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关于热电装置锅炉超低排放设计方案比较

2018-09-06蔡永兴

山西化工 2018年4期
关键词:塔内吸收剂循环泵

蔡永兴

(山西潞安煤基清洁能源有限责任公司,山西 长治 046299)

引 言

原系统配置:锅炉内燃料燃烧时,煤质中约90%的S被氧化为SO2进入烟气。热电装置设置氨法烟气脱硫装置,可把烟气中SO2浓度降低到100 mg/Nm3以下;锅炉尾部设计选用布袋除尘器,处理后烟气中的烟尘排放浓度将严格控制在30 mg/Nm3以下;采用“低氮燃烧+SCR法烟气脱硝”工艺路线,排放的烟气中NOx浓度小于100 mg/Nm3。热电装置锅炉烟气流程为:锅炉炉膛出口→省煤器→SCR烟气脱硝装置→回转式空预器→布袋除尘器→引风机→氨法烟气脱硫装置→烟囱。

1 脱销改造

锅炉本体设有低氮燃烧器及分级送风等降氮措施,处理后烟气中NOx质量浓度<400 mg/Nm3,原设计中SCR脱销效率>80%,达到最终烟气出口NOx浓度<100 mg/Nm3。为达到超低排放要求,SCR的脱销效率须提升至大于87.5%。目前,脱硝反应器内设置了3层催化剂(2+1),可以通过直接投运备用层,增加更换催化剂频率的办法,达到提高脱硝效率的目的。

2 超声波脱硫除尘一体化超低排放技术方案

脱硫塔内通过塔内件的优化设计,不但完成脱硫功能,同时完成对烟气中颗粒物的控制、洗涤、捕集功能,保证脱硫塔出口烟气达到超低排放要求。采用吸收提效技术降低SO2含量以及显著减少气溶胶和游离氨的产生,同时采用洗涤凝聚、声波凝并两种细微颗粒物粒径增大技术,对载尘烟气进行细微颗粒物粒径增大预处理, 从而大大提升细微颗粒物的去除效果, 最后采用多级高效除雾器, 实现总尘超低排放的要求。

工艺路线分析如下。烟气脱硫系统配套设置,由脱硫吸收液分离系统、吸收液液滴洗涤系统、细微颗粒物凝集与凝并系统、雾滴高效去除系统等组成。在脱硫塔的吸收段,烟气被吸收液脱除二氧化硫后携带有吸收液液滴、烟尘和吸收剂等物质,经除雾器除雾后再通过液滴洗涤、凝集层,再经声波凝集与凝并、高效除雾后经原烟囱排放。循环水槽所需的补充水由现有工艺水系统提供,洗涤循环液送脱硫吸收循环回收利用。改造工艺流程图,如图1所示。脱硫吸收段改造提高液气比是提高脱硫效率的有效手段之一。每套脱硫塔现有3台一级循环泵,本次改造每套脱硫塔增加1台一级循环泵。同时通过优化升级吸收段内部结构,增加一层吸收液喷淋层及集液器,改善气流分布,优化喷淋覆盖。

图1 超声波脱硫除尘一体化方案图

在吸收段上部增加超声波脱硫除尘一体化超低排放系统,根据需要增加筒体高度。为每台脱硫塔新增1台循环水泵,共增加6台循环水泵,4用2备。新建2台循环水槽,其中1#、2#脱硫塔共用1台循环水槽,3#、4#塔共用一台循环水槽。为每套脱硫塔增加1套超声波发生器和其他等配套设施,共增加4套。

3 喷淋散射脱硫除尘一体化技术

烟气脱硫的基本原理是:酸+碱=盐+水,烟气中的SO2属于酸,吸收液属于碱,因此只要能使烟气中的SO2与吸收液充分接触就可产生盐和水,从而使烟气中的SO2被脱除。喷淋散射塔在进行烟气脱硫时采用的是喷淋+鼓泡,第一次脱硫是利用喷淋对烟气进行脱硫,液气比采用1 L/m3~6 L/m3,进行烟气初步脱硫(一般保证脱硫率达到60%~90%左右),同时,喷淋对进入喷淋散射塔的烟气还具有降温、增湿和对塔的中仓进行清洗的多重作用;第二次脱硫是利用鼓泡塔散射器插入吸收液的深度与脱硫率的关系,进行烟气深度脱硫,由于鼓泡塔在烟气脱硫时具有分散相(烟气中的SO2)对连续相(吸收液)的优点,使得喷淋散射塔具有更好的节能特点和更高的脱硫率。

由于锅炉烟气经除尘器后仍含有20 μm以下的烟尘,特别是喷淋散射塔采用亚硫酸铵进行脱硫后,因亚硫酸铵和其他亚盐遇到热烟气后会造成气溶胶、盐雾、逸氨等新的烟气污染物,因此,喷淋散射塔除了具有深度脱硫的功能外,还具有如下精细除尘和去除PM2.5等烟气污染物的功能。

原系统改造过程罗列如下。

1) 工艺系统在原有脱硫塔的本体上,利用二级循环泵的现有空间,改造成为喷淋散射塔的均压仓,并在均压仓内增设散射模块及上升烟道等设施;拆除原有的3台一级循环泵,将其改造为喷淋散射塔均压仓的喷淋装置,2台泵利旧(1运1备);在每座脱硫塔的入口烟道底部增加一座吸收液浓缩箱(6.5 m×4 m×3.5 m),拆除原有的2台二级循环泵,并将其喷嘴和管道安装在吸收液浓缩箱和脱硫塔入口的烟道上,用于对脱硫塔的进入烟气进行降温、增湿,并对脱硫塔排出的吸收液进行浓缩,2台二级循环泵用作浓缩泵(1运1备),如图2所示。

2) 脱硫塔入口改造后的喷淋设施,其浓缩后的吸收液流入吸收液浓缩箱内,并将现有脱硫塔内的氧化喷头和管道改为吸收液浓缩箱的氧化装置,将现有的塔内氧化改为塔外氧化;将脱硫塔现有的二层除雾器中间加装一套气溶胶及逸氨拦截装置(水膜板);原有脱硫塔的排出泵及管道需改装在吸收液浓缩箱上,用于浓缩箱的硫铵溶液送入硫铵处理系统;对现有脱硫塔的吸收剂输入、塔内的搅拌装置及管路设施等进行必要的改造,如图3所示。吸收剂供应系统吸收剂供应系统采用原系统,本工程需要对四座脱硫塔的吸收剂加注点进行改造。副产物处理系统四座脱硫塔的副产物全部送入原硫铵处理系统,需要对原有管道的走向进行改造。烟气系统对原脱硫塔入口烟道进行吸收液流出口(用于吸收系统的烟气降温和吸收液的浓缩)的改造;经过烟气系统改造、脱硫塔改造,脱硫装置烟气阻力有所增加。根据技术商方案资料,改造后系统阻力仅增加300 Pa,而根据对此类技术的现场实际考察,在钙法脱硫装置上整套脱硫系统阻力达3 000 Pa,与技术商提供的数据偏差较大。结合喷淋散射脱硫除尘一体化技术特点及实际运行情况,为确保改造后引风机能够满足系统正常运行需求,采用此改造方案的烟气系统阻力增量按1 500 Pa考虑,为此锅炉引风机、电机、变频器需整体更换,引风机进出口烟道同步更换。

图2 超声波脱硫除尘一体化超低排放技术流程图

图3 喷淋散射塔结构图原理图

4 结语

根据环评批复意见,山西潞安矿业(集团)有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目热电装置采用烟气超低排放要求。通过初投资、运行维护成本、施工难易程度、技术先进性、运行安全与稳定等方面综合考虑,方案氨法脱硫超声波除尘一体化技术优于方案二喷淋散射塔一体化技术见表1。

表1 脱硫除尘超低排放技术经济对比

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