煤巷快速掘进锚网索联合支护技术应用
2018-09-06梁向军
梁向军
(西山煤电集团马兰矿掘进四队,山西 太原 030200)
1 工程地质
某矿批准开采12煤,呈黑色、条痕褐黑色,暗淡或沥青光泽,沿层面丝炭富集部位呈丝绢光泽,参差及阶梯状断口,煤层的粘结性和结焦性均较差,煤的容重1.3 t/m3,煤硬度f=3~4,是良好的动力用煤、气化用煤[1]。工作面所采煤为不黏煤,水分平均为7.75%;灰分平均为9.83%;硫分平均为0.30%;挥发分为30.20%~36.54%,平均33.03%;为低灰、特低硫、中高发热量煤种[2]。
矿井南翼七采区工作面回风巷为综采工作面。直接顶厚度为0.52 m~2.05 m,主要为灰色,水平层理发育的,并且局部底部夹砂质的泥岩及泥岩的粉砂岩。老顶平均厚度为7.16 m,主要为灰白色,以石英及长石为主要成分的粗粒砂岩[3]。直接底平均厚度为3.64 m,主要为灰色,具斜层理,含碳屑及植物化石碎片的粉砂岩。伪顶为灰黑色,块状,滑面发育的泥岩。如表1所示,为工作面回风巷顶、底板特征表。
表1 工作面回风巷顶、底板特征表
2 煤巷快速掘进影响因素
由于该矿南翼七采区工作面回风巷使用综掘机掘进,速度明显提高,但根据现场工作人员反映,该矿原支护方式满足不了目前的掘进速度。必须要设计更适合的支护方案,分析可知,煤巷快速掘进影响因素有以下四点。
1) 南翼七采区工作面回风巷快速掘进破坏了周围围岩应力重新分布,加剧巷道围岩破坏。
2) 该矿原有支护方式布置不合理,锚杆间排距太大,托盘参数和锚杆、锚索不匹配。锚索预紧力大于锚杆的预紧力,但锚索进行张拉时,没有对锚杆进行二次紧固,从而影响了支护效果。
3) 地质条件因素影响。南翼七采区工作面回风巷掘进时煤层夹矸,顶底板岩性软弱,导致掘进过程中巷道底臌比较大。
4) 现在施工工序不完善,没有严格按照作业工程作业。导致掘进效率低。
3 锚网索支护技术设计
南翼七采区工作面回风巷为矩形断面,宽4 700 mm,高3 600 mm。工作面回风巷支护断面图,如第177页图1所示。其具体支护参数为。
1) 顶板锚杆
工作面回风巷锚杆间距850 mm,排距1 000 mm,巷道顶板每排打6根锚杆。
锚杆型号采用左旋螺纹钢高强锚杆,规格为Ф20 mm×2 400 mm,配150 mm×150 mm×10 mm高强拱形托盘和高强螺母,为配套产品。锚固参数:加长树脂锚固,钻孔直径≤28 mm,树脂锚固剂规格为K2335和Z2360各一卷;锚杆角度:两顶角处锚杆分别向外倾斜10°~15°,其他锚杆均垂直顶板布置[4]。辅助支护:顶板配以钢筋梯子梁和金属网作为辅助支护,梯子梁采用Ф14 mm的钢筋自行制作,长度为4 700 mm,两端封闭;金属网采用10#铅丝编制的经纬网或者菱形网,顶板金属网规格为4 700 mm×1 200 mm,网孔规格为50 mm×50 mm,相邻网搭接约200 mm,采用14#铁丝钮扣联结,孔孔相连,每扣铁丝至少拧3圈以上;锚杆锚固力:锚杆设计锚固力大于100 kN。
2) 两帮锚杆
两帮各4根锚杆,锚杆间距为1 000 mm,排距1 000 mm。使用规格为Ф20 mm×2 000 mm,配150 mm×150 mm×10 mm高强拱形托盘和高强螺母,左旋螺纹钢高强锚杆。含调心球垫和减摩垫圈,为配套产品;锚杆角度:顶角和底角处锚杆分别向顶、底倾斜10°~15°,其他锚杆均垂直两帮布置。锚固参数:钻孔直径≤28 mm,加长锚固,每孔两支树脂药卷,锚固剂规格为K2335和Z2360各一卷;辅助支护:两帮配以金属网作为辅助支护,金属网采用10#铅丝编制的经纬网或者菱形网,两帮金属网规格为3 600 mm×1 200 mm,网孔规格为50 mm×50 mm,相邻网搭接约200 mm,采用14#铁丝钮扣联结,孔孔相连,每扣铁丝至少拧3圈以上[5]。锚杆锚固力:锚杆设计锚固力大于100 kN;锚杆预紧力:锚杆预紧力矩不小于300 N·m,且不能大于500 N·m。
3) 顶板锚索
锚索规格:采用Ф17.8 mm,长5 300 mm的1×7股高强度低松弛钢绞线制锚索,其中锚索有效长度5 000 mm左右;锚索布置:锚索间距1 700 mm,一排2根,排距3 000 mm,紧跟掘进迎头施工。锚固参数:锚索采用3卷树脂锚固剂锚固,1支K2335,2支Z2360,理论锚固长度约为1 400 mm,在锚索锚固端1 400 mm处施加挡圈。锚索托盘:采用300 mm×300 mm×12 mm的高强球型托盘,并配有调心球垫;锚索锚固力:设计锚固力大于300 kN。锚索预紧力:锚索预紧力应≥200 kN。
4 围岩支护效果分析
4.1 测点和测站的布置
为了监测南翼七采区工作面回风巷采用煤巷快速掘进,用锚网索联合支护后围岩变形情况,在回风巷掘进150 m处布置了测站,监测巷道顶板下沉量和底臌量。
图1 工作面回风巷支护断面图
4.2 监测结果
工作面回风巷围岩变形曲线,如图2所示。巷道在掘进过程中围岩变形量逐渐增大,在掘进至工作面距离为250 m处巷道顶板下沉量稳定在230 mm左右,底臌量稳定在80 mm左右,工作面回风巷围岩顶板和底臌变形总变形量稳定在310 mm左右。表明锚网索支护方式能够满足工作面回风巷煤巷快速掘进,巷道围岩变形得到有效控制达到了预期的效果。
图2 工作面回风巷围岩变形曲线