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深孔松动爆破在硬岩巷道综掘中的应用研究

2018-04-25孟秀峰

中国煤炭 2018年3期
关键词:综掘机硬岩封孔

孟秀峰 杨 博,2

(1.山西能源学院,山西省晋中市,030600;2.西安科技大学能源学院,陕西省西安市,710054)

综掘机在煤矿巷道掘进中使用的越来越多,综掘机在煤巷及软岩巷道能够充分发挥其效能,巷道成型好,劳动强度低,具有钻爆法无法比拟的优点。当遇到较为坚硬的岩石时,综掘机的切割速度减慢,截齿消耗增大,掘进成本增加。针对此情况,通常选择钻爆法及浅孔松动爆破配合综掘机掘进,也有选择深孔松动爆破,使岩石形成裂隙,破坏其整体性,然后采用综掘机掘进。

深孔松动爆破技术已成功应用于边坡处理、瓦斯抽采、过地质构造等,在硬岩综掘巷道研究及应用较少,爆破参数与上述方面也存在很多差异,因此,硬岩巷道综掘深孔松动爆破有待于进一步深入研究,本文以潞安集团古城煤矿硬岩巷道掘进为背景,提出了采用深孔松动爆破配合综掘机掘进的方法,得到成功应用。

1 工程概况

现场试验选择潞安矿区古城煤矿主斜井掘进,基岩段设计里程545~2004 m,倾角为15°,基岩段设计为直墙半圆拱型,掘进宽度为6.3 m,掘进高度为4.5 m,掘进断面积为24.08 m2,为典型大倾角大断面(下山)斜巷。

基岩段岩性以砂岩为主,较坚硬,整体性好。经测试,岩石的坚固性系数大于7。据调研发现,基岩段掘进初期545~984 m距离采用爆破掘进,每班进尺不足0.8 m,后试用EBH418型掘进机掘进,每班切割进尺不足0.5 m。由于岩石硬度大,综掘机切割岩石变得困难,综掘机效率无法发挥,严重制约掘进速度。

2 爆破裂纹扩展数值计算

2.1 计算模型及参数

采用有限元软件ANSYS/LS-DYNA进行模拟,计算模型长8 m,高6 m,厚度方向取一个单元。炮孔直径75 mm,药卷直径65 mm;炮孔长度25 m,装药长度15 m,封堵长度10 m。

本节模拟主要涉及岩石,岩石选用薄壳单元、弹塑性模型作为基本模型,炸药采用JWL状态方程进行模拟,因此在巷道掘进模拟中常采用Mohr-Coulomb模型,岩石力学参数如下:细砂岩容重γg为27.4 kN/m3,弹性模量E为3.4 GPa,抗压强度RC为64.50 MPa,抗拉强度RL为7.0 MPa。

2.2 模拟结果分析

使用LS-DYNA2D软件模拟炮孔爆破的过程,使用Fcomp功能把该时刻的爆破等效应力云图输出,结果如图1所示。

分析爆破裂隙发展过程可知,破碎区形成时间很短,大概只有0.1 ms;1.2 ms后裂隙区基本形成,半径大约为1.65 m。

使用LS-PREPOST的History功能把距离炸药中心1.55 m处单元X方向和Y方向的应力—时间曲线输出,结果如图2所示。该单元在爆破过程中X方向和Y方向所受的最大拉应力分别为21 MPa 和15 MPa,均大于巷道掘进围岩的动态抗拉强度,故能够破坏岩石。

图1 等效应力波传播图

图2 距爆破中心1.55 m处的应力—时间曲线

3 深孔松动爆破方案设计

3.1 钻爆器材

打钻成孔是实施深孔预裂爆破技术的首要工序,也是最关键的一环。采用MKQJ90/25钻机进行打孔,钻孔直径为75 mm。炸药采用满足该掘进工作面安全等级的特制水胶炸药药柱,药柱规格ø65 mm×1000 mm、3.0 kg/卷。起爆雷管使用煤矿许用1~5段毫秒延期电雷管。

3.2 爆破参数

合理的爆破参数是综掘硬岩松动爆破的关键。因此,根据现场情况和综掘机自身特点,选择合理的炮孔深度、孔网参数、单孔装药量等爆破参数。

(1)炮眼深度。炮眼深度是影响综掘机掘进速度的重要技术参数。炮眼深度与钻眼机具的性能、爆破范围等有关,并保证施工巷道不因爆破受到破坏。

(2)孔网参数。孔网参数是指炮孔间排距,深孔松动爆破的目的是增加岩体中的裂隙,不要求岩体粉碎或形成抛掷,因此,炮孔间排距可稍大。

根据爆轰理论和应力波理论,间排距半径通常按下式进行计算:

式中:σd——岩石抗拉強度,MPa;

b——炮眼排距,mm;

a——炮眼间距,mm;

m——炮孔邻近系数,取0.6~0.9;

R——裂隙扩展半径,mm;

db——炮眼直径,取75 mm;

dc——药包直径,取65 mm;

D1——炸药爆速,取3200 m/s;

ρw——炸药密度,乳化炸药密度取1110 kg/m3;

γ——岩石泊松比,取0.2;

α——应力波衰减值;

n——应力增大系数,取8~10。

由上式计算得炮孔间距a为1200~1600 mm,排距b为720~1440 mm,深孔松动爆破的目的是增加岩体中的裂隙,不要求岩体粉碎或形成抛掷,炮孔间排距可稍大,因此,a取1500 mm,b取1400 mm,如图3所示。

图3 炮孔布置图

根据计算结果,确定炮孔间距1500 mm。结合现场实际情况,考虑施工安全和爆破造成围岩损伤破坏,全断面3个孔呈三角布置,下部布置两个炮孔、上部布置一个炮孔,炮孔排距1400 mm。

(3)炮孔装药量。每个炮孔的装药量为45 kg,约为30个药卷,药卷规格ø60 mm×500 mm、1.5 kg/卷。根据实际松动爆破情况、岩石硬度以及岩石节理发育情况进行调整。

(4)封孔方式和长度。封孔质量直接影响爆破质量。如果封孔长度短,会出现冲孔现象,或产生抛掷漏斗损坏影响松动效果;如果封孔长度过长,破岩能力小于抗爆能力,不能充分松动。因此,合理的封孔长度既要保证岩体松动破裂,同时又不能产生抛掷爆破漏斗。通过多次试验,确定封孔长度为10 m时爆破效果最佳。

(5)装药与起爆。炮孔深度25 m,装药15 m,封孔10 m。3个孔均平行于巷道轴线方向钻进。采用连续正向装药、风动封孔机封堵孔口,黄泥作为封堵材料,3个炮孔的深度、装药长度、装药量、封堵长度均相同,分别为25 m、15 m、45 kg、10 m,雷管级别分别为1、2、3级。每个炮孔一个起爆药柱,每个起爆药柱装两发同段雷管,分别用胶质导线引出,孔外串联电起爆网路,接头处使用防水胶布处理,确保可靠起爆。

4 试验效果

(1)裂隙发育情况。通过了解炮孔的爆破情况,直观地观测爆破后炮孔孔壁裂隙发育情况。如图4所示。

通过对近十年白花前胡研究文献进行分析,发现前期对白花前胡的研究领域较广,主要学科包括中药学、农作物、生物学、药学、农艺学、化学、园艺、植物保护、肿瘤学、林业、一般化学工业、农业基础科学等,在研究方向上重点集中在化学成分和药理作用等方面,但有关白花前胡的种质资源分析评价、优良品种培育等方面的研究报道较少,对目前生产中普遍存在的早期抽薹现象关注度不够。建议后期加强对白花前胡的种质资源收集与评价、科学合理的留种技术研究、优质种子生产技术体系的建立等方面研究的关注与重视,解决制约生产发展的瓶颈技术问题,切实促进白花前胡种植产业的发展。

图4 爆破后孔壁裂隙扩展情况

由图4可知,由于岩石坚硬、整体性好,与封堵段的距离越小,受到爆破的影响越小,裂隙扩展小,孔壁内先出现径向裂隙,轴向裂隙宽度小,如图4(a)所示。随着深度的增加,环向和径向裂隙交错、破碎呈龟裂状。距孔口为16 m时,裂隙的宽度增大,孔壁石块掉落,如图4(b)所示。距离孔口23 m时,接近炮孔底部,孔壁上掉落的岩块数量增多,块度增大,破坏较为严重,难以判断炮孔轮廓,如图4(c)所示。到达炮孔底部时,崩落的岩块堵塞炮孔,且岩石较为破碎,如图4(d)所示。

裂隙扩展观测结果表明,采用深孔松动爆破可以有效地增加岩体内裂隙、降低其整体性;且岩体内裂隙的发育程度与装药密切相关,在炮孔底部,爆炸应力波和爆生气体作用时间较长,裂隙相互贯通,岩石整体性发生破坏,满足综掘机掘进要求。

(2)掘进速度。松动爆破后,形成破碎区和裂隙区,岩体整体性变差,利于综掘机掘进。现场试验结果表明,装药段炮孔径向1.0~1.2 m范围岩体破碎,岩石呈块状切落,切割速度快。在封堵段和远离炮孔区域与爆破前的岩石整体性相近,切割依旧困难、较爆破前切割速度变化不大,进而验证了深孔松动爆破对巷道围岩稳定性影响小,利于巷道维护。实现平均每班进尺约1.2 m,较试验前爆破掘进提高了约36 %。

(3)截齿消耗。在封堵段和远离炮孔区域,截齿消耗量与试验前相近,在装药段裂隙发育明显,岩体整体性降低,截齿消耗显著降低,平均截齿消耗5.62个/m,较试验前9.26个/m降低39.3%。

5 结论

(1)结合现场实际情况,考虑施工安全和爆破造成围岩损伤破坏,全断面3个孔呈三角布置,间距1500 mm,排距1400 mm,孔深为25 m。炮孔要垂直于工作面,不能偏向。

(2)通过深孔松动爆破,硬岩巷道掘进速度提高了约36%,截齿损耗减少了约39.3%,同时改善了工作环境。

(3)在炮孔装药段1.0~1.2 m范围内裂隙发育显著,在封堵段和远离炮孔区域受爆破影响较小,进而验证了深孔松动爆破对巷道围岩稳定性影响小,利于巷道维护。

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