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加强质量攻关减少KT车型后桥半轴花键磨损故障

2018-05-31陈黄丽

时代汽车 2018年1期
关键词:花键半轴轮毂

陈黄丽

厦门金龙联合汽车工业有限公司 福建省厦门市 361023

1 KT车型后桥半轴花键磨损故障问题描述

KT系列后桥从我司供应源共出厂1979台,发生故障13起,其中我司故障7起,竞争对手6起(重复发生故障的车辆由于干扰因素较多,暂不计入),平均故障里程约1万km,故障比率0.66%。通过检查故障件发现,半轴外花键和轮毂单元内花键均有不同程度的磨损,严重的会有半轴内退的情况发生,导致半轴油封和桥壳受损。

2 KT车型后桥半轴花键磨损故障质量攻关

根据出现的质量问题,制定整改计划进行质量攻关,提出相应的质量整改措施。

2.1 制定质量攻关计划

(1)由售后部负责收集相关车辆售后信息,提供故障描述和故障件;

(2)供应商生产部和质检课负责产品批次的排查,即从2015年至今,各批次生产数量、使用轮毂半轴的批次、提供典型批次样桥;

(3)供应商品管部负责提供各批次的检验报告,生产批次排查和事故件拆解及检测;

(4)项目组负责故障根本原因分析及验证,临时措施和永久措施的制定和验证。

2.2 现状调查

对目前轮毂单元的生产现状进行调查,在生产过程及质量控制中查找原因。半轴轮毂单元总成是由半轴、挡圈、O型圈、轮毂单元等四个零件装配而成的。

2.2.1 评价方法

关于测量评价手段,项目小组充分讨论后确定以下两种:

(1)台架试验。技术部与相关具有资质的检测机构取得联系,并确定该机构可承接后桥半轴总成疲劳强度的台架试验,公司将最终改进方案的整桥样件送去做台架试验,以验证方案的有效性。

(2)在线检测。由于台架试验的实施周期较长,必须找到一种可以替代的且短期内可以做到的方案。分析认为,半轴和轮毂单元配合紧密程度是影响使用效果的主要因素,配合紧密程度会直接反应到脱出力上,小组讨论确定,采用测量总成压装后脱出压力检测的评价手段,以此来验证措施的改进效果。

2.2.2 库存件检测

由于故障件花键齿已剪切或压溃,不能测量正确数据,因此项目组从库存中抽取4组零件进行压装,检测压入力和压脱力,半轴生产日期分别是1501/1601/1601/1602,检测结果如表1。

由表1可以得出结论,此结构设计压力值3-7T,从检测结果看压入力控制比较稳定,但压脱力普遍低于压入力,说明此结构虽满足设计要求,但仍有优化空间。对库存件压装拆解后获得两个发现:

半轴花键副压装时齿顶之间的过量挤压作用,造成轮毂单元掉屑,留有痕迹;

4号总成的半轴花键齿顶表面存在压装时的啃食痕迹,其余总成没有,反映出压装过程中的不稳定因素。

表1 检测结果表

2.3 临时整改措施的制定

根据目前收集到的故障模式均为零件配合处花键磨损,导致两个零件松脱,目前可行的临时措施是向终端用户提供成套(已压装好)的半轴轮毂单元总成,此状态总成中的半轴花键配合尺寸是经过优化的,同时为增加花键联接强度,压装过程中涂抹“高强度螺纹锁固密封剂”。

项目小组讨论确定两种临时措施验证方法:一是检测压脱力,二是统计其他售后市场优化件质量表现。

2.4 检测压脱力

故障车辆技术状态压脱力测试结果如表2,花键半轴尺寸优化后状态压脱力测试结果如表3,花键半轴尺寸优化加涂抹密封剂后状态压脱力测试结果如表4。

经过压脱力试验检测后发现,优化后的半轴压脱力较压入力提升约5%,加胶后压脱力提升25.7%,加胶前后对比增加约20%,防脱效果明显。统计2017年初至今的竞品车同类车型售后市场已优化半轴车辆的质量表现,优化后半轴正常使用里程已接近15000公里,无失效反馈,说明措施有效。

2.5 故障原因及关键因素分析

对KT车型后桥半轴花键磨损故障问题进行分析,可以从材料、人员、设备、方法、环境、测量等多个方面进行故障问题分析,如图1。

小组对分析出的潜在原因制定确认计划,并逐一进行确认。

(1)在确认工装方面的原因时发现:设备运行状态良好、点检正常、压力符合工艺要求,但压力监控不精确,可做进一步优化,压装过程未使用专用工装,有压偏的风险(前面拆解已发现啃食痕迹),影响花键副过盈联接可靠性。

(2)在确认配合尺寸设计方面的原因时发现:1)材质:轮毂单元花键65Mn符合轮毂内花键选择通用原则,轴40Cr符合传动轴花键选择通用原则,材质选择能够满足要求;2)尺寸:a.花键大径配合过盈量偏大(前面拆解发现的内花键被切削的现象),有造成配合面拉伤的风险,最终导致配合力不足;b.键侧配合间隙过大,不利于承受冲击载荷的工况。

通过以上所有潜在因素的分析确认,小组确定导致KT半轴花键异常磨损的主要原因包括以下两个方面:压装过程无专用工装的问题、花键配合尺寸设计不当。

表2 故障车辆技术状态压脱力测试结果表

表3 花键半轴尺寸优化后状态压脱力测试结果表

表4 花键半轴尺寸优化加涂抹密封剂后状态压脱力测试结果表

图1 故障问题分析图

2.6 制定对策

小组对前面分析的两个主要原因分别制定如下对策,并制定实施计划:

2.6.1 压装过程无专用工装的问题

(1)半轴轮毂单元总成压装调整用新设备生产,该设备有专用定位工装,同时能够监控压装力和半轴位移,确保压装过程的同轴度和压装力符合要求;

(2)更新现有标准作业指导书。

2.6.2 花键配合尺寸设计不当

(1)优化现有设计方案,将齿顶配合改为齿侧配合,提升配合副过盈联接可靠性。

(2)增加涂胶措施,提升联接强度。

2.7 效果验证

为验证采取上述措施后的改善效果,小组计划通过以下阶段来实施:

(1)改进后总成压装后测量压脱力,并观察花键配合面的接合情况,验证新设备、新设计、新工艺的效果。

(2)将改进后半轴总成装配整桥,装配到耐久车辆上做道路试验。

3 结语

KT车型后桥半轴花键磨损故障问题对汽车的质量产生了较大影响,为了克服这一难题,我公司组建了KT车型后桥半轴花键磨损质量缺陷整改项目组,按照科学的步骤进行质量攻关。采用临时措施解决了目前存在的质量问题,使该问题不再发生。制定整改对策对该质量问题的关键进行生产上的修正,通过验证发现,该整改措施有效解决了KT车型后桥半轴花键磨损故障问题,为之后出现的类似质量问题提供了技术参考。

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