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改善电解锌剥离状况的研究与应用

2018-03-27王从荣聂巨峰

中国设备工程 2018年6期
关键词:锌粉统计表电解

王从荣,聂巨峰

(葫芦岛锌业股份有限公司工程管理部,辽宁 葫芦岛 125000)

我国是一个锌精矿的净进口国家,由于锌的产量明显不足,很多锌材料需要从国外购买,如何提高锌冶炼的产量成为当前首要解决的问题。目前,我国锌冶炼存在的显著问题是电解时电量损耗严重的问题,并且自动化水平非常低。因此,亟需深入分析当前电解锌的剥离状况,并提出相应的解决方案。本次研究将针对这一问题展开深入研究,提出改善电解锌剥离状况的研究与应用。

1 电解锌剥离状况的分析

近年来,为了提高锌产量,我国加大了锌产业的投入资金,但是电解锌剥离的生产现状不令人满意。目前,大部分锌公司在电解期间生产的产品以锌皮为主,整个电解过程需要24h,并且所有剥锌的操作为人工操作,通常情况下,每天需要花费4h来完成剥锌操作。但是剥锌工作开展得不是很顺利,偶尔会遇到难剥的情况,导致剥锌效率有所下降。在2期电解工段,按照日工作量来计算,难剥的锌皮会有45~95张。最近3个月,经常会遇到难剥的情况,连续几天都很难开展工作,并且还存在难剥锌皮数量增长的趋势,日工作量达到1000多张,导致剥锌时间在原有基础上,添加2~3h。

2 改善电解锌剥离状况方案与应用效果的分析

为了解决剥锌难的问题,本次研究提出采用自动化技术代替人工,以此节省人力及其开销,同时还可以提高剥锌效率。本次研究针对锌皮难剥的问题,采取净化处理措施,具体分为3个处理步骤:第1步净化铜镉;第2步净化钴镍;第3步净化残镉。

(1)净化铜镉。此操作步骤主要用于去除铜镉后,利用湿法炼锌,使其从溶液中浸出,使用的溶液密度为1.41,溶液中浸出杂质有Ni、Co、Cd、Cu,对应的含量分别是0.0088g/L、0.053g/L、0.73g/L、0.68g/L。利用置换法,向溶液中吹制铁粉,使得铜镉被置换出来。以下为置换条件:温度控制在55℃左右,溶液体积设定为2L,对应的反应时间设置为55min。在反应的过程中,根据吹制铁粉的加入量,决定锌粉粒度,但是不可以超出0.16~2.14mm这个范围,使用的质量为0.35g,1次完整的实验时间在25~40min之间,间隔5min取样1次。最后,采用自然过滤法,将溶液中的杂质滤除,并用酒精对杂质进行洗涤处理,分析滤渣中Cu、Cd、Zn的含量,同时分析滤液中Cd、Cu的含量。表1所示,为净化除铜镉结果。

表1 净化除铜镉结果统计表

通过观察表1中的数据可知,控制Cu与Cd的比例,可以降低浸液中Cu与Cd浓度。当Cd含量高于10.8mg/L时、Cu含量低于0.1mg/L时,才能够满足锌电极的反应要求,前者不满足要求,后者满足要求,需要采取三段除残镉处理。其结果表明,采取置换处理后,镉含量增加的幅度在16~20%之间。而正常的镉含量范围在5~10%之间,因此,在后续的反应中还需要对残留物采取滤除处理,以此提高镉回收率。另外,置换时间设定为25~40min。

(2)净化钴镍。第1步处理结束后,本步骤主要用来净化钴镍。方案如下:配置2L溶液,向溶液中添加一些吹制锌粉,控制活性金属锌含量,不得低于96%,同时设定锌粉粒度范围在0.066~0.073mm之间。控制温度在86℃左后,待溶液与物质反应3h后,向溶液中添加,其中锌粉的数量所占比例为1%,此外,还要向溶液中添加酒石酸锑钾、硫酸铜,其中钴含量与铜含量相等,均为10%。表2所示,为净化钴镍实验结果统计表。

表2 净化钴镍结果统计表

通过观察表2中的数据可知,锑盐除钴方法的实施效果显著。如果置换时间达到40min,则测量溶液中的钴镍含量可知,两者含量均满足锌电解条件,当时间逐渐延长时,其含量将随之下降,直至置换时间达到150min时,钴含量达到稳定状态,始终保持在0.03mg/L,为溶液中锌电解提供了反应条件。本阶段的处理,在去除杂质方面起到了良好作用,通过调整添加剂和锌粉的使用量来滤除杂质。其结果表明,本次研究提出的方案可以很好的滤除杂质,使得除了镉以外的杂质均符合电解要求,完成电解反应。

(3)净化残镉。在上一个处理步骤的基础上,本次研究对残余的镉采取处理。反应条件如下:配备2L溶液,向溶液中添加吹制铁粉,确保活性金属锌的含量在95%以上,并控制锌粉粒度范围在0.066~0.073mm之间,温度控制在76℃左右,待溶液反应3h以后,查看反应效果。表3所示,为净化残镉实验结果统计表。

表3 净化残镉实验结果统计表

通过观察表3中的数据可知,第3个改善步骤的实施效果显著。当溶液的反应时间达到20min时,溶液中镉含量达到了锌电解的需求,当反应时间逐渐延长,溶液中镉的含量越来越少,而Ni含量始终保持在0.07mg/L以下,满足锌电解条件。当反应时间达到了60min时,溶液中镉的含量低于0.2mg/L,为电解锌创造了条件。为了验证改善方案是否可行,本次研究将该方案应用到实践中,使用46kg/t锌粉,2.5kg/t,36kg/t洒石酸锑钾,2.45kg/t五水硫酸铜,完成电解锌实验。实验结果表明,本文提出的改善方案能够有效电解锌,反应时间较快,效果良好,达到了电解锌剥离在杂质处理方面的要求,可以大面积推广。

3 结语

本文主要对当前电解锌的剥离状况展开分析,针对其中存在的问题,提出相应的解决方案。通过此次研究发现,在实际生产中,难剥锌皮的数量呈现出增长趋势,传统手工工艺无法满足处理要求,因此,本文在其基础上进行改善,提出自动的电解锌剥离方案。实验结果表明,本文提出的改善电解锌剥离方案,能够有效电解锌,不仅反应时间较快,而且效果良好,满足电解锌剥离在杂质处理方面的要求。

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