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聚能爆破切顶卸压技术在回采工作面的应用研究

2018-03-04许文静

山西冶金 2018年6期
关键词:药卷切顶炮孔

许文静

(西山煤电集团有限责任公司镇城底矿, 山西 古交 030200)

1 概况

西山煤电镇城底矿位于山西古交市西北,井田东西走向6.6km,南北宽2~5km,井田面积17.8 km2,矿井设计生产能力190万t/a。该矿南二下组煤采区轨道下山、760水平东大巷已服务11年,受22602工作面回采影响,巷道多次受压。巷道变形量大,两帮变形量达2 m,底鼓达1.5 m。22602工作面正在回采,受22602工作面动压影响760南大巷靠近22602工作面段巷道变形严重,两帮挤回,底板鼓起。现正处于维修阶段,大巷采用单道运行,影响矿井正常生产秩序。因此,计划在22602工作面回采及末采期间,于顺槽和切眼采用深孔爆破技术对顶板进行切断,实现卸压,降低采动应力对主要运输大巷及采区集中巷道的影响,避免邻近巷道的变形。

2 聚能爆破切顶卸压原理

随着2号煤层采掘深度的增加,矿压显现明显,采用宽煤柱护巷,巷道处于压力集中区,不利于巷道的维护和稳定,而采用小煤柱又经常被应力集中压酥,巷道围岩位移变大[1]。采用聚能定向爆破对顶板进行切断、卸压,改善巷道所处的应力环境,使巷道处于应力卸载区,便于巷道的后期维护。聚能爆破卸压应力优化图如图1所示。

图1 聚能爆破卸压应力优化图

制定巷道应力集中卸压治理技术方案,按不同炸药量、不同位置爆破进行数值模拟,给出聚能定向爆破卸压的合理爆破参数。煤柱宽度留设过小,受二次采动影响时,巷道断面收缩过大,影响工作面安全开采。因此,合理煤柱宽度的确定二直是采矿工程研究的重点和难点。煤柱宽度受采深、采高、煤厚及煤岩力学参数等诸多因素的影响,同时还与基本顶断裂结构关系密切。根据基本顶不同断裂位置,沿空巷道上覆基本顶断裂结构如图2时,对煤柱巷道最为不利,而按照下页图3的断裂线位置断裂,则老顶岩块的压力得到释放。

图2 老顶断裂线在煤柱和巷道上部图

3 聚能爆破切顶卸压方案

对工作面运输巷道顶板进行聚能爆破卸压,能够改善工作面回采时的巷道应力环境。根据目前工作面回采进度,切顶卸压爆破试验位置选在工作面前方的二段运输道内,范围300 m。巷道防变形切顶卸压,其主要目的是通过对本工作面巷道上方顶板的切断,减小相邻工作面巷道围岩的应力值和应力影响范围[2]。按钻孔的顶板柱状,考虑到工作面回采时采高3.3 m左右,按岩石碎涨系数1.3倍计算,需上方顶板11 m高度垮落后才能够充满采空区,因此将上位岩层基本顶段全部作为聚能爆破切断范围比较合理[3]。炮孔切顶位置如图4所示。

图3 老顶断裂线在采空区上部位置图

图4 炮孔切顶剖面位置图

3.1 炮孔位置

煤层上方2 m直接顶10 m基本顶,只要将该范围的顶板岩体切断即可实现对煤柱的卸压。因此顶板炮孔孔深定为12 m(按10°向采空区方向偏斜,则垂直高度约11.8 m),炮孔口间距6 m,300 m巷道试验段共施工炮孔50个。炮孔可先用钻机打好,可在炮孔进人超前支护段时装药起爆,或者在炮孔孔底到达工作面煤壁处时装药起爆。

3.2 炮孔深度设计

炮孔深度与煤层顶板岩性及厚度、煤层厚度、工作面采高及顺槽断面尺寸有密切联系。炮孔深度是否合适将直接影响到爆破切顶效果、顶板垮落程度及施工工程量。如果断顶位置不合适,会导致应力拱脚落在采区准备巷道内,反而不利于护巷卸压。以22602工作面切眼为例,该工作面直接顶为泥灰岩,厚度1.85 m;基本顶为中细砂岩,厚度12.00 m。煤层平均厚度4.15 m,采煤工艺为综合机械化二次采全高。工作面切眼停采位置距南五下组煤准备巷道最近距离为145 m。经数值模拟及现场经验,顶板不易垮落,设计炮眼深度为35 m,仰角45°,方位角38°与切眼垂直。

3.3 三径匹配

炸药药卷直径、聚能管径与炮孔直径三者之间必须相互适应,才能保证最佳的爆破效果。选择标准:

1)聚能管直径大于药卷直径。为了使药卷能较为顺利地放人聚能管内,聚能管的直径必须大于药卷直径;但是聚能管直径不能无限制的大,必须保证药卷在聚能管中能被固定住。

2)炮孔直径大于聚能管直径。为了便于聚能管的安装,炮孔直径必须大于聚能管直径。为保证聚能管在炮孔中定向固定及爆破时聚能效果,根据理论研究和综合现场已有设备,选择外径Φ63 mm聚能管,与之相匹配的最佳炮孔直径为65 mm,钻头直径75 mm,保证药径与管径很好地紧密耦合,保证药卷较易放人聚能管中。

3.4 聚能爆破施工工艺

1)打眼。打眼采用CMS1-1200L钻机,1.0 m×Φ50 mm合金钻杆Φ75 mm合金钻头。钻孔间距8 m,孔深 35 m,仰角 45°,方位角 38°。

2)装药。切顶卸压范围共300 m,前150 m采用以往的装药方式,用Φ65 mm钻头施工,即先将孔底第二节药卷与导爆索固定,送人孔底,然后将其他药卷依次送人炮孔,每节PVC管炸药2 m;后150 m采用Φ75 mm钻头施工,使用聚能切缝炸药管,每节炸药长1 m,二节连接另节顺序装人炮孔。聚能炸药管装药量稍大些,每米装药量约3 kg,其金属槽能够起到射流作用,破坏岩石范围更广,产生的主裂缝方向更为集中。

3)封孔。深孔爆破二.次起爆药量大,封孔不好将直接导致炮孔口冲孔,造成漏斗状抛掷,甚至毁坏支护体,造成巷道围岩垮塌。因此需进行专业的封孔设计,并采用专门的封孔炮泥机制作炮泥,炮泥太软向孔内填装时容易卡孔,炮泥太硬会降低其与孔壁的黏结力,需在技术人员指导下进行操作。

4)爆破时间节点。切顶卸压的爆破时间节点很关键,起爆时间太早,巷道顶板预裂后长期暴露容易产生安全隐患,起爆时间太晚影响生产。炮孔的打钻施工、装药、爆破的时间节点,需根据工作面的生产进度,综合性协调,才能达到效果最好。以22602工作面为例,爆破地点选择在工作面超前支架范围内,该段有超前支架支护,利于顶板的支护安全。22602工作面日推进度为4 m,炮孔为每2 m二个,日安排爆破2个孔。

5)遇断层等复杂地质构造的处理方法。遇大断层、顶板破碎带时,若采用切顶卸压,巷道顶板易失稳。可根据实际情况,采用该段不放炮的方法通过地质构造带。

4 效果分析

22602工作面在2017年6月9日所有炮孔爆破完以后,运巷转载机5 m范围顶板垮落,其余部分顶板完好。22602工作面于2017年6月9日18点实施爆破工作,截止到2017年8月3日,工作面推进到14 m时,20—50号支架后尾梁采空区里切眼顶板锚网支护有垮落下沉现象,20—50号支架看到矸石,顶板已经初垮,确定22602工作面顶板初垮步距为14 m;随工作面推进,顶板不断冒落,采空区悬顶不断增加,工作面推进到20 m左右时起,顶板中不断传来压力炮声,表明顶板因拉应力超限而产生了断裂;当工作面推进到25 m时,采空区大面积冒落,形成冲击波,工作面直接顶初次垮落步距为25m,直接顶垮落后,老顶逐步悬露,随采空区面积增加,采场矿压显现更加明显;工作面平均推进到37 m时,支架阻力开始明显升高,后柱阻力明显高于前柱,煤壁开始出现局部片帮,从现场矿压观测情况判定,基本顶初次垮落步距为37 m;工作面推进39 m,整个工作面支架阻力明显降低,基本顶垮落基本完成。

5 结语

聚能爆破切顶卸压技术在镇城底矿22602工作面的应用,即保护该工作面邻近巷道,还减少巷道底鼓、帮鼓、喷浆掉皮等变形量过大问题。使用双向聚能拉张爆破切缝技术,确保切顶线成型,提高其单进水平,减少巷道维修量,体现出显著的安全与经济效益。

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