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5CⅡ-C250MX3空压机振动故障分析及处理

2018-03-27牛文合

中国设备工程 2018年6期
关键词:蝶阀动平衡空压机

牛文合

(独山子石化公司设备检修公司,新疆 独山子 833699)

1 机组简介

1#、2#两台空压机为某石化厂保障全厂用气关键机组,型号为5CⅡ C250MX3,流量40000Nm3/hr,进气压力0.82bar,出口压力6.1bar,电流440A,功率3858kW。为齿轮式多轴压缩机,由电动机通过联轴器直接驱动增速机的大斜齿轮,三根单齿轮轴、单叶轮形式的转子呈正三角形分布在增速机的主动齿轮圆周面上,经增速后一级转子可达到12000r/min。一级水平轴、垂直轴振动报警值为33μm,联锁值为38μm。

2 故障现象

2006年10月安装完毕交付使用后,1#、2#空压机一级振动值为21~24μm。在以后的间歇断续运行当中,先后出现由于电网、管网异常波动,定位器故障、仪表不正常等问题,造成空压机非计划停机,振动值逐步上升。2#空压机从2008年10月份连续运行3个月,一级振动值就从22μm上升到35μm。

(1) 2#空压机在2007年9月29日,实际运行了不到2个月,由于电网晃电,一级振动值波动,水平轴、垂直轴方向最大振动值为44μm和39μm,机组连锁跳车。再次开机后,水平方向振动值为32~35μm。通过状态监测分析,转子动平衡受到破坏。

(2)1#空压机组自从2007年4月~2008年7月间歇断续运行,累计运行约10个月。通过状态监测发现,一级转子垂直方向振动值为25μm;三级转子振动值由15.74μm逐步上升至25.2μm,超过报警值(25μm),判断转子动平衡也受到破坏。

(3)两台空压机解体检修发现机组对中良好,两端径向轴承以及推力轴承良好,叶轮锁紧螺栓未发生松动。一级叶轮与扩压器之间间隙合适,叶轮表面积碳严重。

3 原因分析

3.1 转子动平衡破坏

(1)虽然空压机从交付使用开始,实际运行时间几个月,但一级转子叶轮受到频繁的开停机、多次非计划停机、介质冲击载荷影响,转子在高温下发生了微观的变化,叶轮微小松动,导致动平衡受到破坏,引起转子组件振动值上升。

(2)入口过滤器为国产空气过滤器,未能较好的过滤介质,长时间高温下使叶轮积碳,并且分布不均匀,在叶轮高速运转时,会产生非常大的离心力,导致振动加大,而在此过程中,由于振动的原因会造成积碳的局部脱落,也有使叶轮的不平衡量加大的可能。

3.2 入口碟阀安装位置错误

2#空压机,2008年10月9日凌晨3:11,振动值突然增大,水平X值最大43.8μm,垂直Y值最大38.6μm,维持了3秒,机组未停车(联锁延时6秒),工艺参数均正常。随后,一级振动值X轴上升到27~29μm、Y轴上升到25~27μm运行。2#空压机一级振动值报警次数日渐增加,且有上升趋势。

1#空压机,2009年1月8日凌晨3:27,再次运行突然异常,一级振动值回零30秒,随后,X轴上升到33μm、Y轴上升到30μm运行。

针对两台空压机振动值保持报警状态,逐一排除工艺、仪表、检修、电网等因素影响后,经过转子动平衡、轴颈修磨、更换转子等工作,转子振动值有所下降,但大都在20μm以上且不能保持。进一步分析中发现入口碟阀安装位置有问题,距离叶轮进口仅有1.2米,由于冬季、夏季空气密度不同,碟阀开度为冬季46~48%,夏季56~58%。气体经过入口碟阀后,形成紊流气体冲击叶轮,是造成一级振动值大的主要原因。

4 处理措施

4.1 1#空压机修磨转子,更换转子

旧叶轮的连接传动方式为三角形花键圆柱体,装配时有间隙:新叶轮的联接传动方式为三角形花键圆锥体,配合较紧密,不会发生微小松动,效果更好。

更换新转子后试车,一级转子水平振动值为17~19μm,垂直振动值为16~18μm。

4.2 空压机入口碟阀移位

(1)确定蝶阀与叶轮进口处的距离。按照蝶阀开度位置最大计算,蝶阀位置变径后的总能量损失为局部损失和沿程损失的总和,渐缩圆管的局部损失计算如下:

D1为蝶阀前管线大径¢1200mm,D2为蝶阀直径¢600mm。

将各个参数代入(1)计算hj=4.684。

所以计算表明蝶阀与叶轮进口处的距离为≥4.68m。

经过蝶阀阻流作用后,气体运动状态为不稳定的紊流状态,在工程中初始的紊流状态对于机器的振动影响很大,容易造成气流不稳定的撞击叶轮形成较大的振动。

(2)根据计算结果,蝶阀与叶轮进口处的距离应为4.68m以上。显然,目前一级叶轮正处于紊流区内,受到较大冲击产生振动。结合现场实际情况,决定蝶阀前移3.8米,加上原来离叶轮进口的1.2米,蝶阀实际与叶轮进口相距5米,可使叶轮避开气体运动的紊流冲击。

5 效果

2009年2月16日,对2#空压机入口阀移位。入口阀吊卸下来后,发现在入口阀后面连接的膨胀节衬里下部出现焊口开裂、缺口。解体发现,一级叶轮叶片有碰撞、磨损痕迹。证实“紊流气体使一级叶轮受到局部较大的冲击,造成转子振动大”是2009年1月8日凌晨一级振动值突然异常的真正原因。在一、二级转子转动平衡后,2009年3月5日试车,一级振动值为12~14μm,大幅下降,效果非常明显。

根据2#空压机的故障分析,2009年3月18日,对1#空压机入口阀移位。同样,发现在入口阀后面连接的膨胀节衬里下部出现焊口开裂。检修后,一级振动值均为11~12μm,效果更为明显。通过蝶阀移位后1#、2#空压机振动值下降约10μm。

6 结语

两台空压机,两年当中由于安装原因,气体经过入口碟阀后,形成紊流冲击叶轮,另外,叶轮表面积碳严重、叶轮产生微小松动等,这些因素综合作用,使一级叶轮受力不均匀,动平衡破坏,振动值较高并逐步上升。通过收集数据、资料,积累经验,综合分析,并采取有效措施,使空压机一级振动大的故障得到了彻底解决。

[1]离心式压缩机随机资料.

[2]莫乃榕.工程流体力学[M].华中科技大学出版社.

[3]孔珑.流体力学[M].高等教育出版社.

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