APP下载

重整加热炉合同能源管理项目实施效果及分析

2018-07-20肖翔邓云清

石油石化绿色低碳 2018年2期
关键词:热辐射单耗重整

肖翔,邓云清

(中国石化武汉分公司,湖北武汉 430082)

1 重整加热炉简介

中国石化武汉分公司40万吨/年半再生重整装置反应部分共设置了4台反应器以及4台加热炉。4台炉子共用对流室,辐射室用辐射墙隔开保持相互独立,简称四合一炉。

炼油二期项目投产后,重整原料性质发生较大变化,由常压直馏石脑油为主改为以加氢裂化重石脑油为主。由于加氢裂化重石脑油芳潜远高于直馏石脑油,重整温降明显增大,反应器入口要达到同样的反应温度则需要加热炉提供更多的热量,因此各加热炉负荷均会有不同程度的提高。从模拟计算结果来看,原料变化后,F-203需要的热负荷与设计负荷缺口最大,欠缺1.3 MW。从实际操作情况来看,F-203瓦斯消耗最大且瓦斯调节阀开度接近全开,炉膛温度近830℃。从装置长周期安全运行的角度考虑,需进行加热炉效率提升改造。

2 强化均衡辐射节能技术简介

强化均衡辐射节能技术是通过FLUENT软件对加热炉内燃烧、传热和烟气流动状况等进行分析计算,在炉膛内壁铺设热辐射元件实现节能。热辐射元件具有不同的材质和结构型式。铺装热辐射元件后,有效地提高了炉壁等效黑度系数和热辐射面积,并具有定向辐射的功能;同时加强了炉壁与烟气的对流换热效果,使更多的热量以热辐射的形式传递给炉管。

加热炉辐射室侧墙热辐射元件为LT-FK02型。炉端墙内壁原采用了陶瓷纤维喷涂,现又在陶瓷纤维端墙布置了LT-TS01型热辐射元件。为使加热炉燃烧器火焰强度集中,在中央燃烧器区域布置热辐射架。热辐射架总高2 m,跨度1.2 m,宽度0.45 m,每两个燃烧器之间摆放1~2组,可移动拆卸。辐射架莫来石砖砌成X型热辐射墙,迎火侧安装热辐射元件(型号LT-HK02),热辐元件开口指向辐射炉管。

3 合同能源管理方式的实施

在进行F-203加热炉强化传热改造中,采用了合同能源管理模式,即由技术供应商(北京瑞宇蓝天节能技术有限公司)对F-203炉改造。首先提出改造方案,经武汉分公司技术认可后,确定以节能率7%为保证值,节能效益由双方按照约定比例进行效益分享。根据反复核算,最终签订的效益分享期为2年。

为取得节能率对比值,武汉分公司安排了为期3天的运行标定,其间生产保持稳定运行。全套改造由技术供应商负责实施,包工包料,武汉分公司进行现场配合,同时双方共同确定施工质量达到技术要求,施工周期为1周。

4 炉F-203标定数据及技术分析

重整装置投运生产稳定后,武汉分公司及时组织了为期3天的加热炉标定,为能更准确的检验节能改造效果,对未进行节能改造的F-201、F-202和F-204也同步进行了标定,两次标定期间的主要操作条件见表1。

表1 标定期间主要操作参数

续表1

由表1看出,改造后,在加工量比改造前略高的情况下,F-203瓦斯消耗量反而下降。以累积消耗瓦斯量除以累积时间得出的瓦斯平均耗量进行对比,改造后比改前少消耗瓦斯125 m3/h,按炉F-203每加工1 t原料提高1℃所消耗的瓦斯进行对比,单耗降低0.029 m3/(t·℃),加热炉节能16.48%,达到了技术协议要求节能率大于7%的预期。改造前后单耗对比见表2。

表2 改造前后单耗对比

由表2看出,与改造前对比,F-201、F-202、F-204的瓦斯单耗是上升的,因为开工后经过再生的催化剂活性较高,各反应器温降明显大于停工前,总温降改造后比改造前大了18.02℃。反应温降大即需要加热炉提供更多的热量,因此各加热炉负荷均会有不同程度的提高,从四合一炉余热锅炉发汽量来看,改造后比改造前多产3.5 MPa蒸汽1.4 t/h,也反映了四合一炉负荷增加。单耗反应的是具体每个辐射室瓦斯气的加热效率,F-201、F-202、F-204没有经过改造,还保持原有的瓦斯加热效率。在负荷增加的情况下,改造后F-201、F-202、F-204瓦斯单耗上升,而F-203瓦斯单耗下降,节能效果显著。

改造前炉F-203平均瓦斯流量约660 m3/h,改造后瓦斯平均流量约560 m3/h,减少约100 m3/h。期间重整反应进料基本都维持在43 t/h左右的正常负荷。对比同一时间段未经改造的F-201、F-202、F-204的瓦斯消耗趋势则完全呈不同变化趋势,见图1、2。

图1 炉F-203改造前后燃料气流量趋势

图2 炉F-201、F-202、F-204燃料气流量趋势

根据表1计算的瓦斯单耗,F-203改造后比改造前减少0.029 m3/(t·℃),按反应进料42 t/h、F-203加热后介质温度提高63℃的正常工况,燃料气价格按每标准立方米2.88元(不含税),可计算出装置开满一年节约193万元(不含税)。

5 结论

通过对F-203改造前后的操作参数对比,以及与未经改造的F-201、F-202、F-204的对比,改造后的加热炉F-203节能效果明显,节能率达16.48%,达到技术协议大于7%的要求。改造后经济效益显著,年可节约费用193万元。经过接近三年的运行,F-203炉体结构、衬里、改造新增的设备附件等均运行正常,未出现脱落、变形、开裂、局部超温等异常情况。

为进一步验证节能效率,邀请国网电力科学研究院下属南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心对该项目进行了第三方审计,并出具了审计报告,验证了加热炉节能改造效率提升数据的准确性。目前,该项目已经完成2年的效益分享,即合同能源管理过程全部结束,资产已经移交给武汉分公司。

猜你喜欢

热辐射单耗重整
降低回转式阳极炉天然气炉前单耗的生产实践
信托公司在破产重整实务中的机会
聚乙烯储肥罐滚塑成型模具热辐射温度响应
我国预重整模式的选择
基于数理统计的卷烟物料供应商选择研究
热辐射的危害
电解铝生产降低氟化盐消耗的研究分析
不同水系统阻隔热辐射研究进展
医患关系需重整“程序”
旋转真空浸渍法制备NiO/MgO=γ=Al2 O3催化剂用于CO2/CH4重整研究