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碱度对高铬型钒钛矿烧结过程的影响

2014-11-16张立恒李万礼岳宏瑞薛向欣

有色金属科学与工程 2014年4期
关键词:碱度磁铁矿透气性

张立恒, 李万礼, 岳宏瑞, 薛向欣

(东北大学材料与冶金学院,沈阳 110819)

0 引 言

钒钛磁铁矿是一种复合矿产资源,在我国分布广泛,储量丰富,储量和开采量居全国铁矿的第3位,已探明储量超过100亿t,远景储量达300亿t以上,主要分布在四川攀西(攀枝花-西昌)、河北承德等地区.钒钛磁铁矿的特点为“贫、细、散、杂”,按照含有Cr2O3质量分数的高低,可以将其划分为普通钒钛磁铁矿和高铬型钒钛磁铁矿[1-3].高铬型钒钛磁铁矿的矿物组成比普通钒钛磁铁矿更复杂,原料特性更特殊.国内某钢铁企业利用地缘优势,积极拓展铁矿资源来源,每年从国外进口大量的高铬型钒钛磁铁矿用于高炉生产,不仅满足了对铁矿石原料的需求,而且开发出了高附加值的钒铬产品,其成分和国内的红格矿区钒钛磁铁矿相似[4].

碱度既影响烧结过程和烧结矿的产量及质量,又影响高炉冶炼中的高炉炉料结构和升温还原过程,是烧结生产过程中最重要的控制参数之一[5-9],国内外科研工作者已经对其做了大量的研究[10-15],高铬型钒钛磁铁矿烧结过程适宜碱度的研究还未见报道.为此,本文对高铬型钒钛磁铁矿烧结碱度进行了系统研究,探索了获得优质高铬型钒钛磁铁矿的烧结碱度,为高炉冶炼高铬型钒钛磁铁矿提供理论依据和技术支撑,促进炼铁前工序强化冶炼和节能降耗.

1 实验方法及方案

1.1 实验条件

实验的原料、燃料来源于生产现场,其化学成分列于表1,表2.

烧结杯试验是对某钢铁集团烧结厂的实际生产情况的模拟.各次试验用料按试验设计方案配料,将烧结废气温度开始下降时定为烧结终点.

表1 原料化学成分/%

表2 燃料成分/%

1.2 实验方案

烧结原料主要为高铬型钒钛精矿粉、冷返、槽返、印度矿粉、自溶粉、瓦斯灰、弃渣、磁选粉等.以烧结实际配矿方案为基础,考虑原料条件和高炉实际生产需要,试验研究阶段碱度变化范围为1.5~2.3,具体试验方案列于表3.

表3 烧结所用铁矿化学成分/%

根据原料实际情况,固定碳含量,同等返矿条件,水分控制在7.5%,使用白灰调节碱度.研究碱度变化对于烧结矿质量的影响规律.各种矿粉做到均匀分散,齐整可比.

2 实验结果与分析

2.1 碱度对高铬型钒钛烧结矿生产指标的影响

碱度对高铬型烧结矿利用系数、垂直烧结速度、烧结成品率的影响结果如图1~图3所示.

图1 碱度对烧结利用系数的影响

图2 碱度对垂直烧结速度的影响

图3 碱度对烧结成品率的影响

从图1到图3可以看出,烧结矿碱度提高后,烧结利用系数略有升高,垂直烧结速度增加,烧结成品率随碱度的提高呈下降趋势.提高碱度对烧结生产指标的改善是由于随烧结料中CaO含量增多,生产铁酸钙(CaO·Fe2O3)等低熔点、强度高的黏结相增多,烧结料层的透气性改善,烧结生产率提高.烧结矿由于料层温度低,不易产生过熔,因而大块烧结矿减少,粒度组成均匀合理.随着烧结矿碱度的提高,也会带来一些负面影响,一方面烧结矿品位会降低,这是因为配入了较多的溶剂,使得全铁品位降低;另一方面硫含量升高,碱度升高,烧结料中CaO含量高,其具有较强的吸硫能力,可以生产稳定的CaS,而且碳酸盐分解吸热,高碱度烧结料层高温区温度降低,烧结速度较快,高温时间短,对去S不利.因此碱度的增加会产生双方面的效果,并不是越高越好,而太低会对烧结利用系数和速度有限制,碱度控制在1.9~2.0较为适宜.

2.2 碱度对烧结矿强度的影响

经过转鼓试验测定,烧结矿碱度提高后,转鼓指数升高,抗磨指数降低,烧结矿的冷态机械强度提高,如图4,图5所示.这是由于烧结矿碱度提高后,一方面烧结矿中产生了大量的铁酸钙液相,对周围物质的黏结能力加强;另一方面,碱度提高,烧结矿中的FeO和SiO2含量比较高,生成脉石的熔点降低,液相量增多,局部出现交织溶蚀结构,从而改善了烧结矿冷态机械强度.

图4 碱度对烧结矿转鼓指数的影响

图5 碱度对烧结矿抗磨指数的影响

由表4可知,烧结矿碱度提高,烧结矿的RDⅠ-0.5和RDⅠ-3.15指标明显降低,而RDⅠ+6.3指标则明显升高,改善了烧结矿还原粉化性能,提高了高炉块状带的透气性.主要原因是烧结矿碱度提高后,铁酸钙含量增加,赤铁矿体积膨胀减小,而且增加了黏结相的数量,因此,适当提高烧结矿的碱度是增加烧结矿中黏结相数量的唯一有效方法.所以碱度在可控的情况下,应该适当的增加.

表4 低温还原粉化性能测定结果

2.3 碱度对高铬型烧结矿荷重软熔性能的影响

试样粒度为1.5~2.5 mm,荷重为1 kg/cm2,料柱高度为40 mm.荷重软熔试验装置示意图见图6.

图6 荷重软熔试验装置示意图

由表5可知,随着碱度从1.5上升到2.3,高铬型钒钛精矿烧结料的熔化温度由1 390℃下降到1 361℃,熔点比普通烧结矿高,主要是由于产生了钙铁橄榄石和铁酸钙等低熔点共晶化合物.

表5 不同碱度烧结混合料软熔温度测定结果

由表6可以看出,高铬型钒钛烧结矿的软化终了温度T40%在1 200℃以上,熔融终了温度Td也高于1 500℃,均比普通烧结矿要高,可以表明,成渣带与软熔带位置较低,有利于高炉顺行.

表6 不同碱度烧结矿软熔性能测定结果

碱度从1.5上升到2.3,烧结矿软化开始温度T10%上升,软熔区间变窄,开始软化温度T10%同时由1 091℃上升到1 135℃,软化区间T40%~T10%由112℃下降到102℃,有利于高炉软熔带的下移,减薄软熔带,改善料柱的透气性.熔滴性能的规律和软化性能的规律相似,提高碱度之后,熔融开始温度Ts不断上升,滴落区间Td~Ts逐渐变窄.高碱度烧结矿具有较高的软化温度和熔融低落温度,在高炉操作中,对于减薄融化层与成渣带,提高透气性具有重要意义.

3 结 论

1)随着高铬型钒钛磁铁矿烧结碱度由1.5增加到2.3,烧结成品率随碱度的提高呈下降趋势,垂直烧结速度提高,烧结利用系数略有升高.

2)随着碱度的上升,烧结矿转鼓强度提高,抗磨指数降低;烧结矿的还原粉化指数RDⅠ-0.5和RDⅠ-3.15指标降低,而RDⅠ+6.3提高.

3)高铬型钒钛烧结矿的荷重软熔性能随着碱度的提高,软熔带下移,软熔区间变窄,透气性提高,对于高炉顺行有积极的意义.

4)综合考虑烧结矿碱度对烧结过程和烧结矿强度等因素的影响,高铬型钒钛烧结矿碱度适宜控制在1.9~2.0.

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