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浅谈曲柄连杆的故障分析与拆装问题

2018-01-25赵世来王博洋张治国

汽车实用技术 2018年1期
关键词:响声活塞环缸体

赵世来,王博洋,张治国

(华晨汽车工程研究院动力总成设计处,辽宁 沈阳 110141)

前言

曲柄连杆机构由活塞、活塞销、连杆、曲轴、飞轮、TVD等零件组成,这些都属于运动件,简图见图 1。其作用是把热能转换成机械能,活塞的往复运动转变成曲轴的旋转运动;活塞上的气压力经连杆传给曲轴,对外输出功率。

图1

下面分两部分详细介绍一下曲柄连杆的故障分析和拆装问题。

1 曲柄连杆机构故障分析

1.1 活塞、活塞环、气缸套磨损异常

故障现象

这些零件一旦发生异常磨损,最直接的体现是密封性下降,漏气量增加,动力性、经济性变差,起动困难;机油耗增加,使得缸内积碳增加,排气管冒黑烟和冒蓝烟。排放颗粒增多,影响到整机的排放指标。

图2

活塞发生偏磨,并且磨损量大,见图2;缸筒出现划痕,见图3。

图3

故障分析

(1)零部件工作时间长,超出了工作年限,达到极限磨损量,这样必须的更换零件。

(2)空气滤清器和进气管功能失效或密封不严,使得杂质进入气缸内。保养时必须清洗干净和及时更换空滤。

(3)温度高,润滑油变稀或失去润滑功效,还有积碳过多。

(4)缸体变形量大,导致活塞与缸体匹配不当,可以采用压板垳磨缸体。

1.2 拉缸

故障现象

活塞与气缸受到机械刮伤时,严重破坏了密封性,漏气量增大,出现窜机油现象,一旦发生这种现象,活塞会卡死在缸体内,发动机会熄火,再次启动时,无法启动。

图4

故障分析

(1)严重缺水或冷却不好,引起温度升高,活塞膨胀量大。

(2)气缸间隙过大。正确选配缸套和活塞。

(3)活塞环工作间隙小,积碳增多,环局部卡死折断,需更换新件。

(4)活塞销卡簧脱落,或折断,活塞销外窜。

1.3 曲轴磨损、刮伤及弯曲、折断

故障现象

曲轴轴颈磨损、刮伤及弯曲、折断。

故障分析

(1)润滑油中有杂质,或长时间超负荷运转,会使曲轴磨损严重。

(2)烧瓦、抱轴等问题会引起轴颈刮伤。

(3)主轴瓦间隙过大会导致曲轴弯曲。

(4)抱轴容易导致断轴,折断大多发生在轴柄与轴颈连接处。

1.4 活塞敲缸

故障现象

(1)发动机怠速时,在缸孔的上部发出清晰的“嗒嗒嗒”敲击声。

(2)冷车时,响声明显,热车时响声减弱或消失。故障分析

(1)用听诊器在缸体上部听,声响明显。响声在冷车时明显,热车时减弱或消失。

该缸“断火”后,响声减弱或消失,表明是该缸活塞响声。为进一步证明某缸敲缸,可向怀疑发响的气缸内注入少量机油,使机油附于气缸壁和活塞之间,再起动发动机察听。若敲击声减轻或消失,但运转短时间后又出现,则判断是该缸活塞敲缸响,这是由于活塞与气缸壁间隙过大所致。

(2)活塞销与连杆衬套装配过紧。

(3)活塞顶碰到气缸衬垫。

(4)连杆变形。

1.5 连杆瓦响

故障现象

(1)在突然加速时,有明显连续“铛铛”敲击声。

(2)响声在怠速时较小,中速时较为明显。

故障分析

(1)连杆轴瓦盖的固定螺栓松动或折断。

(2)轴瓦合金烧毁或脱落。

(3)连杆轴承瓦与轴颈磨损过甚,而使径向间隙过大。

(4)轴颈失圆,使轴与轴瓦间接触不良而造成的早期损坏。

(5)轴瓦接触面积太小,单位面积上压力过大。

(6)机油压力太低或机油变质。

1.6 活塞销响

故障现象

(1)怠速和中速时响声比较明显、清脆,呈现节奏的“嗒、嗒”声。

(2)发动机的转速变化时,响声的也随着变化。

(3)发动机温度升高后,响声不减弱。

(4)该缸“断火”后,响声减弱或消失;恢复该缸工作时的瞬间,会出现明显的响声或连续两个响声。

故障分析

抖动节气门试验:发动机怠速运转,然后由怠速向低速急抖节气门,响声能随转速的变化而变化。每抖一次节气门,如能听到清脆而连贯的“嗒、嗒、嗒”的响声,则有可能是活塞销响。

断火试验:将发动机稳定在响声较强的转速上,逐缸进行断火试验。当某缸断火后响声明显减弱或消失,在复火的瞬间又能立即出现或连续出现两个响声,则可断定为此缸活塞销响。如果响声严重,并且转速越高,响声越大,此时在较大的转速下进行断火试验,往往响声不消失且变得杂乱,这一般是由于配合间隙增大的缘故。

以上两种方法如能配合使用,即在抖动节气门的同时,反复进行断火试验,响声会被听得更清楚

1.7 活塞环响

故障现象

活塞环响会发出钝哑的啪、啪、啪声,转速升高后,声音加大,且逐渐变成杂碎的声音,响声类似敲缸的声音,在机油口查听明显,单缸断缸后响声减弱。

故障分析

(1)单缸断火试验,响声减小,但是还是存在。用听诊器在火花塞上听,如果环已经折断了,会听见唰、唰的摩擦声音。

(2)发动机温度降低时,发出嘣、嘣、嘣的响声,在机油口处不时的冒蓝烟,变换转速时,其响声随之减小,发动机温度升高后,其响声逐渐减少或消失,做断火试验时,响声消失,再次启动时,声音又出现即可判断为漏气产生的声音,主要是环与缸体的漏光度大,环在环槽内卡死或已拉缸。发动机温度升高,有明显的窜气响声,在断火试验,窜气减弱,机油口处有明显窜气现象,主要是开口间隙增大,弹力减小引起的。

2 曲柄连杆机构拆装问题

2.1 拆卸

(1)清除外部灰尘后才允许进行拆卸,抽出活塞连杆前,缸套上部的积碳必须清理干净,以避免积碳颗粒损坏活塞和活塞环。

(2)取活塞连杆组件时,用橡胶棒直接推出,活塞连杆抽出后,立即把连杆盖、瓦、连杆螺栓安装复位。

(3)所有活塞连杆抽完后,将活塞连杆总成分解,拆下活塞、连杆、连杆瓦、活塞销和活塞环,清理表面的积碳和油污,每个缸的每种零件单独放入自封塑料袋内,并做好标记。

(4)在拆卸活塞环时,标记好开口在活塞的位置。

(5)在用飞轮拉出器拆卸飞轮时,拧紧拉出器的两个螺栓要交替进行,忌讳用手锤硬敲。

2.2 安装

(1)装配前,检查清洁度是否符合要求,是否满足图纸要求,检查装配间隙,对于不符合技术要求的零件必须更换。

(2)用洁净机油润滑曲轴主轴颈后将曲轴安装到缸体上。

(3)安装主轴承盖到缸体上,用机油润滑主轴承盖螺栓,并用手预紧。

(4)在安装活塞连杆时,如果是过盈连接,则是通过压装机,压紧活塞销,如果是间隙配合,利用活塞销把活塞和连杆连接在一起,销两端靠卡簧限位。

(5)安装活塞环时,不要刮伤活塞和折断活塞环,先装第二道气环,再装第一道油环,最后装油环,环的上平面有“top”标识,标识表示此面朝上,如果油环是螺旋撑簧油环,三个环的开口要相隔120°,见图5。如果油环是钢带组合油环,见图6。

图5

图6

(7)活塞连杆再装入气缸前,应在活塞和缸孔表面涂一层润滑油,在确定好还口后

(8)将连杆导向保护套管插入连杆螺栓孔中,引导连杆,防止与曲轴相撞。

(9)注意活塞顶部箭头指向发动机的前端。

3 结论

本文首先简单的介绍一下活塞连杆系统的组成,详细的介绍了失效故障现象后,对故障进行详细分析;最后又介绍了拆卸方法。这些都是经验数据的积累,希望今后对大家有所帮助。

[1] 魏成辉.平面连杆结构综合的改进混动方法[J]机械科学与技术,2005.24

[2] 吴兆汉.车辆发动机设计.国防工业出版社.1982.6

[3] 李春城.汽车发动机曲柄连杆结构和配气机构的检查和调整[J].汽车技术,1982.1.

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