增加到0.53 mA,变化均超出了标准规定值。根据Q/GDW1168—2013《输变电状态检修试验规程》中的阻性电流初值差不大于50%,且全电流不大于20%的规定,该避雷器运行状况异常。
根据DL/T664—2016“电压致热型设备的缺陷一般定义为严重及以上缺陷”、“电压致热型设备应加强监测并安排其他测试手段”、“电压致热型设备缺陷明显时应立即消缺或退出运行”,避雷器相上节发热明显,呈典型避雷器受潮发热缺陷,温差超过1 K,且故障发展迅速,属危急缺陷。1个月后对该线路停电后,检测发现上节的绝缘电阻值已降低至零,再继续运行随时都有爆炸的可能。返厂解体后,发现避雷器顶部进水受潮,原因为避雷器顶部未开排水槽,随后厂家对同型号的设备进行了改造。
由此可知,红外检测可以有效发现避雷器早期局部受潮缺陷,比泄漏全电流检测发现受潮缺陷更及时、更直观。
1.2 110 kV避雷器发热缺陷
在某220 kV变电站红外成像测温过程中,发现某110 kV避雷器A、B、C三相均存在局部发热情况,A相上部和下部温差为0.6 K;B相上部和下部温差为6.5 K;C相上部和下部温差为1.5 K,如图2所示。结合DL/T 664—2016判断缺陷为电压致热性缺陷,性质为严重缺陷。
图2 某110 kV避雷器红外整体图
停电后试验人员对该避雷器进行了诊断性试验。试验结果见表1。
表1 现场试验数据
依据Q/GDW 1168—2013规定,U1mA初值差不超过±5%,0.75 U1mA泄漏电流初值差≤30%或≤50 μA,判定设备异常,不能继续运行,检修人员对该避雷器进行了更换并在试验室对其进行了拆解。拆解过程中并没有发现阀片受潮的痕迹,排除阀片受潮的因素;然后对阀片进行绝缘电阻测量,测量结果如图3所示(自左至右对氧化锌阀片进行编号:1-33号)。
图3 某110 kV避雷器阀片绝缘电阻分布
通过阀片的绝缘电阻值我们可以看到避雷器内部氧化锌阀片从上到下绝缘电阻差异较大,可以判断阀片中上部阀片老化导致绝缘性能下降。
1.3 35 kV避雷器发热缺陷
在某220 kV变电站红外热像测温过程中,发现220 kV主变35 kV侧A相避雷器有明显发热现象,避雷器红外图谱和可见光照片如图4、图5所示。
通过红外图谱可以看出,A相避雷器整体过热,热点温度为40.1℃,B、C相温度正常,分别为3.1℃、3.0℃,A、B相温差为37℃,属于严重缺陷。
图4 A相避雷器相红外图谱和可见光照片
图5 三相避雷器相红外图谱和可见光照片
结合避雷器在线监测装置测量数据,与投运时对比,结果如表2所示。从表2可以看出,A相避雷器全电流、阻性电流投运时数据相比明显增大,阻性电流增加9倍。
表2 避雷器带电检测数据
停电后,对避雷器进行绝缘电阻和直流泄露电流测试,结果如表3所示。从表3可以看出,A相避雷器绝缘电阻和U1mA严重降低,75%U1mA下的泄漏电流远远大于50 μA。
表3 避雷器停电试验数据
将该避雷器解体检查,发现内部受潮严重,有清晰的水痕,受潮原因是顶部螺栓松动,潮气沿螺栓缝隙大量进入避雷器本体,造成内部阀片严重受潮引起本体发热异常。
2 结论
a)红外检测技术的应用,极大丰富了电力设备状态信息,对发热隐患及时采取重点监控、降低负荷、停电处理等措施,有效地减少了设备故障的发生,降低了检修强度和成本,提高了检修效率,使检修工作更加科学化。
b)避雷器作为高压设备过电压防护的重要设备,其安全运行关系到变电站的正常电力供应。一旦出现局部过热或者温度分布不均匀等情况,温差达0.5~1 K以上,即为电压致热型严重缺陷,预示着避雷器内部受潮或者阀片存在老化。