余隙调节系统在干气提浓半产品气压缩机上的应用
2018-07-20饶建平
饶建平
(中国石化武汉分公司,湖北武汉 430082)
1 半产品气压缩机概况
中国石化武汉分公司(武汉石化)联合三车间2万m3/h(标准状态,以下同)干气提浓装置有2台半产品气压缩机,为四列三级对称平衡式M型压缩机。压缩机主要性能参数见表1。
表1 半产品气压缩机主要性能参数
半产品气压缩机是将100#单元PSA来的半产品气压缩后,一部分从二级出口抽出,经过调节阀287FIC82101返回PSA单元作为置换气,另一部分气体从三级出口抽出,去300#精制单元进行脱硫、精制。压缩机设置二返一调节阀287PIC82101、三返三调节阀287PIC82105A/B调节压缩机运行负荷,保证压缩机一级、三级入口压力,工艺流程见图1。
2 半产品气压缩机运行情况及存在的问题
压缩机组运行时一开一备。压缩机将PSA单元来的富乙烯半产品气压缩升压后,一部分返回PSA单元作新鲜置换气(压力0.7 MPa),另一部分半产品气(压力2.8 MPa)送往后续单元精制,除去杂质。自装置投产以来,因生产调配需要,压缩机入口流量只有7 000 m3/h左右,而设计流量是15 279 m3/h,因此运行时二返一调节阀开度达到70%,且副线开度50%,三返三调节阀开度达到60%,方可满足压缩机运行要求。压缩机运行过程中振动较大,其中二级振动尤为突出。为减小机组振动,进行了一期改造:1)将二级进气管线及排气管线进行扩径;2)在二级进气缓冲罐入口、二级排气缓冲罐入口以及二级排气缓冲罐出口设置孔板;3)对机组附属管线支撑进行加固和改造,但由于压缩机入口流量过小,二返一及三返三开度过大,压缩机的振动仍然无法减弱,幅度一直在8~13 mm/s之间波动,且噪音严重超标。
图1 半产品气压缩机工艺流程
同时压缩机在运行时发现三级进气、排气阀表面结垢严重,将进气阀解体,发现阀片与阀座密封面有大量催化剂结垢物,并且还附着黄白色的结晶物,阀片弹簧锈蚀卡涩,弹性失效,部分弹簧出现断裂情况,见图2。
图2 三级进气阀弹簧断裂
3 压缩机改造方案及适用范围
为减少电能消耗及解决机组运行时振动和噪音过高、机组三级严重结垢问题,将其中一台半产品气压缩机进行余隙调节系统改造。可调余隙调节执行机构见图3,余隙调节系统通过调节余隙容积的大小,达到调节气量和减少功耗的目地。余隙调节系统具有调节气量稳定性好、参数设置灵活、投资及维护费用低、节能效果好、系统可靠的特点,适合需要气量在60%~100%范围变化的活塞式压缩机。
图3 可调余隙调节执行机构示意
4 余隙调节系统工作原理
图4为压缩机存在余隙容积Vc、Vc’的示意图和理想气体示功图。
图4 存在余隙Vc、Vc’的示意图和示功图
在图4中,1-2-3-4表示存在余隙容积Vc时全排气量的循环图。由于有余隙容积Vc的存在,使工作活塞在右行之初,因留存在余隙容积Vc内的气体压力大于进气管道的压力而不能吸入气体,直到活塞右行到位置4时,气缸内气体体积由Vc膨胀到V4、压力由P2下降到P1时才开始进气。进气量相应的线段长度为4-1,压缩过程为1-2,排气过程为2-3,膨胀过程为3-4。1-2-3-4-1包围的面积即为一个往复行程需要的功。
如果在余隙容积Vc基础上再增加余隙容积到Vc’,排气量和所需要的能耗均减小。
5 余隙调节系统的使用效果
5.1 余隙调节系统的节能效果
半产品气压缩机满负荷时吸入量为15 297 m3/h,正常运行时为7 000 m3/h左右,压缩机使用余隙调节系统,负荷在70%左右即可满足生产需求,机组改造前后运行数据见图5,压缩机节能效果见表2。
图5 机组改造前后运行数据
表2 余隙调节系统的节能效果
半产品气压缩机在装置现有负荷下,压缩机按70%负荷运行即可满足生产需要,相比改造前100%负荷,预计节约电能648 kW·h/h,按工业用电0.692元/(kW·h)、年运行8 400 h计算,年节约电费376.67万元。
5.2 降低了压缩机的振动
半产品气压缩机使用余隙调节系统后,半产品气压缩机负荷可在60%~100%调节,压缩机的运行负荷从100%降至70%,二返一开度也从原来的70%降至40%左右,有效减小了机组负荷,降低了由于二返一返回流量过大引起的气流脉动造成的机组振动,机组振幅由8 mm/s左右下降至3 mm/s左右。改造前后振动值见表3。
表3 余隙调节系统使用前后压缩机振动情况
5.3 减少了压缩机三级气阀结垢现象
半产品气压缩机工作介质为干气,主要组分是C1~C5烃类物、少量含硫化合物及催化剂粉末,由于三级气缸压力较高,三返三开度过大,大量气体在三级气缸反复压缩,少量烃类物达到饱和变为液态与催化剂粉尘结垢吸附于气阀表面,导致气阀密封不严,弹簧失效,气阀内漏;活塞环与活塞槽因结垢卡死,密封效果不好且加大磨损;填料因结垢与活塞杆磨损严重,漏气量大。
使用余隙调节系统后,压缩机三返三开度由60%降至40%,减少了干气在三级反复循环,避免了气体饱和变为液态后与催化剂粉尘结垢,吸附于气阀表面,从而有效减少了三级进气、排气阀结垢的发生,降低了压缩机的运行故障率,确保了半产品气压缩机长周期平稳运行。
6 结论及建议
余隙调节系统通过调节余隙容积的大小,可以实现压缩机负荷在60%~100%自动调节,压缩机降低了30%负荷,一年可节省电费376.67万元,节能效果显著。采用余隙调节系统后有效降低了压缩机运行振动幅度、噪音,提高了机组的安全性能;减少了三级气缸的结垢现象,延长了压缩机活塞环、支撑环及气阀的使用寿命。