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鞍钢100 t顶吹转炉双联法脱磷工艺的研究

2018-02-06栾花冰王爽孙振宇李泊马超朱晓雷

鞍钢技术 2018年1期
关键词:双联供氧碱度

栾花冰 ,王爽 , 孙振宇 ,李泊 ,马超 ,朱晓雷

(1.鞍钢股份有限公司炼钢总厂,辽宁 鞍山114021;2.鞍钢集团钢铁研究院,辽宁 鞍山114009;3.鞍钢招标有限公司,辽宁 鞍山 114033)

钢中磷含量是衡量产品品质的重要因素之一。对于绝大多数钢种来说,磷元素越低越好。磷在晶界上偏聚会引起钢材的回火脆性并且降低钢材的低温韧性,还会降低钢的抗裂纹性、可焊性、机械性能以及不锈钢的抗腐蚀性。因此,降低钢水中的磷含量是转炉冶炼过程中的重要操作之一,也是冶炼高附加值产品的前提。相关文献介绍过耐腐蚀管线用钢、原子能钢、航空用钢要求磷小于0.005%。当前国内外先进钢厂均采用转炉双联法脱磷以及铁水“三脱”等先进工艺处理钢水,以达到深脱磷的目的[1-3]。鞍钢股份有限公司炼钢总厂一分厂9Ni钢、高锰钢、帘线钢、核电钢、石油管线钢以及军工钢等品种要求磷含量小于0.010%甚至小于0.008%,产品目标ω[P]≤0.010%的品种比例迅速增加。由于钢厂使用的原材料价格上涨,高炉提供的铁水条件却逐渐变差,为了确保核电钢、石油管线钢、军工钢等钢种高质量、高附加值的要求,必须降低炼钢成本,改善转炉炼钢脱磷效果,研究适合一分厂100 t转炉的双联脱磷工艺。

1 脱磷反应分析

氧化脱磷反应是渣-金界面反应,转炉内熔池的主要脱磷反应如下[4]:

从式(1)、(2)可以看出,炉渣碱度、FeO 含量及钢水温度是影响脱磷效果的主要因素。脱磷反应为放热反应,当温度升高时,P的分配系数Lp减小,脱磷率有所下降。渣中FeO、CaO含量的增加有利于脱磷反应的进行。因此,操作上要控制好熔池温度,造高碱度、高氧化性的炉渣极为关键。

2 顶吹转炉双联法工业实践

双联法炼钢是利用1座转炉脱除铁水中磷,其利用的是转炉炉内自由空间大、氧化气氛强、形渣速度快、能达到强烈搅拌钢水等特点;利用另外1座转炉脱除钢中的碳含量,其通过顶吹氧将钢中碳、磷、硫等元素控制到目标要求,同时温度达到目标要求。采用2座转炉组织生产,以达到有效改善钢水质量的目的。

2.1 双联法前半钢阶段分析

双联法前半钢阶段主要工作:将前半钢出钢碳控制在2%以上,出钢磷控制在0.02%以下,出钢温度控制在1 400℃以上,以保证双联后半钢冶炼的温度要求和成分控制要求。为达到以上目的,需确定前半钢出钢磷含量与出钢温度、炉渣碱度、炉渣FeO含量之间的关系。

2.1.1 前半钢关键参数与脱磷率的关系

为了找出生产实际中最佳的控制参数,统计分析了一个月的数据。前半钢不同终点温度、炉渣碱度和炉渣中FeO含量与脱磷率的关系见图1~3。从图1前半钢不同终点温度和脱磷率的关系来看,出钢温度的高低影响转炉的脱磷效率。尽管从理论上说低温对脱磷有利,但是生产实践表明,在温度范围为1 450~1 490℃时,炉渣流动性较好,低温、流动性好、活跃的炉渣更有利于脱磷反应的进行,所以最佳的出钢温度控制到1 450~1 490℃。从图2看出,随着炉渣中碱度的增加,脱磷能力逐步增强。根据实际情况,将炉渣碱度控制到2.0~2.5,在炉渣熔化较好条件下可达到60%以上的脱磷率,满足前半钢的去磷要求。从图3脱磷率与渣中FeO含量的关系来看,随着炉渣中FeO含量的增加,钢渣中的脱磷能力逐步增强。生产实践表明,双联工艺生产超低磷钢前半钢的终渣FeO含量应控制在≥25%。

图1 前半钢终点温度与脱磷率的关系

图2 前半钢脱磷率与碱度的关系

图3 前半钢脱磷率与渣中FeO含量的关系

2.1.2 前半钢供氧制度

转炉双联法冶炼前半钢供氧制度主要涉及枪位、氧压、供氧强度等,控制出发点是“初期加大搅拌,前期快成渣,中期保持炉渣活跃,后期保证成分均匀”。

枪位控制上,通过试验对原氧枪控制方案进行了优化,达到了快速成渣的目的,有效地促进了脱磷反应的进行。表1为前半钢各阶段的枪位控制。在氧压、氧气流量控制上,开吹1 min之内,吹氧压力为 0.85 MPa,氧气流量为 20 000 m3/h,1 min以后将氧压调整为0.65 MPa,氧气流量为18 000 m3/h。通过优化氧压和氧气流量,既保证加入的第一批渣料尽快熔化,又保证炉渣内FeO含量,降低转炉脱碳速率。

表1 前半钢各阶段的枪位控制 m

2.1.3 前半钢造渣制度

前半钢造渣制度包括渣料组成和加入方式,达到“快速成渣、保证炉渣碱度在2.5~3.0”。根据铁水硅含量确定炉料加入数量,确定渣料加入情况。前半钢渣料加入量见表2。

表2 前半钢渣料加入量

2.2 双联法后半钢分析

转炉双联法后半钢铁水条件为:温度1 430~1 470℃;C含量2.00%~3.00%,Si含量≤0.05%,Mn含量≤0.15%。后半钢主要工作为脱碳,进一步脱磷(磷含量小于0.004%),温度升到目标温度。同前半钢的分析一样,确定后半钢最佳操作参数。图4为后半钢脱磷率与炉渣碱度的关系。由图4看出,后半钢脱磷率随炉渣碱度的提高而增大。

图4 后半钢脱磷率与炉渣碱度的关系

图5为后半钢脱磷率与终渣FeO含量的关系,由图5看出,脱磷率则随终点炉渣中FeO含量的增加而降低,但变化幅度不大。为此,应保证终点渣中ω(FeO)≥30%。图6为后半钢脱磷率与出钢温度的关系。

图5 后半钢脱磷率与终渣FeO含量的关系

图6 后半钢脱磷率与出钢温度的关系

由图6看出,后半钢脱磷效率随出钢温度降低而增加,综合考虑,需将出钢温度控制到1 640℃以下。根据以上分析,需要对双联法后半钢阶段的操作进行优化,即开发后半钢阶段的供氧制度、渣料制度。

2.2.1 后半钢供氧制度

枪位控制方面,双联法后半钢枪位控制原则为“前期尽快成渣、中期防止炉渣返干,后期保证熔池搅拌”。 后半钢各阶段枪位控制要求见表3。

表3 后半钢各阶段枪位控制要求 m

氧压、氧气流量控制方面,开吹2 min之内,吹氧压力为 0.85 MPa,氧气流量为 19 800 m3/h;2 min以后氧压调整为0.65 MPa,氧气流量为17 500 m3/h,结束前2 min氧压调整为0.8 MPa,氧气流量为19 000 m3/h。

2.2.2 后半钢造渣制度

既要保证炉渣充分熔化,又要保证炉渣碱度,对双联法后半钢的渣料组成和加入批次进行优化,后半钢各阶段渣料组成及加入量如表4。

表4 后半钢各阶段渣料组成以及加入量 t

3 效果分析

采用双联工艺后,统计了11炉的数据,半钢磷含量和成品磷含量均达到了预定目标,其中后半钢出钢磷控制在0.002 1%~0.003 0%的比例达到了55.56%,出钢磷小于0.002 0%和0.003 1%~0.004 0%的比例均为20%,而最终成品磷控制在0.003 1%~0.004 0%的比例为60%,成品磷控制在0.002 1%~0.003 0%的比例达到31.11%,成品磷含量小于0.006%的比例达到100%,完全满足炼钢总厂一分厂生产低磷、超低磷钢的成品要求。采用双联法与普通工艺路线在脱磷率、终点磷含量控制方面的数据对比见图7、8。由图7、8看出,双联法比普通工艺路线脱磷率均值提高了5.2%,终点磷均值降低了0.003 4%。

图7 两种生产方法脱磷率比较

图8 两种生产方法终点磷含量比较

4 结论

为了满足鞍钢股份有限公司炼钢总厂一分厂生产低磷、超低磷钢种对磷含量的要求,在前期大量试验数据的基础上,结合理论分析结果,从供氧制度、加料制度方面研究了适用于100 t顶吹转炉的双联控制工艺。结果表明,成品磷含量控制在0.004%以下的比例占91.11%,成品磷含量小于0.006%的比例达到100%,采用双联法工艺生产后,完全满足了低磷、超低磷钢种的生产要求。

[1]朱英雄,钟良才,萧忠敏.复吹转炉深脱磷技术在国内的应用与进展[J].炼钢,2013, 29(4):10-13.

[2]吕铭,胡滨,王学新,等.双联炼钢法的研究与实践[J].炼钢,2010,26(3):8-11.

[3]刘浏,曾加庆.纯净钢及其生产工艺的发展[J].钢铁,2000,35(3),68-72.

[4]吕明,朱荣,毕秀荣,等.应用COMI炼钢工艺控制转炉脱磷基础研究[J].钢铁, 2011, 46(8): 31-35.

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