横河CS3000 DCS系统故障分析及处理方法
2018-02-18钟国院刘玉斌王进董高登刘宗颖杜耀鹏
钟国院,刘玉斌,王进,董高登,刘宗颖,杜耀鹏
(陕西北元化工集团股份有限公司,陕西 榆林 719319)
陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司(以下简称北元集团)PVC生产装置工艺复杂,控制精度高,系统在DCS各硬件的冗余保障下,各功能相互匹配,实现了程序化生产控制,极大地保障了系统的可控性和可操作性,但同时对自动化水平和各功能相互衔接的稳定性要求也高。
北元集团PVC装置使用横河CS3000 DCS系统来实现集散控制,该系统运行稳定,但北元集团的日常维护能力不足,尤其对操作环境的系统维护还不够全面和彻底。横河 CS3000系统常见故障可分为硬件故障、通讯故障、软件故障3类。硬件多数由电子元器件及集成电路组成,在各类干扰下,随着系统运行时间的延长,故障越发频繁;通讯故障多出现在连接部分,由信号匹配、地址及组态不一致所致;软件故障较少见,多发生在系统投运前,由初始组态错误或投运后人为操作不当导致。下面笔者介绍横河CS3000系统在北元集团PVC装置应用中的常见故障及处理办法。
1 硬件故障
1.1 供电不合理导致的故障
北元集团合成二期尾气吸附C线8号真空泵启动后导致尾气吸附C线停车。检查发现尾气吸附C线控制柜总供电空气开关(以下简称空开)跳闸、8号真空泵运行信号继电器供电空开跳闸。
故障原因:若下级空开容量大于上级空开容量,当下级单台设备出现大信号串入跳闸时,上级空开所带设备也会跳闸,造成更大面积的误停事故。尾气吸附C线控制柜总供电空开电流为6 A,而8号真空泵运行信号继电器供电空开电流为16 A。又因8号真空泵电动机控制信号与反馈信号误接,启动时控制信号串入反馈信号回路,导致控制柜内8号真空泵运行反馈信号中带入了大电压信号,冲击该继电器上端供电开关跳闸,从而引起小于分支空开的总供电空开跳闸。
处理办法:根据负荷,将控制柜总供电空开更换为较大空开,检查支路空开,并将8号真空泵运行信号继电器上端供电空开更换为匹配空开。更换后问题得到解决。
1.2 卡件故障
横河CS3000系统日常巡检过程中系统画面各站通讯卡件经常显示红色X,此现象提示卡件掉线,通常将卡件重新在线插拔即可恢复,如重新插拔故障仍存在,则更换卡件即可恢复。但此时不应急于更换或者插拔卡件,首先应该在系统画面中的卡件状态里生成卡件的信息报告,再根据报告内容查找在线手册或咨询售后,分析是否由单路信号回路故障导致或有无浮电,确保故障消除后再进行卡件插拔更换操作,以免故障未消除时更换卡件导致卡件烧毁。
2 通讯故障
2.1 信号回路不匹配故障
北元集团聚合二期M2243卡件为AO卡,且与M2244卡冗余,2016年频繁出现单卡掉线故障,重新插拔卡件后即正常。单独投用任一卡件均正常,但这对冗余卡同时投用后会不定期出现单卡掉线现象。
分析原因:①卡件自身问题。更换卡件后问题仍存在,排除卡件原因。②卡件及端子板周围有电磁或电场干扰,环境温度、湿度达不到要求。测量该冗余卡件所在控制站运行环境温度、湿度均正常,检查卡件及端子板周围信号源无异常,排除环境影响因素。③该卡件所接回路中可能有电流过载。对该端子板负载16个信号回路单独测量,发现均正常,端子板供电正常,持续跟踪故障仍然存在。④检查每次卡件掉线的过程报警信息,发现在该卡件每次掉线前恰好有干燥下料器启动操作,该下料器电动机启动是变频控制实现的,在启动瞬间可能有过流现象出现,从而导致端子板中其余信号被干扰而中断。
解决措施:在下料器变频输出信号回路增加安全栅,隔离启动瞬间串入的危险信号,故障消除。
2.2 操作站下装中断故障
在横河CS3000系统中,修改过的内容必须进行下装方可实现同步,在对操作站下装过程中经常遇到下装中断现象或错误报警信息。
在工程师站进行组态修改,并对操作站进行下装操作,下装后个别操作站仍无法实现同步,检查下装已完成且无错误报警。分析通讯故障均正常,检查下装正常与不正常的操作站设置,发现未下装成功的操作站启用了管理员用户,将其切换到操作员用户后,再次下装显示正常。
下装操作站时报出错误信息:processing terminated due to connection error (7002)。查找在线手册发现为操作站未启动所致,经过检查发现操作站处于关机状态时是无法对其同步下装的。另外,如果该操作站网卡VF702发生故障,也无法对其同步下装。
3 软件故障
3.1 参数设置错误故障
在工程初期组态的模拟量输出模块中,当MV值为0时,对应的电流输出只有1.25 mA;而在MV值为100%时,对应的电流输出为21 mA。正常情况下,当MV为0时,电流输出应为4 mA;MV为100%时,对应电流输出应为20 mA。检查组态设置中PID模块的基本属性设置,发现CS3000默认设置了关死和满开的功能,目的是保证阀门能关死和满开。即当MV为0时,实际按照其默认的-17.19%进行输出,计算结果为4-(20-4)×17.19%=1.25(mA);同样,当输出为100%时候,实际按照106.25%进行输出,计算结果为:4+(20-4)×106.25%=21(mA)。此时会造成部分现场定位器无法工作,通常遇到此类问题可关闭软件中关死和满开功能,或将-17.19%改为-1%即可。
3.2 在线修改复杂控制系统参数故障
2015年7月,合成一期DCS系统修改混合脱水联锁乙炔流量计量程,修改后进行在线下载操作,操作过程中混合脱水联锁动作,导致单线停车。检查修改内容及下载操作均正常,故障报警信息为“修改回路O/S”。单试控制回路部分正常,部分报错误信息。检查组态内容,发现出现此类报警的回路均参与了其他复杂控制,单回路控制信号内容修改则无此现象。在修改了参与比值控制回路的乙炔流量计量程后,下载时有O/S强制复位报警。所以对参与复杂控制回路中信号内容的修改不宜在线进行组态下载。
4 结语
DCS系统是PVC生产系统的控制核心,尤其对于控制要求较高的聚合装置,其稳定运行离不开日常的维护,分析清楚故障原因并将其彻底解决是对系统安全生产最大的保障。