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厂用电运行方式优化

2018-01-28阴世泽

中国设备工程 2018年19期
关键词:厂用电磨煤机电源

阴世泽

(华电忻州广宇煤电有限公司,山西 忻州 034000)

某发电厂一期建设有2×135MW机组,发变组为发变线组接线,1#机组通过220kVⅠ线接入对侧变电站,2#机组通过220kVⅡ线接入对侧变电站,#01启备变电源取自电网110kV系统,机组停备期间只有一路电源,且下网电费较高。二期建设2×350MW机组时对升压站进行了改造,改造为220kV双母线接线,02#启备变电源取自220kV母线。

考虑需降低成本,二期未设计办公、制水、燃油系统,仍采用原一期设备,这就造成一期机组停运期间,部分公用设备仍无法停运,从而增加下网电量,如供电不可靠还将影响二期机组运行。因国家能源政策调整,一期机组仅供热期间运行,非供热期处于停备状态,停备期间产生大量下网电量。

因一期仅110kV一路电源,存在严重安全隐患,2017年7月份发生一起110kV变电站刀闸过热停电,8月份发生一起线路杆塔基础下沉停电,9月份发生一起搅拌站自卸车碰触高压线停电,严重影响我厂生产、办公用电。二期投产后,一、二期厂用电互为备用成为可能,一方面降低电费、另一方面提高供电可靠性。

1 原系统运行方式

一期停运期间6kV运行方式为:#01启备变供6kVⅠ、Ⅱ段,变压器运行方式为#1、2低厂变供厂房内照明、通讯机房,#1、2空冷变供部分路灯、热泵房,#1、2脱硝变供脱硝电子间,#1、2脱硫变供吸收塔搅拌器,空压机变供空压机,化水变供制水设备等,故变压器均运行在轻载状态。

现一期每天用电量约2万度,下网电费0.5元/度,而机组上网电价为0.3元/度,差价较大。

2 厂用电优化方案

要对厂用电源容量进行计算分析,需先进行负荷计算:通过负荷计算得出,一期停备期间全厂每天用电量为2万度,平均负荷为1MW,6kV电流约110A,400V电流约1700A。根据实际情况,公司成立了厂用电运行方式优化小组,生技部牵头,运行部、维护部配合,共提出以下几种设计方案:(1)方案一:在二期400V汽机段接一路电源,接至一期400V备用Ⅰ段、备用Ⅱ段,通过400V备用Ⅰ段向工作段、辅机循环水段供电。通过备用Ⅱ段向化水段、输煤段、空压机段、含煤废水段供电。优点:400V系统接线方式相同,电源切换方便;缺点:需4跟185mm2电缆。(2)方案二:在二期6kVⅢ段接一路电源至一期6kVⅡ段,再供6kVⅠ段。优点:采用一根25mm2电缆即可满足要求;缺点:一期为6kV不接地系统,二期为6kV接地系统,如一期水源地线路发生接地会造成一期所有设备停电,供电可靠性降低。

3 具体优劣及费用分析

(1)操作复杂性比较。方案一采用在400V母线倒闸操作,操作风险较小,但操作较为复杂。方案二采用6kV母线倒闸操作,操作风险较大,操作过程中因低厂变未送电,6kV开关柜状态指示仪无电源,无法判断开关是否摇到位。(2)安全性比较。两种方案如正确操作均安全,如操作错误,6kV母线倒闸操作将造成较为严重的后果。(3)经济性比较。方案二可使更多的厂用负荷切至3#机组,可获得较大经济效益。(4)成本比较。方案一所需电缆成本、人工成本远高于方案二。

4 优化后电气运行方式

本次最终选用方案二,此运行方式优点:(1)办公楼、食堂由01#启备变供电,电源切换不影响用电,每次电源切换需1h。(2)水源地01#启备变供电,如水源地线路发生接地,仍可持续运行,不会造成总电源跳闸。此方式可在非供热季长期运行,电源切换可利用周末休息时间。

5 厂用电切换方式研究

(1)厂用电切换应尽量减少对用电负荷的影响,力求不停电切换,就必须涉及厂用电环并操作。(2)一期电源与二期电源分别接到不同变电站,01#启备变与3#高厂变接线方式不同。在6kV侧环并产生的环流大小主要取决于环网断口两侧的电压差,两侧电压幅值差影响无功环流大小,两侧电压相位差影响有功环流大小。经测量两路电源相角差30°,不满足“《电网调度控制管理规程》17.3.2.2合环:原则上环形系统的相位相同才允许合环操作,合环前应调整电压,使合环点的电压差最小,相角差小于30°”的要求。如环流过大,将会造成变压器过载,为防止环流过大,可采用移相器等措施调整相位。因投资问题暂不予进行整改。(3)根据“《DL/T1073-2007电厂厂用电电源快速切换装置通用技术条件》4.4.1同时满足以下三个条件,可以执行并联切换:a)频率差小于0.2Hz;b)相位差小于15度;c)电压幅值差小于5V。”(4)如果环流过大,再加上正常工作电流,则会使得其中某一台变压器的电流大小超过额定值,环流的大小正比于工作电源与备用电源之间的电压差,而电压差的大小又主要取决于相角差δ。综上所述,只能采用短时失电操作方法。

6 改造意义

(1)提高供电可靠性,降低110kV线路故障对厂用电的影响。(2)上网电价0.3元/度,下网电价0.5元/度,每度电节省0.2元,此方案可在非供热季长期运行,每天节省下网电量3万度,节省电费0.6万元,每年节省电费120万元。

7 厂用电由#01启备变切至3#机组供电操作步骤

(1)1#低备变、2#低备变、空冷备变停电,防止工作母线失电备自投装置动作自投。(2)1#低厂变、#2低厂变、输煤变、空压机变、化水变、含煤废水变停电,停电时通知各用户做好措施,防止微机数据丢失。(3)脱硝变、湿法脱硫停电。(4)6kVⅠ段、6kVⅡ段停电。(5)6kVⅡA段送电,就地合上一期紧急电源开关二6245、远方合上一期紧急电源开关一6372。(6)6KVⅠA段送电,合上6KV联络电源厂670A、厂680A开关。(7)恢复对上述低压厂用变压器送电。

8 危险点分析

(1)110kV失电,从6kVⅢB段送电时未将01#启备变隔离,造成反送电。110kV失电后立即将#01启备变隔离,再进行送电。(2)送电时未将6kVⅠ、Ⅱ段变压器停电,大量负荷同时启动造成开关跳闸。送电前拉开6kVⅠ、Ⅱ段所有负荷开关。(3)6kVⅢB段与6kVⅠB段相序不同,造成电机反转。送电后在400VⅠ段测量相序。(4)一期用电负荷超过应急电源设定值跳闸。严格监视一期负荷,防止过负荷跳闸。

9 降低厂用电率的措施

(1)运行中加强各运行机组汽水系统阀门内漏排查和治理,避免高品质蒸汽能量损失,提高机组发电效率。(2)在环境温度5℃以上运行时且无空冷换热面低于0℃的情况发生时,1#、3、4汽轮机背压应尽可能保持低于额定背压-3~-5kPa运行,以降低机组能耗水平。(3)优化一期供热运行方式,尽可能保持2#汽轮机排汽压力低限运行,增加机组出力。(4)定期组织进行锅炉尾部烟道及空预器漏风排查,发现异常时及时通知相关部门进行治理。(5)严格执行真空严密性定期测试工作,应至少每月一次。维护部应跟踪运行部查漏结果,真空严密性超过100Pa/min 时,及时安排真空查漏工作,提高机组经济性。(6)2#机组供热中增大五抽至热网基加供汽量,降低中排至0#换热器进汽量,热网疏水全部回收到凝结水泵出水母管,尽量保持2#机组单凝泵运行。(7)正常运行时,保持1、2#炉1、2#钢球磨煤机最大安全出力运行,粉仓粉位制高至5.0m后,应及时停运磨煤机运行,粉仓粉位至2.5m,启动制粉系统运行。启、停操作时,应优化机组操作步骤顺序,尽量降低磨煤机操作时间,减少磨煤机空载电耗,磨煤机停运后及时停止液压油泵和润滑油泵运行。(8)3、4#炉低负荷运行时,尽量保持磨煤机最大出力运行,停运备用磨煤机并保持热备用。(9)优化一期供热循环泵运行方式,应保持循环水泵最大出力运行,在满足供热流量和压力的前提下尽可能减少电动循环泵运行台数。(10)当脱硫吸收塔净烟气出口SO2浓度、浆液PH值在规程规定下限时,且调度3h内无增负荷曲线,应停止一台浆液循环泵运行。停泵前,适当提高浆液PH值,确保停泵后不发生因参数突变而超标的现象。(11)3、4#风烟系统正常运行中根据负荷情况,应尽量保持炉膛氧量在3%~5%范围内,炉膛负压-100~150Pa,以降低送、引风机单耗。(12)3、4#炉密封风机尽量保持一运一备运行,一次风与密封风压差大于2KPa以上时避免启动备用密封风机。

10 结语

在一期机组长期停备期间,通过对厂用电运行方式的优化,降低了下网电量。通过调整辅机运行方式降低厂用电率,实现了机组的节能降耗,同时提高了运行人员的业务技能。

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