基于GT-Power优化排气系统阶次轰鸣噪声
2018-01-24林胜段龙杨翁建生吴赵生
林胜,段龙杨,翁建生,2,吴赵生
(1.江铃汽车股份有限公司产品开发技术中心NVH实验室,江西 南昌 330000;2.南京航空航天大学,江苏 南京 210016)
前沿
随着汽车工业的高速发展,人们对汽车噪声要求越来越严格。汽车排气噪声是汽车的主要噪声源,采用结构合理的排气消声器是降低排气噪声最有效的方法。由于排气消声器声学性能与发动机的工作状态有密切的关系,传统的排气系统传递损失不能完全满足排气NVH设计要求[1]。随着数值模拟技术的高速发展,一维GT-Power仿真软件为消声器NVH性能设计的提供了支持。实践证明,这种一维模型在计算排气尾管噪声特别是低于1000 Hz的中低频噪声时有相当高的精确度[2]。
本文分析了某款车内低速轰鸣噪音的来源,对排气尾管轰鸣的产生机理进行了探讨,并且通过模拟分析与整车尾管噪声试验相结合的方法,消除了排气尾管产生的轰鸣,提升了车内NVH的舒适性。
1 问题描述
进行整车噪声评价试验时,车辆在3档全油门加速,转速在1500 rpm附近时,车内后排位置有较明显的轰鸣声。对排气系统基础状态样件进行排查测试,从排气尾管噪声的阶次切片图1中可以看出2阶在1500 rpm附近存在峰值。通过噪声回放及增加绝对消声器后对比,断定车内轰鸣的主要贡献来自排气系统尾管噪声。
图1 实测排气系统基础状态OA及2阶数据
2 轰鸣产生机理
排气尾管噪声主要包括空气噪声,冲击噪声,辐射噪声以及气流噪声等。本文的排气尾管轰鸣主要是基频空气噪声,发动机在工作时候产生压力波,这种压力波在排气管道中传播而形成基频空气噪声。基频空气噪声的频率可由下面公式计算[3]:
其中,z=内燃机气缸数;n=内燃机转速;t=行程系数。
某车型排气系统基础状态在转速1500rpm附近存在明显的轰鸣声,故该基频空气噪声的频率为:
3 分析模型建立
3.1 发动机模型建立
GT-power 所应用的是一维流体假设的动力学模型,它综合了发动机性能的分析模块,并几乎包含了发动机所有关键工况的细节模型,可以较完整地模拟发动机不同工况的性能变化[4]。
图2 某车型发动机GT模型
建立发动机的仿真模型,根据模型计算得到外特性不同转速下发动机的功率、转矩和燃油消耗率,并与台架试验的结果进行比较。发动机功率、转矩和燃油消耗率数据与实验测量数据误差控制在 5%以内,说明所建立的模型能够真实地反映发动机的工作工程[5]。
图2为某车型发动机GT-Power模型。
3.2 发动机模型对标
进行优化分析前需要利用 GT-Power软件进行整机外特性进行对标,确保模型的准确性。GT-Power扭矩曲线、功率曲线、涡后温度、涡后压力与实验结果基本一致(图3-6),在低、高速段曲线捏合较好,在中转速(2500-3000rpm)功率和扭矩略低于实验值,但是误差值均在 5%以内,该发动机模型达到较高的计算精度。
图3 扭矩曲线对比
图4 功率曲线对比
图5 涡后温度曲线对比
图6 涡后压力曲线对比
3.3 排气系统模型建立
根据发动机排量,对主、副消声器的消声容积、进出口管径尺寸等进行计算,完成对排气消声器的初步设计。排气系统后消是阻、抗式组合复杂消声器。
对照消声器的三维Catia模型,利用GT-SUIT进行消声器三维建模,逐步建立消声器的外部轮廓、消声器的隔板、隔板的穿孔数目、消声器内部管道及小孔、套筒等。图7为基础状态的排气系统后消模型。图8为排气系统GT模型。
图7 排气系统后消基础模型
图8 排气系统GT模型
3.4 排气基础状态模型对标
图9 实测与仿真2阶噪声对比
图10 实测与仿真4阶噪声对比
图11 实测与仿真6阶噪声对比
为了获得高精度的排气系统模型,必须对排气系统的管壁温度、内部压力,外部环境温度、压力,高频管吸音棉等参数进行合理的设计。并把排气系统模型与发动机模型、进气系统模型一起搭建形成 GT-power系统模型,分析排气系统的阶次噪声,对标实测与GT仿真结果,以获得高精度的仿真分析模型。其中由于 GT-power属于一维分析软件,未考虑气流对总声压值得影响,需要加入一个经验值进行修正[5]。在从2、4、6阶次噪声实测与仿真数据对比来看(图9-11),总体趋势一致性较好,存在的误差在5%范围内。
4 排气系统优化
排气系统基础状态样件,在中心转速1500rpm附近存在2阶噪声大问题,未满足设计目标,需要进行优化。针对降低50Hz附近噪声,主要设计思路为去掉原来后消一块隔板,利用弯管增加出气管的长度,利于降低低频噪声,同时增加腔体的吸音棉的数量,保证高频的效果,如表1所示。
对比两种状态后消声器的传递损失(图12),优化后的方案在30-80Hz比基础状态优化6-10dB(A)。传递损失作为一个参考,毕竟不能直观的表达阶次噪声的问题,需要对该优化方案进行 GT-Power对比验证。从阶次噪声来看(图 13),优化后的排气系统相比原来基础样件在 2阶 1500rpm优化5dB(A),4/6阶不恶化(图14-15),满足了目标曲线。
表1 排气系统优化思路
图12 优化前后排气系统后消声器传递损失对比
图13 排气尾管口2阶噪声对比
图14 排气尾管口4阶噪声对比
图15 排气尾管口6阶噪声对比
对优化后排气系统样件进行实测,并进行阶次噪声对比,其中 2阶在 1500rpm附近相比基础状态优化 4-8dB(A)(图16),主观驾评优化后状态轰鸣声消失,主客观均可接受。
图16 优化后排气尾管口噪声对比
5 结论
本文对某款车排气系统轰鸣的产生机理进行了研究。应用GT-Power软件可以对汽车排气系统噪声进行分析,改进排气系统的结构,设计问题频率传递损失更好的消声器,优化排气系统阶次噪声,为排气开发提供经验:
(1)基于GT-power排气系统的开发,需要高精度的发动机模型,需要校核发动机的外特性。
(2)基于GT-power排气系统的阶次噪声仿真,需要与实测模型进行对标。
(3)改进后的排气系统,较基础状态在 1500rpm有较大的优化,满足了设计目标,避免排气阶次噪声引起车内轰鸣。
(4)通过GT-power分析辅助设计,可以提高效率,缩短开发周期,满足设计性能要求。
[1] 刘诗嘉,胡习之,朱富贵.汽车排气消声器的正向设计研究[J].应用声学,2016,(05):447-456.
[2] 颜伏伍,杨伦,刘志恩,等.GT-Power软件的微型车消声器设计与优化[J].内燃机工程,2010 ,31(2):64-67.
[3] 褚志刚,陆小华,沈林邦,等.抗性消声结构声腔模态对其消声特性的影响研究[J].内燃机工程,2016,(04):147-154.
[4] 张永波,黄其柏,王勇,等.基于 GT_Power的并联内插管双室扩张式消声器插入损失研究[J].噪声与振动控制,2007,27(1): 87-89.
[5] 熊树生,任晓帅,谢莲,等.基于GT-Power对HCNG发动机的数值模拟[J].浙江工业大学学报(工学版),2013,47(2):273-279.